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  1. Merci pour le retour! Je n’ai plus le drone dans les mains, un personne du groupe l’a récupéré pour voir ce qui n’allait pas puisque je n’ai plus aucun matos pour m’en occuper. J’espère quand même ne pas avoir à changer la stack, elle est neuve…
  2. Petit up, pensez vous que l'ESC serait à changer ?
  3. Hello, Reprise ce jour, après avoir suivi vos conseils: Meilleur placement des antennes Réglage BLHeliS32 par défaut Moteurs neufs (soudures propres) Petit vol test avec BB du coup: Moteurs très chaud/bouillants Drone pas du tout stable Peu de pèche Voici la vidéo du vol: Si vous avez des pistes, c'est avec plaisir ! Je découvre tout juste la BB mais ça me semble pas très synchro niveau moteurs là: BTFL_BLACKBOX_LOG_JeNo_5.1_20231008_162550.BBL
  4. D'accord, je fais ça dès que possible. J'ai également suivi plusieurs personnes qui ont eu le même problème. Il semblerait que de leur coté l'origine était liée à la température (140°C). Je vais donc remettre ce réglage en auto. A nouveau merci pour tes réponses!
  5. C'est bien possible du coup... Je suis en 250Hz et aucune idée de la puissance. Je t'avoue être sur le départ et ne plus avoir le courage pour tout ce temps passé dessus. En tout cas si j'ai bien tout saisi à mon retour: - Je place aux mieux mes antennes - Je change le moteur qui a cramé (en espérant que l'ESC n'ai rien) - Je configure mieux la BB pour vous monter des graphs corrects
  6. En effet j'ai découvert la BB aujourd'hui donc il devait manquer pas mal de chose. J'étais un peu dans l'empressement donc je l'ai déposé comme ça. Maintenant que ce n'est plus le cas je vais pouvoir prendre le temps de mieux comprendre son fonctionnement. Je suis en ELRS Diversity avec une Boxer, en effet j'ai un gros doutes pour le placement des antennes collées à la frame. Le vol était à moins de 10m, pas de perte ou d'alerte sur la radio.
  7. Bon c'est pas pressé, un moteur vient de cramer... Je vais mettre tout cas dans un carton et pas grave pour les vacances ! J'te remercie en tout cas, c'était vraiment sympa !
  8. Le problème persiste malgré tout, j'ai enregistré la BB mais je ne m'y connais pas du tout donc je la dépose là et je vais regarder quelques tutos sur BB Explorer. Si tu peux me dire ce que tu en penses x) BTFL_BLACKBOX_LOG_JeNo_5.1_20230811_114757.zip Hier j'ai ajouté un Spike Absorber et j'ai changé le condo au passage, Ça peut avoir un lien ?
  9. Yes, je viens de l'activer sur le drone. J'ai également re-souder les câbles moteurs afin qu'ils soient moins tendu. Mais c'est beaucoup moins esthétique x) J'irais faire un vol test BB à la pause dej !
  10. Si je comprends bien c'est MPU6500 et 8kHz pour la boucle.
  11. Maintenant que tu le dis, l’un des moteurs a les câbles un peu tendu. Ça peut être la cause ? Je vais faire une BB, c’est la découverte pour moi! Gyro 8K, pour ce qui est des autres infos, je ne sais pas où les trouver. Je pense avoir tout bien coché oui
  12. Hello! Voilà je viens de finir de monter un nouveau 5pouces et j'ai un petit problème de puissance sur celui-ci: 1er vol: RAS niveau puissance mais désyncro des moteurs après une cabriole > Je suis donc passé en High sur la demag JeNo 5.1 6s 2eme vol > Peu de punch jusqu'à 50% du throttle > J'ai essayé de jouer sur le Motor Timing (passage à 23) / PWM à 48 kHz 3eme vol: Il vol à 2m puis tombe par manque de puissance Donc à court d'idée et de temps (départ pour la montagne demain), en général je cherche un maximum avant de poser la question mais là je bloque! Frame: JeNo 5.1 Stack: Combo XRotor Micro 65A 4en1 ESC&FC (BL32/F7) Moteurs: Moteur AE2306.5 1800KV - AxisFlying Preset: JeNo 5.1
  13. Désynchronisation des moteurs ? Tu as flash l'ESC ?
  14. Felinx

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    Tricheur 😉 Ça marche, bonne soirée à toi !
  15. Felinx

    Goggles - Link Quality

    Holà, c'est une boxer en ELRS.
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