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DroneBuilds

CarlosMagni

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  1. Ah au moins je ne suis pas le seul dans ce cas... Du coup retour de la commande chez amazon et j'ai acheté la runcam sparrow 3 mini pro pour le même prix que l'autre chez Studiosport, j'espère qu'elle sera plus robuste !
  2. Non j'en ai pas d'autre l'autre a cramé aussi lol...c'était la cam du wizard x220 et elle était déjà mauvaise, un jour un esc a cramé et elle a pas aimé je pense PS: je ne fais jamais de mauvaise soudure, je ne pense pas que c'est le vtx car l'osd est toujours OK, à mon avis c'est la cam car d'un coup dans un backflip c'est bizarre quand même,et j'ai toujours une bonne réception d'image
  3. Bonjour, je viens d'acheter une foxeer arrow mini pro que j'ai monté hier, 1er vol le soir niquel belle image, ce matin 2e vol pas de problème, et là cette après-midi, en volant j'ai fait un backflip et d'un coup la moitié de l'image est devenu noir et l'image penchait trop sur le jaune et les ombres, impossible de voler je me pose, en regardant chez moi, le fait de débrancher le quad au moins 10 min fait que l'image redeviend normal puis elle reviend vers le jaune. Même avec les réglages pas moyen de contré ce phénomène, des idées ou c'est ma cam qui est déjà HS après 3 vols?..
  4. Ah d'accord, merci pour l'info !
  5. Salut ! C'est pas grave lol, oui j'ai voulu dès que j'ai reçu mes esc de les mettre en dshot, or dans ce protocole le moteur 2 n'est pas reconnu WTF, et sur amazon ils vendent ma sp racing f3 et c'est bien marqué, protocole supporté: ONESHOT
  6. Bonjour je viens de commander une Run cam Eagle 2. C'est marqué qu'elle a un osd intégré et j'aimerais savoir si on peut connaître la tension lipo sur l'osd de la cam. Et si elle le fait, je dois juste la brancher en vbat? Car dans les branchements je ne vois pas de fils signal pour la tension. Vous avez une idée?
  7. Mon drone re vol normalement enfin ! Conclusion, ma fc ne supporte que le oneshot125..
  8. Salut Ludo, je n'ai qu'une machine avec cette radio donc je ne peux pas tester avec d'autres quad, les deux antennes récepteurs sont bien placées. En même temps ma radio est mauvaise c'est une flysky i6 donc il y a vraiment mieux, et j'ai pas le rssi sur ma radio donc j'ai jamais constater cela
  9. Salut Goony je viens de tester mon quad avec tout les réglages que tu m'as dit mais même problème... A partir de 1600 de throttle le drone se retourne, je ne comprends plus je te donne ma blackbox quand même test0_222746.BBL
  10. Autre information, je ne sais pas si ça à un rapport mais impossible de les flasher, c'est marqué "fail to openSSL" ou quelques choses dans le genre
  11. Voilà, et hier j'avais remarqué dans blheli 32 après les avoir calibrés que les valeurs étaient un peu différentes donc je l'ai avaient accordés ensemble et là avec ses changements et la calibration tout est redevenu comme avant avec les valeurs différentes
  12. J'ai fait un petit test à fond sans hélices avec la radio les moteurs sont quasiment tous à fond
  13. C'est bon c'est fait mes moteurs démarrent normalement mais toujours ce problème de moteurs qui tournent brièvement sans armement mais bon.La valeur bouge bien entre 1000 et 2000 donc ça va. J'ai remarqué que mon moteurs 4 à un roulement usé (il l'avait déjà depuis que je les ai reçu) ce sont des DYS Wei 2207 2600KV. Pourtant à fond il l'air de fonctionner normalement enfin sans hélices, j'ai déjà entendu un bruit de frottement assez fort juste avant que mon quad se crash mais c'était avant les problèmes de retournement.
  14. Je dois mettre à 900 pour pouvoir faire démarrer les moteurs... C'est pas un peu bas non? Et malgrès ça ils se mettent à tourner brièvement sas armement. Voilà mon diff # diff# Betaflight / SPRACINGF3 (SRF3) 3.4.0 Jul 8 2018 / 04:32:14 (cce8a59be) MSP API: 1.39board_name SPRACINGF3manufacturer_id resource MOTOR 1 B08resource MOTOR 2 B09resource MOTOR 4 A07resource MOTOR 5 NONEresource MOTOR 6 NONEaux 0 0 0 1900 2075 0aux 1 1 1 900 1300 0aux 2 2 1 1300 1700 0rxfail 4 s 975set gyro_sync_denom = 3set acc_calibration = 60,37,128set mag_hardware = NONEset baro_hardware = NONEset min_throttle = 1030set min_command = 940set dshot_idle_value = 300set motor_pwm_protocol = MULTISHOTset failsafe_throttle_low_delay = 10set align_board_yaw = 90profile 0rateprofile 0
  15. Bonjour goony en faisant les test j'ai vu que mon moteur 1 fonctionne parfaitement ainsi que tout les autres. Mais j'ai remarqué que mon minimum throttle en désarmé est de 900 or c'est très bas donc je remonte cette valeur sauf que quand je met 1000 ou moins le drone ne "fini" pas la musique de démarrage et donc impossible de les faire tourner. Je ne peux pas mettre du dshot car j'ai que 3 esc sur 4 (esc 2 qui ne marche pas dans ce cas) qui fonctionnent dans ce protocole.
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