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Pokeko

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  1. Hello ! Je reviens vers vous avec le problème résolue. Alors, j'ai vérifier le sens des moteurs sur betaflight mille fois, j'ai fini par passer sur BlHeli Configurator où j'ai fais plusieurs modifications (2 moteurs en reverse et 2 en normal) et ca n'a rien changer mais en mettant tous les moteurs en reverse, miracle, tout fonctionne.. Désolé pour les dernières réponses, j'ai pu me replonger dessus seulement aujourd'hui et effectivement, c'était un problème de sens de moteur. Effectivement et j'en suis désolé ! Je me doutais bien que je vérifais pas les choses forcément correctement mais j'ai finis par voir la différence et la régler. Ce sont les 2400KV et j'utilise une 4S pour le coup Merci pour les infos, j'ai quand même fais le tour, particulièrement pour les entretoises que je n'avais pas toutes fixés. Bref, problème résolue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, je vais pouvoir en profiter avec le beau temps qui se ramène !
  2. VID_20210217_143910.mp4 Le dernier essai que j'ai fais
  3. J'ai virer les antennes et même résultat. J'augmente le throttle et le drone finit par s'emballer et sauter, que j'y aille d'une traite ou progressivement c'est pareil. J'ai juste vérifier que tout bouger correctement et que les valeurs était à priori similaire sans modifier quoique ce soit sur la radiocommande. En mode Horizon par défaut mais avec un switch pour le mode Angle. Je n'ai pas calibrer les sticks sur la radio vu que le rendu était correct dans betaflight lorsque je contrôlais le drone avec la radiocommande sur l'interface. Pour l'OSD, je n'ai pas encore ajouter la caméra vu qu'il ne décolle pas mais je vais essayer de la brancher et voir le rendu. Je regarde du côté de la radiocommande ? J'ai pensais à ça aussi vu que tout fonctionne correctement sauf que je met les gaz mais j'en ai aucune idée en réalite
  4. Toujours la même chose sauf que le drone à l'air plus réactif/vif mais il s'éteint tout aussi vite. C'est possible qu'il y ai un failsafe dans ma radiocommande qui s'active par défaut ?
  5. Je reviens vers vous aujourd'hui du coup après avoir tout essayer en vain ! Cette fois, le drone s'envole au début et puis s'éteint.. Il reste stable pourtant, pas de roll ou quoique ce soit mais il s'éteint comme s'il y avait une sécurité. Le problème peut-il venir de la radiocommande ? Merci encore pour votre aide 🙏
  6. Merci pour le retour rapide ! J'ai déjà effectuer l'étape 1 (A la fois que le drone 3D bouge dans les bon sens et que les commandes de la radiocommande correspodent bien), l'étape 3 et l'étape 4. Je vais donc essayer le remappage des moteurs demain en espérant que ce soit lié à ça et je ferais un retour. Juste pour tester vu qu'il se comportait de manière bizarre au sol mais j'ai vu ensuite que c'était dû au fait qu'il essayait de se recalibrer constamment. Ce n'est pas censer poser de problème donc il vaut mieux le laisser activer c'est ça ?
  7. La deuxième vidéo que je ne pouvais pas upload. DroneFailed.mp4
  8. Bonjour à tous, J'ai vu que le problème a déjà été poser dans la FAQ mais je n'ai pas pu résoudre mon problème avec les éléments existants. D. Moteurs et comportement en vol : Mon quad saute dans les airs ou se retourne au premier coup de gaz C'est un drone que j'ai assembler moi-même à l'aide d'un controleur de vol avec le firmware MATEKF405 et un ESC 4-en-1 , des moteurs emax ECO série 2306. J'utilise la radiocommande FlySky fs-i6 avec un recepteur fs-ia6B. Le problème est que le drone saute et s’éteint ou s’éteint juste tout simplement en poussant les gaz et seulement avec le throttle. Le drone se comporte normalement dans betaflight (le modèle 3D), le sens est bon et les mouvements du drone correspondent totalement. J'ai vérifier le sens des moteurs OK, les hélices selon les informations que j'ai vu sur le forum aussi, j'ai enlever l'Airmode. J'ai vérifier les logs aussi à l'aide de Blackbox explorer mais je n'ai pas réussi à cerner le logiciel si ce n'est que le Gyro Yaw fais des 360 sans même que le drone tourne. Je joins 2 vidéos, l'une ou je montre que je peux bouger le drone côté Pitch et Roll sans problème et une ou j'essaie de pousser les gaz sans succès. Merci à vous de prendre le temps de me lire. DroneFailed2.mp4
  9. Bonsoir tout le monde ! J'essaie d'entrer dans le monde du FPV depuis peu. J'insiste sur le "J'ESSAIE" parce que j'ai commander un drone que je n'arrive pas à faire décoller haha. J'espère pouvoir trouver de l'aide ici et enfin pouvoir en apprendre d'avantages sur tous les types de drones, faire des courses etc.. Autrement, je suis développeur et je touche un peu à tout, électronique, bricolage, sport, moto.. Voila pour moi !
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