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Nono73

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À propos de Nono73

  • Rang
    Pilote de FPV

Informations personnelles

  • Lieu
    Savoie
  • Machines FPV
    Armattan Rooster 5"v1, TBS Discovery, Armattan Rooster 5"v2
  1. Bon, ce n'est pas un problème de moteurs. J'ai 4 moteurs neufs et toujours ce fichu problème.
  2. En fait, comme je l'avais précisé plus haut tous les moteurs tournent, et en les changeant de position le problème reste le même. Mais je vais essayer de changer tous les moteurs et on verra bien si ça règle le problème... Pendant que j'y pense, j'ai également un autre problème: quand j'active l'otption DSHOT Beacon Beeper dans BF et que je l'associe à un inter, il devient impossible d'armer le quad. Et quand je retire cette option ça redevient normal. Si quelqu'un à une idée de pourquoi ça fait ça?
  3. J'ai inverser les moteurs de place, mais malheureusement le résultat est toujours le même... 😞
  4. Je vais essayer ça de suite.
  5. Bon, j'ai toujours le même problème, c'est un truc de dingue... J'ai changé la FC et les ESC, mis à jour tous les firmware, tout régler correctement (enfin je crois) dans betaflight. En statique tout fonctionne, mais dès que je mets les hélices et que je décolle, le quad monte de quelques centimètres, pivote sur la gauche et les moteurs se coupent... Dans cette histoire, le seul truc que j'ai pas changé c'est les moteurs, mais ils ont quasi neufs... Je pige vraiment pas ou est le problème, et pourtant c'est pas le premier drone que je monte... Du coup vu que je commence à désespérer, s'il y a une âme charitable qui s'y connait sur la Savoie ou en Rhône-alpes, qui accepterait de regarder la bête ce serait top!
  6. En fait si, le moteur 1 tourne, c'est juste que dans la vidéo j'avais testé un autre protocole pour les esc, mais en dshot tous fonctionnent. J'ai fait le test dans betaflight et que ce soir un par un ou tous ensemble les moteurs fonctionnent. Pour la masse, si je demandais ça, c'est à cause d'un schéma sur lequel je suis tombé de ma pdb matek où il n'y a qu'un fil de signal qui vient des esc.
  7. Question surement bête : sur les câbles de signal des mes esc (fil blanc de signal et fil noir de masse), si je vire la masse, est-ce que ça aurait un intérêt? Ou plutôt est-ce que c'est risqué?...
  8. Bon, j'ai pas du croiser les doigts assez fort! J'ai essayer avec d'autres version plus anciennes et j'ai toujours le même problème. C'est même pire sur la version la plus ancienne du firmware ou aucun moteur ne tourne! Donc je ne comprends pas. Est-ce que le problème vient des esc? de la fc? Mystère...
  9. Je vais essayer ça, on verra. Je croise les doigts !
  10. Je me pose quand même une question : dans blhelisuite, sur la première image que j'ai posté, il est écrit input frames good 31270 / bad 38 pour l'esc1 et tous les autres ont bad 0... Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec mon problème ? Sachant que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire...
  11. Oui, à priori niveau câblage c'est bon. J'avoue que moi aussi je sèche ! 😂
  12. une vidéo pour illustrer: je précise qu'il y a un moteur qui ne tourne pas car j'avais essayé le protocole multishot pour les esc... en dshot, tous les moteurs tournes mais le résultat est le même que sur la vidéo.
  13. oui, j'avais déjà essayé cette solution. J'ai retenté le coup mais le résultat est toujours le même malheureusement. Pour le gyro et les moteurs c'est tout bon. Par contre, quand je mets les gaz et que le quad pivote et s'arrête, j'ai un bip au niveau de la radio. Une idée de ce que ça pourrait être?
  14. oui, j'ai vérifié, les hélices sont dans le bon sens et les moteurs tournent également dans le bon sens.
  15. Je précise que c'est la première fois que j'ai des esc sous BLHELI_32, et j'aurais tendance à penser que mon problème vient précisément de ces esc... mais je n'ai pas encore compris la raison exacte...
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