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JyN

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  1. JyN

    Tyro 79

    en fait le testeur de lipo ne te dira jamais combien de mAh t'a consommé... Trop génial ce tuto merci @glloq Je vais faire tout ça, on va voir...
  2. JyN

    Tyro 79

    Oui je sais c’est exactement ce que j’ai fait. Sur une 10aine de LiPo. Et je trouve un coef très loin de ce qui est montré partout… Ça fait une grosse différence entre 400 et 2200 quoi. @Next57@Lap@FPV70 vous avez quoi vous ? merci Sinon i la super bien volé. mais ça n'a pas bien fini. Après quelques lipo sympa, sans trop force, je me suis raté pour rentrer au bercail. j'ai pris mon grillage de clôture. rien de méchant à première vue. Résultat maintenant, il toussotte, ou il "chantone", il ne reste pas stable et fait constament des micro mouvements. En plus les moteurs chauffent beaucoup plus qu'avant. J'ai vérifié, le smoteurs visuellement, au briut aussi quand on les tourne à la main, rien d'anormal, le jeu dans les axes, rien de plus qu'avant.... Je mets ci-dessous une petite séquence avant le pb, le grillage et enfin quelques seconde pour montrer ces micro mouvements, c'est même pas du jello, c'est très étrange. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier l'état de santé des moteurs ? un à un ? via betaflight ou autre ?
  3. Je te dirais Oui, ça passe !! La FC est une 4x 5A. Suivant les props que tu utilises, les moteurs EX0802 auront une conso différente. Regarde le tableau de Happymodel: à la limite part sur le 25000KV il est plus récent et consomme un peu moins. et puis le design de cloche est mieux qu'avant.
  4. JyN

    Tyro 79

    Petite question aux possesseurs de Tyro79, quel est votre coef d'ajustement du capteur de courant (mAh) ? (je vole principalement en 4S 650mAh et 850mAh en cruising) Pour moi, afin d'avoir une mesure à peu près juste je suis obliger de mettre autour de 2200. Et cela me parait aberrant comme valeur de coef. et vous ? Par ex sur le Tyro79S sur Helicomicro c'est écrit 400. (paramètre en CLI: ibata_scale )
  5. JyN

    Tyro 79

    ce soucis n'est pas constant sur le XM+, ça dépend pas mal des fabrications et des appros des composant. Cette coupure s'appelle le "Sawmping effect" (saturation). Suivant le sfabrications c'est 20cm, d'autres 1m et d'autres +3m... au delà d'un mètre on peut considérer que c'est un défaut de fabrication!! J'ai cru voir un truc à ce sujet dans des MAJ du firmware, et sue cela avait en parti réduit cet effet. Est-ce que as la dernière version ? Quel est ta radio ? quel module TX ? interne ? externe ? version?...
  6. JyN

    Tyro 79

    hop EP2 opé !! je remonte le reste !
  7. @Riodeluz Est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur les effets de chaque réglages du quad ? Par ex: est-ce que de passer de 4 à 6S influe sur le poids, l'inertie ou juste la patate/réactivité des moteurs ? quel effet (dans le simu) a l'augmentation des KV sur le comportement ? Est-ce qu'augmenter le poids influe sur la gravité (accélération de chute) ou juste l'inertie ? etc... comme ça, suivant le ressenti de chacun, par rapport au quad en réel, on peut ajuster bien plus facilement et se rapprocher de son matos. Par exemple, j'ai un Tyro79, un 3" un peu lourd, mais avec des grosses babasse en moteur et donc des KV assez faibles pour un 3" (des 1607/2800KV avec des props en 3052, ça pousse! 127Km/h ^^). mais pour retrouver à peu près la même chose, j'ai à peine augmenté le poids pour éviter le trop d'inertie, mais augmenté la gravité, parce qu'en vrai... il tombe sacrément vite ce con 😅, et j'ai dû mettre des KV de minipouce 1202 à au moins 4600KV. Et sinon, merci pour la correction du yaw spin sattelite ^^. C'est de l'excellent travail ! Et aussi, merci d'avoir fait une vraie ligne virtuelle pour la race, pas comme dans DCL où on se crash sur les flèches (solides) d'indication du circuit ^^
  8. JyN

    Tyro 79

    Est-ce que vous pouvez décrire exactement le comportement ? Depuis l’an dernier je n’ai jamai eu ce problème avec le R-XSR. (branché en FPort uninverted via le TX5 sur la FC) J’ai mis à jour tous les firmwares: Radio, ISRM, RX, ESC, FC… Et là,bam ! Même chose que vous. Je branche une LiPo bien chargée, Le RX bind nickel, et au bout de quelques seconde coupe, se remet et recoupe etc…. même pas de quoi le faire décoller à 10m. Bon ça me démangeais depuis un moment de virer ce RXSR, car ça porte à 200m maxi… j’opte pour l’ELRS2.4G. Je vous ferais un retour bientôt.
  9. ça y est c'est dispo ! Go go !! 😁
  10. JyN

    Tyro 79

    pfff eachine restera du eachine. allez courage [emoji28]
  11. Oui exactement ça, j’avais pas la synchro verticale et l’écran est 60Hz. Et je crois que le réglage limite frame rate était à 120fps. J’avais essayé en illimité, pareil. Je re-essayerai
  12. là de suite jpeux pas, je l'ai désinstallé. voilà ce que ça donne sur DCL avec la GTX770. la vidéo rend moins qu'en vrai, mais c'est très fluide: (pour le FOV j'ai mis comme ma cam Ratel 2 = 165°, c’est probablement un peu trop je trouve mais bon)
  13. j'ai aussi un GTX770 (2GB), mais franchement ça tourne pas avec les réglages standard. Il faut alléger et il ne doit pas y avoir que ça qui compte, et je ne trouve pas. L'affichage est vraiment pas joli. ma conf:
  14. JyN

    Tyro 79

    Ok merci Lap. oui j’avais lu que les pas inversé c’est plus de la ‘parano’… Je vais essayer de ne pas trop éclabousser avec mon sang [emoji23]
  15. J'ai débuté et tout appris sur DCL, visuellement oui ça fait jeu. après est-ce qu'on le classe en "jeu" juste à cause du graphisme de type jeu, ou bien parce que sa physique est vraiment trop simpliste ? Justement, je vouais passer à autre chose que DCL, et LiftOff m'a bien déçu, puis AI est trop puissant pour le PC. j'irai de ce pas tester Velocidrone 😉
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