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geoek

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À propos de geoek

  • Rang
    Pilote de FPV

Informations personnelles

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Montpellier
  • Machines FPV
    Tyro 79
    Green Hornet 4S
    RetroFPV : Frame Tarrot en CC3D

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  1. Bonjour à tous, Je viens de changer la carte de vol sur mon Tyro79. Après montage et première configuration, elle se connecte à BetaFlight, mais j'ai un problème avec mon XM+. S'il n'est pas branché j'ai bien 5V sur la prise, mais dès que je le branche, la tension tombe à 2V et il n'est donc pas alimenté. (branchement usb ou batterie). Je l'ai testé à part et il fonctionne. D'où ça pourrait venir d'après vous ? Je ne comprends pas d'où vient le problème... cette tension provient d'un esc ? Pour la camera, j'ai bien un 5v qui ne s'effondre pas. Je vais surement brancher le RX dessus mais j'aimerai comprendre d'où vient le problème. Merci d'avance
  2. Up ! Personne pour me confirmer si je fais bien le calcul ou me donner des conseils pour la batteries de nos gros cinewoop ?
  3. Bonjour à tous ! Petite question batterie pour mon Green Hornet 4S. Je vole avec des batteries 4s, 850mAh, 70C. En volant sans GoPro (Hero 5), tout se passe bien et quand je vole pépouze, sans vent, je tiens 4 à 5 minutes. Par contre, avec le poids de la GoPro, dès le décollage, j'ai une chute de tension importante, même sans pousser sur le throtle. Je passe quasi de suite en dessous des 14V. Si j'attéris, je remonte à 16V. Je peux voler ainsi environ 3 minutes avec des alertes batteries permanentes. Ma question : Est ce que cela est dû à un taux de décharge trop faible de mes batteries (70C) ? Je ne maitrise pas totalement le sujet mais d'après ce que j'ai compris : ESC 4 en 1, 35A => ils peuvent tirer au Max : 140 A Batteries 70C 850mAh => elle peut fournir au max : 60A Si c'est bien ça le problème, Ca veut dire qu'il me faudrait des batteries de 160C en 850mAh, ce qui me parait énorme ! ou alors 100C en 1400mAh, mais batteries plus lourde, et j'avais lu que des 800mAh avaient un meilleur rendement sur ce drone. Est ce que je fais bien les bons calculs ? et quel type de batteries me conseillez vous sachant que je ne compte pas faire de freestyle avec ce drone (:D) mais que j'aimerai bien qu'il arrive à soulever ma gopro quand même ! Merci d'avance 🙂
  4. geoek

    Nouveau !

    Bonjour à tous ! Moi c'est Jérôme de Montpellier. Après quelques années de bricolage de drone et d'ailes volantes, (surtout pour des vols automatiques), je suis passé pro cet été pour faire un peu de presta et pouvoir continuer à voler un maximum. En parallèle, je me met sérieusement au FPV avec quelques machines que j'ai acheté ou monté assez récemment et que je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter sérieusement ! Grand merci pour vos vidéos et tutos qui sont vraiment excellent et à bientôt j'espère sur un spot ou en partage de vidéos !
  5. Moi perso, je mets mes lipo dans de la chambre à air de VTT ! C'est super simple, léger, et ça rajoute une couche de protection en cas de crash pour éviter de les percer.
  6. Merci ! Alors après avoir flasher mon émeteur XJT en 2.1 (FCC), ça fonctionne ! Je suppose que j'avais donc le TX en 1.x et que ça bloquait avec le RX que j'avais mis en ACCST 2.1 ! Ok pour le LBT, je vais flasher tout ça et regarder si j'arrive à binder avec mon mini quad D8. Pour les options d'openTx, quand je l'ai flasher, j'avoue que à chaque fois, je coche un peu au hasard toutes ces options. Ce n'est pas très clair pour moi ;( Tu conseillerais quelles options ? (sachant que je pilote du quad et de l'aile volante)
  7. Ha cool merci ! Déjà une bonne nouvelle, j'ai pas acheté deux récepteurs incompatibles 😄 Alors elle vient de gearbest, mais de mémoire, je n'ai pas flashé l'éméteur. Seulement opentx pour la passer en 2.3.7 récemment. Je repars à zero sur mes quads là, du coup je vais faire la mise à jour du firmware XJT qui date de mars (v2.1). J'étais en FCC et je pense y rester parceque j'ai un miniquad en D8 et je crois que ça ne fonctionne qu'avec du FCC. Ensuite, si j'ai bien compris, il suffit que je flashe le XM+ avec le dernier firmware ACCST dispo en FCC et tout devrait fonctionner ? (c'est ce que j'ai fait il me semble, sauf que le firmware de mon emeteur n'est pas la dernière version, c'est peut etre là que ca bloquait) Si tu vois d'autres choses à faire, dis moi ! Merci en tout cas 🙂
  8. Bonjour à tous ! Je me perds avec les protocoles ACCESS et ACCST ! Pour faire simple, j'ai une QX7 ACCST acheté il y a 3 ans. Je viens de racheter 2 récepteurs (un XM+ et un R XSR) et je vois qu'ils sont en ACCESS (bon, j'ai pas trop suivi l'actu ces derniers temps, alors j'avais pas prêté attention. En regardant sur le net, je comprends que le hardware est le même et que je n'ai qu'à flasher le récepteur pour le passer en ACCST. Du coup je suis allé sur le site de FRSKY et j'ai récupéré le dernier firmware XM+ ACCST et je l'ai flashé via ma QX7. Mais, maintenant, impossible de binder... Quand je démarre en appuyant sur l'intérerrupteur, j'ai les deux leds (verte et rouge) qui restent fixe. Et si je le branche simplement, je n'ai que la rouge qui clignote irrégulièrement. Est ce que j'ai mal compris et que l'on ne peux pas passer un RX de Access à Accst ? Merci d'avance pour votre aide !
  9. geoek

