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forfait montage drone fpv

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Contenu avec la plus haute réputation dans 21/09/2019 Dans tous les contenus

  1. Hello la compagnie ! Après la soirée d hier à lire quelques articles intéressants qui font réfléchir sur les "dangers" de nos LiPo qui même en étant soigneux peuvent nous jouer des tours, je me suis mis en quête de solutions sur le net et le plus simple et rapide pour moi a été le stock militaire a côté de la maison. J ai trouvé deux belles caisses de munitions 9mm et 5.56 OTAN à 12 balles pièces parmis 100 prétendantes. Un peu sales mais en très bon état de peinture et sans rouille. Un coup de lavette, un peu de WD40 et hop nikel. Pour ne pas oublier après nettoyage j ai immédiatement couper le joint en caoutchouc aux deux angles opposés a la charnière pour éviter une surpression et garantie qu elles sont étanches a la base !! Question tunning pour isoler et amortir le côté métal j ai tapissé les bords intérieurs de la caisse et le couvercle avec du lino a 5€ le m2 au bricoflex du coin, le tout collé au sika Petite idée style "amélioration continue et revue de processus" j ai intégré un détecteur de fumée directement a l intérieur de la caisse en le collant sur le couvercle. Vu la taille, la perte de place est minime ( j ai de quoi y mettre +/- 10 batteries ) et la sécurité renforcée par une alerte sonore au premier dégagement de fumée. Si ce post peut servir de rappel ou "d appel" aux nouveaux dans le hobby par forcément au courant de précautions comme moi venant du thermique avec des problématiques différentes. 12€ de boite 50 cts de lino 6€ de DF Moins cher que nue chez Amazon 😉
    2 points
  2. Bonjour à tous voila j'ai reçu et installé la protection de câbles. Énorme merci à @Motard Geek pour son travail. J'ai un peu galéré à l'installer et tout replacer à l'intérieure mais le résultat est vraiment top. Maintenant les câbles sont vraiment bien protégés. Je conseil à tout le monde d'opter pour cette protection. J'ai également testé ma nouvelle antenne. La portée me semble bien meilleur que celle d'origine et elle est vraiment légère. Pour ceux que ça intéresse j'ai pris une URUAV Micro UXII Stubby. Je ne suis pas sur d'avoir le droit de balancer un lien directement d'où je l'ai acheté . J'ai profité du beau temps pour tester tout ça et je suis vraiment content du résultat. Ça fait vraiment plaisir de voler sans avoir peur qu'un câble se fasse sectionner par un coup d'hélice. Encore Merci pour l'impression.
    2 points
  3. Salut les gars ! Petit ralenti de ma rc sur le circuit dans le jardin ! J'attends vos avis 😁
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  4. Faut pas comparer les hdo et rapide fire c’est vraiment top en anal 🧐 le numérique c’est juste vraiment plus propre précis lumineux et donc plus agréable pour tous le monde juste wow la première fois que tu regarde dans les lunettes. Le top du système en plus de l’image et des réglage caméra et rate/pid c’est le zéro glitch ça pixel de temps en temps mais reste visible (vraiment un cran au dessus...) Pour la remote c’est surtout la portée qui m’intéressait et tester le sytème complet. Un bon point pour elle c’est le changement pendant le vol dés réglages caméra (led, racine, standard) A refaire je ne prendrais pas la remote. Par contre la concurrence (fatshark) a déjà annoncer qu’il devait continuer à bosser pour arriver au niveau de DJI...........
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  5. Salut et bienvenue le nantais😉. Va falloir que tu étoffe un peu plus ton expérience avec ton système dji pour naviluminor 😜!! il en peu plus vend lui du rêve !
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  6. Pourquoi faire ? tu es mon notre correspondant de guerre préféré 👍 Ben je reconnais que ta description donne envie 👌 Oui ! tu es vraiment un égoïste 👎 Et la lipo a tenue tout le vol ? 👂 Ps: tu devrais remplacer tes bras par des clefs BTR de 8
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  7. Dommage, je n'ai pas pensé à enregistrer le vol. Lors du passage entre mode normal et mode 3D j'avais des gros coups de yaw. Lors de l'inversion du sens de rotation j'en avait aussi. Possible que l'augmentation du P du yaw règle ce problème. Mais je pense que ce qui a provoqué le crash est une desynchro des ESC. Je n'avais plus aucun contrôle comme en failsafe et le quad est tombé à plat sur le dos. Je ne sais pas comment régler ces problème de desynchro donc je repasse en mode normal. Si d'autres ont envie de tester le mode 3D n'hésitez pas à partager vos aventures. Si l'on est plusieurs à s'y mettre on devrait pouvoir trouver les solutions aux différents problèmes 😉
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  8. J'ai testé le vol 3D!!! Ça a duré 30 secondes...
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  9. vaut mieux attendre la version 2 et voir ce que fait Fatshark pour choisir
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  10. Super idée !! faudrait découpler le capteur et le buzzer 😛
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  11. Salut quazardous, J'ai le même que toi et sur mon ancien quad je l'alimentais à part avec une petite Lipo donc je connais sa consommation. 0,6A/h en 2s mais cela comprend aussi l'alimentation de la mini predator 4. En 6s la conso serait de 0,2A/h. Si tu connais la consommation de la caméra, tu la soustrait et tu as ta réponse. Pourquoi veux tu mettre un filtre LC puisque tout ça est déjà sûrement prévu dans la sortie vtx de la FC et dans le vtx?
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  12. Si je comprend la traduction🤔 c'est que l'on est pas sur que ce soit si bien que ça et que les personnes qui font les test on quelques chose à y gagner !!???😅 hein!! J'ai bon ou pas!? Je te met la presentation de vincekite il à l'air même de l'avoir en double 😋 il pourras peut être te dire ce qu'il en pense!
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  13. Ma sélection pour ton budget : Beta 75X ou Trashcan (80 €) Xlite (gimbals à effet hall) ou QX7S (130 €) Skyrc s60 (40 €) FatShark Scout ou EV800D ou Attitudes v5 (180 €) Paraboad XT30 2S (20 €) Lipo 2S x 5 GNB/ Beta FPV/ TBS (50 €) Helices TBS/ Gemfan quadripales (20 €)
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  14. tu as été aspiré dans la dimension FPV (musique stressante)
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  15. comme j'ai pas trop eu le temps de voler et que les vaches se sont misent dans mon champ de test en face de chez moi (et en plus j'ai plus de VRX) je suis passé à BF 4.1 pour bidouiller. le nouveau configurator permet de gérer ses PIDs avec juste des sliders. En gros on oublie les PIDs brutes et on se focalise sur des ratios. Je trouve ça bien plus facile à appréhender (même si j'avais fini par comprendre que les valeurs des PIDs en soient étaient pas si importantes mais que ct surtout les ratios qui comptaient). L'intégration du RPM filter est simplifiée aussi et les filtres repassent en PT1 par défaut. Donc je vais passer directe sur 4.1 je pense.
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  16. Super initiative, Doodle rempli 😉
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  17. 1 point
  18. Vous m'impressionnez tous..
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