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olivier830

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  1. merci effectivement je n'avais pas compris l'assignation des switch j'ai donc réinitialisé ma radio et assigné l'AUX2 à un bouton deux positions puis paramétrage de l'ARM à l'AUX2 quand il est à 2000: le drone réagi par une série de bip à l'armement. toutes les commandes fonctionnent normalement sous BF... le FS-ia6B est en PPM. initialement ça n'a pas fonctionné. il a fallu que démarrer les moteurs sous bf et là enfin j'ai pu commander avec la télécommande tout en étant sous BF j'ai débranché et voici CA FONCTIONNE ! merci les gars ! quel est votre conseille pour le paramètre de gas minimum ? encore merci
  2. si on parle bien du switch "throttle hold"de la radio, dans l'idée d'enlever toute source de merde je l'ai mis sur off : paramètre hold sur "off" et value "0%", switch en position "not engaged" j'ai réinitialisé tous les réglages de BF puis j'ai réappliqué tout ce que tu m'avais conseillé. j'en arrive toujours au même point : tout fonctionne sous Betaflight mais rien en direct.
  3. top merci c'est réglé # statusSystem Uptime: 42 secondsCurrent Time: 2018-12-18T17:21:07.522+00:00Voltage: 161 * 0.1V (4S battery - OK)CPU Clock=168MHz, Vref=3.33V, Core temp=38degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280SD card: None insertedStack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0I2C Errors: 0, config size: 2579, max available config: 16384CPU:8%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 49, System rate: 9Arming disable flags: CLI MSP mais toujours aucune réaction du drone hors BF.
  4. bonjour voici ce que j'obtiens : # statusSystem Uptime: 24 secondsCurrent Time: 2018-12-18T07:47:40.574+00:00Voltage: 168 * 0.1V (4S battery - OK)CPU Clock=168MHz, Vref=3.33V, Core temp=37degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280SD card: None insertedStack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0I2C Errors: 0, config size: 2579, max available config: 16384CPU:8%, cycle time: 128, GYRO rate: 7812, RX rate: 49, System rate: 9Arming disable flags: CLI MSP j'ai aussi appliqué les réglages après avoir suivi le tuto mais rien ne change j'ai enlevé les cartes et la caméra pour ne laisser que la FC toujours aucun changement ! tout réagi sous betaflight mais ne se passe une fois déconnecté de BF voici le resultat # statusSystem Uptime: 616 secondsCurrent Time: 2018-12-18T08:45:50.051+00:00Voltage: 162 * 0.1V (4S battery - OK)CPU Clock=168MHz, Vref=3.33V, Core temp=38degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280SD card: None insertedStack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0I2C Errors: 0, config size: 2579, max available config: 16384CPU:9%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 49, System rate: 9Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
  5. merci supra dolph je regarde celà les moteurs fonctionnent , il me reste à régler le problème de la radio commande : j'ai créé un autre sujet pour cà merci
  6. bonjour à tous je suis vrai débutant à l'acquisition d'un ts215 pour commencer, j'ai fait aussi l'acquisition d'une radio flysky fs-I6 livrée avec son récepteur FS-I6AB après de multiples incompréhensions résolues, j'ai pu piloter les moteurs via BETAFLIGHT (après avoir fait la maj en 3.5) puis appairer le recepteur à la radio et enfin voir mes curseurs de la radio commande bouger correctement sur betaflight. jusque là tout va bien mais lorsque je débranche betaflight, je n'arrive pas à lancer les moteurs avec ma radio. qu'ai je pu oublier ? merci pour votre aide
  7. bonjour à tous je suis un petit nouveau dans le monde des drones mon fils et moi avons décidé de commencer avec un ts215. nous recevons les éléments les uns après les autres et, bien sur il me tarde de voir l'engin bouger. le ts 215 reçu j'ai tout de suite installé bétaflight sur mon pc et branché le drone. mise à jour de l'omnibus en 3.5.3 en sauvegardant et réintégrant les paramètres comme précisé sur différents sites. à la réception des batteries j'ai branché le tout et tenté de lancer les moteurs à l'aide de betaflight : seuls les 3 et 2 se mettent à tourner ! c'est là que j'ai besoin de votre aide : que se passe t il ? par avance merci
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