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maxime64

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  1. Tous les moteurs correspondent bien. J'ai juste fait une modification dans betaflight au niveau des moteurs (reverse ou non) que j'ai mis dans le bon sens. J'ai ensuite retesté et là tout fonctionne bien, le drone vol pas de soucis apparent. Je soupçonne soit la mauvaise config des moteurs ou alors le sens des hélices (que j'ai essayé 3 ou 4 fois quand même). Si il s'agit des hélices ... la j'ai vraiment honte ^^ En tout cas problème résolu pour le moment, j'irai le tester comme il faut dans l'après midi. Merci encore pour votre aide
  2. Je met juste 2 « crans » de gazs et j’y touche plus Et même a ce niveau de gaz quasi nul, le drone augmente tout doucement puis diminue de façon aléatoire Si je décide de mettre à peine un peu plus de puissance, le drone tourne et les moteurs se coupent comme si a une certaine inclinaison le fail safe sanctionné mais ça explique pas pourquoi mes moteurs réagissent aléatoirement quand je met à peine un peu de gaz
  3. Bonjour invamf j’ai fait le test avec et sans les hélices et le drone se coupe dès qu’il part un rotation les moteurs s’emballent oui mais sans toucher aux gazs. J’en met très légèrement et quand j’y touche plus les moteurs continue d’augmenter progressivement
  4. Bonjour à tous, J'ai actuellement un Iflight Nazgul 5 avec une Iflight succex E F405 (firmware target : iflight succex e F4) auquel j'ai récemment eu un problème. Lors du montage/démontage du drone, j'ai malheureusement coincé les fils reliant le VTX et le contrôleur de vol entre le frame verticale et horizontale. De ce fait lorsque j'ai voulu essayer mon drone, au moment d'augmenter progressivement les gazs, les moteurs accélèrent puis diminuent soudainement jusqu'à ne plus tourner. J'ai donc débranché puis rebranché ma batterie (5S) et là mon drone à commencé à avoir de la fumée blanche. J'ai de suite retiré la batterie et inspecté le drone. Mon diagnostic est qu'il y a eu un court circuit entre le cable rouge et noir des fils reliant le VTX et le contrôleur de vol (je pense qu'ils etaient un peu dénudés avec les frottements et qu'ils se sont touchés). J'ai remplacé ces nappes par des neufs. Le VTX fonctionne bien, je reçois la vidéo, pas de soucis là dessus. L'armement du drone fonctionne avec les moteurs qui tournent mais dès que je commence à augmenter à peine les gazs, les moteurs accélèrent tout seul progressivement (sans augmentation des gazs par moi même) et mon drone pousse d'un côté ou de l'autre puis se coupe tout seul comme un failsafe. Je désarme puis réarme mon drone, même problème. J'ai essayé de tout réinitialisé en flashant le contrôleur de vol et en remettant les paramètres mais rien à faire, le problème persiste. Mon hypothèse est que mon contrôleur de vol a du prendre un peu mal lors du court circuit. J'ai donc commandé un nouveau pour voir si le problème provient de là. Merci pour votre aide
  5. C’est bon je viens de résoudre le problème. En effet, il s’agissait bien d’une mauvaise version de firmware initialement. Après changement j’avais oublié de tout effacer et rappliquer les règles par défauts J’ai effectuer l’opération que tu m’as dite et remis le bon firmware et j’ai bien retrouver mon UART4 auquel j’ai pu attribuer le GPS qui a bien était reconnu dans BF. Merci pour votre aide et votre réactivité Super forum !! 👍
  6. Il s’agit d’une IFLIGHT SUCCEX-E-F4 J’avais flashé avec le firmware « BETAFLIGHT4 » (mon drone fonctionnait très bien) puis je me suis aperçu en regardant la doc reçu avec le drone que il fallait prendre « IFLIGHT_SUCCEX_E_F4 » ce que j’ai fait mais même avec ça le nombre d’UART n’a pas changé
  7. Bonjour, merci pour votre réponse. Je m’appelle Maxime et je viens de me lancer dans le drone fpv après beaucoup d’hésitation avec un DJI (plus intéressant en terme de bricolage et de pilotage) J’ai suivi beaucoup de article sur la programmation, montage etc et tout a bien fonctionné jusqu’à l’intégration du GPS Pour répondre à votre question, oui j’ai bien brancher le tx du GPS sur le rx et également pour le rx du GPS sur le tx
  8. Bonjour, Je tiens à m’excuser par avance si un sujet comme celui là a déjà été rédigé. Je n’ai rien trouvé. j’ai récemment acheter un iflight Nazgul qui fonctionne très bien. J’ai voulu rajouter un GPS que j’ai branché sur le TX4 et RX4 mais le problème c’est que lorsque je veux attribuer le GPS à l’UART dans betaflight, pas d’UART 4 disponible. Uniquement l’UART 3 mais même en le paramètrant sur ce dernier cela ne fonctionne pas. Je pensais alors à une mauvaise version de firmware du microcontroller mais non. Jai vu que l’on pouvait utiliser la fonction softserial mais je bloque un peu pour identifier les numéros de resource de mon TX4 et RX4. Comment puis je faire pour que betaflight reconnaisse mon GPS ? je vous remercie par avance
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