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Contenu avec la plus haute réputation dans 08/12/2018 Dans tous les contenus

  1. Salut, le rp-sma a le même diamètre, il me semble, que le sma. C'est le connecteur intérieur qui change.
    2 points
  2. Salut tous !! je sais jamais quoi mettre en présentation lol pour faire simple commencer le fpv vers c'est début je pense avec parrot et l'arrivé de l'ardrone que j'ai très vite laissé de coté pour un Gaui 330X oh que c'est loin déjà puis suivis de prés par un MK puis 2 lol j'avais un pied dans le modélisme le kiff total, aile volante le long range en 1.2ghz pas très légal tous ça 🙂 petite incursion en hélico aussi pour 2 ans t-rex 600 nitro puis 700 elec un bon kiff aussi la 3D héli j'en est même fait mon travail un moment en prise de vue arienne étant a la base mordu d'image et de vidéo, et depuis un petit moment maintenant quelque quad freestyle et race puis tous dernièrement un whoop 2s le 75x ça faisait un moment que ça me démanger les whoop mais le brushed me rebuté et quel bien ce whoop totalement amoureux. j’espère aider avec mes connaissance et être aider aussi 😉 Bon vol a tous et casser pas tous !! "quoi que ça permet de refaire une nouvelle machine"
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  3. Sur mon 75X mon XM+ a aussi cramé (de ma faute, un petit crash dans une flaque...). Je l´ai donc remplacé par un r-xsr. J´ai voulu profiter de la télémétrie et du coup testé le f.port. J´ai donc flashé le r-xsr avec la dernière version du firmware en f.port, connecté le s.port uninverted sur le TX1 de la FC, et rentré ceci dans le CLI: feature TELEMETRY set serialrx_provider = FPORT set serialrx_inverted = ON set serialrx_halfduplex = ON set tlm_halfduplex = OFF set tlm_inverted = OFF Et voila tout fonctionne à merveille, liaison radio et télémétrie 😉
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  4. Salut, sur mon build 2" mais moteurs chauffaient aussi dans cette version. J'ai la même FC mais en 20*20. Et la désactivation du filtre lowpass2 a fait de l'effet sur la chauffe moteurs [emoji38]. En sachant que si le gyro est un mp6000 (un truc comme ça ^^) il faut désactiver ce filtre. Il faut lire le tuning tips de la 3.4 ou la 3.5 je ne sais plus [emoji847]. En espérant que cela t'aidera.
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  5. J'ai déjà vu quelques uns de ces tests. Les équerres pourquoi pas, mais on n'utilise pas ça tous les jours et ça ne justifie pas l'achat d'une Imp. 3D. Le serre joint, il faut vraiment ne pas être bricoleur pour utiliser ça. En fait j'ai trouvé des arguments pour un collègue plus que pour moi 😄 - Il aime peindre des figurine - Il collectionne les jeux de plateau/ cartes pour lesquels on trouve des boites de rangement Rien que pour ces deux hobby la rentabilité est très rapide.
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  6. J'ai pas su voir si c'etait brushed ou pas. Niveau des esc c'est du 12a emax simonk, si besoin j'ai mis une capture d'écran du pack que j'ai acheté. (ce n'est pas une pub pour ce pack) Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
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  7. Bon ça vole très très bien, par contre l'autonomie reste courte comme les 75X ou le M7 mais c'est beaucoup plus doux pour l'indoor 🙂 Les 550mAh n'offrent quasi pas plus d'autonomie et rendent le kwad un peu plus mou. Le truc super dommage avec la canopy c'est qu'elle empêche le Turtle Mode de fonctionner 😞
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  8. setup standart j ai 4 clefs csl pour le quadiversity avec un rasp pi3 avec son boitier de protection et 4 renvoies connectés pour y mettre les 4 clefs csl et former un angle pour une converture a 360degres un bec 5v3a pour alimenter le raspberry.les antennes sont encore d origine c est des batons en tx j ai pris une alpha car la puissance est elevé https://varia-store.com/en/produkt/30964-alfa-awus-usb-wlan-28dbm-802-11-b-g-n-atherosar9271.html avec https://www.kubii.fr/pi-zero-v13/1401-raspberry-pi-zero-v13-kubii-3272496006973.html alimenté aussi avec un bec 3a j ai enlevé le boitier de l alpha qui est lourd,imposant et inutile pour nous..ya des modules bien plus petit de 200mw,, l avantage du systeme c est qu il est vraiment pas cher et surtout long range et open source......la latence en 720p sur un ecran c est entre 110-120ms mais sur son telephone via l appli c est sous les 100ms. pour un quad d amusement c est suffisant !!ou encore mieux une aile volante
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  9. Bon bah y'a plus qu'à faire le maiden. 😛
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  10. Reçu le rxsr... Epic fail en essayant de de transformer le sbus_in en inverted smartport pour passer tous les fils par le connecteur... J'ai bien bousillé le connecteur au final. Je me suis récupe. Branchement classique avec le petit fil de telemetrie soudé direct... Bind checked. Rssi Sur la QX7 checked. Me manque que cam et VTX. Je lui ai donné un nom. NSG LX5 Hornet (Not So Green)
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  11. J'aime bien le design des moteurs à l'image du bouclier de Captain America.
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  12. Ah ouais ça date, essaies vraiment le dernier. (3.5.3 il me semble) 🙂
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  13. Si tu habites en suisse comme moi non.... par contre j’imagine qu’en France oui....
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  14. Bonjour, Si qql qui s'y connaît passe par ici et veut bien m'aider pour configurer ma cc3d du début à la fin je suis preneur... Merci de me contacter soit par message privé ou par la réponse à ce commentaire ? Merci d'avance Qql Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
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  15. @DingoFPV j'avais pareille que toi , je me suis amuser avec les options du menu " select BLheli_32 interface" j'ai choisis une option puis j'ai essayer de me connecter , bien sur ça a planter , puis j'ai essayer une autre et même résultat, ensuite j'ai remis la bonne option et la j'ai cliquer sur motor et j'ai réussis a faire tourner le moteur qui marchais pas. je sais c'est empirique mais j'ais une sortie qui repondais pas comme toi , et c'etait impossible de la flasher mais quand j'ai vus que le moteur se metait a tourner j'ai réussis à flasher mon ESC qui marchais pas et depuis tout roule !
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  16. Chez moi aussi (Oise) j'ai une piscine pour gamins avec 2 bouée dans ma cour et le trampoline du voisin qui s'est retourné. 😄
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