    Tyro99 ne vole pas

    Question bête mais as tu vérifié le sens des moteurs et les hélices sont elles bien montées ?
  10. geoek

    [TOPIC UNIQUE] Tyro99

    C'est bon, mon moteur fonctionne à nouveau après démontage et remontage. Je pense peutetre un problème de soudure défaillante suite au mini crash... J'essaie maintenant de faire remonter la télémétrie dans ma QX7 (pour les vols à vue, principalement): - Récepteut LR1000 de FrSky : apparement le protocole n'est pas du Smartport mais le protocole de FrSky. - J'ai relié l'entrée Télémétrie du RX à la pin TX3 sur la FC. - Sous bétaflight, j'ai activé "Télémétrie" dans configuration et dans Port, à UART 3, j'ai mis la sortie Télémétrie à "FrSky" avec Auto pour le débit. - Via la CLI, j'ai mis tlm_inverted = ON, et sauvé la conf. (J'ai suivi les instructions que j'ai trouvé ici : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2848047-Mini-FrSky-8CH-LR1000-Receiver-Long-Range-(SBUS)-1-5g Telemetry Configuration: In the PORTS tab, select the UART that corresponds to the telemetry (usually UART2 in F3 flight controllers) and select FrSky in Telemetry. Leave the baudrate to AUTO. Go to CLI, and type the following commands: set telemetry_inversion = ON save - Quand je cherche les capteurs dans ma QX7, je trouve le RSSI et deux tensions (A1 et A2) toujours à 0V. Avez vous une idée de mon erreur ? Pourquoi je n'arrive pas à récupérer les capteurs de la FC ? (j'ai essayé en modifiant tlm_halfduplex mais sans succès (à OFF par défault))
  11. geoek

    [TOPIC UNIQUE] Tyro99

    Poiur compéter la réponse de Jérôme, paramètre ta RC en suivant ce genre de tuto : Et ensuite, c'est la valeur betaflight "Manche en bas" qui détermine où est le zéro throttle.
  12. Ha merci pour le min throttle, je vais tester ça alors 🙂 Et je vais lire toute la doc betaflight, ca va me servir !
  13. geoek

    [TOPIC UNIQUE] Tyro99

    J'ai pas désespéré de réparer le mien. Il vibre à basse vitesse puis se met en sécurité. Je vais le démonter et le nettoyer. Peut etre que sur le mini crash il a pris de l'herbe ou de la poussière dedans. Je vous tiens au jus
  14. geoek

    [TOPIC UNIQUE] Tyro99

    Ok merci 🙂 J'ai mis les derniers réglages PID de Taz (qu'il a récupéré à un youtuber US je crois), comme première base, et s'essairais de paufiner qd je serai plus à l'aise
  15. Bonjour à tous. Nouveau dans le milieu des racers, j'ai fini de configurer mon premier drone. Et j'ai une question concernant l'armement : il refuse de s'armer deux fois sur trois. Et je pense savoir pourquoi : pour s'armer, il faut que le throttle soit à 0. J'ai réglé ma QX7 pour que les plages des stick aillent de 1000 à 2000 avec un neutre à 1500 sous betaflight. Et j'ai l'impression que dans ce cas, 1000 n'est pas équivalent à un zéro throttle, ce qui empêche d'armer. Du coup, pour le throttle, j'ai configuré de 998 à 2000 et là du coup, ça fonctionne bien. Je voulais savoir, si j'avais bien compris le problème et si c'était une bonne solution ou si il existait une autre méthode en gardant les plages de 1000 à 2000. Et aussi, si il y avait moyen de savoir pourquoi l'armement ne se faisait pas (code avec les bips déchiffrables ? fichier log quelque part ?) Merci d'avance 🙂
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