Bonjour à tous!
Après ÉNORMÉMENT de galères je suis enfin arrivé à faire voler mon tout nouveau quad!
Je savais que ça allait être dur mais j'ai sous estimé mes capacités et je suis allé beaucoup trop vite et ça je l'ai payé cher (c'est le cas de le dire..).
Pendant le premier build tout se déroulais bien, j'avais quasiment fini, plus qu'a mettre les hélices, j'avais déjà démarrer le drone avant pour faire des tests moteurs. La je remet la batterie pour tout valider et pouffff la fumée magique est arrivé... Une soudure du GPS s'est dessoudé, quand le 5V viens faire un bisous au GROUND et ben c'est pas beau. Bilan : la stack T-motor HS, le court circuit à cramé la FC et même l'ESC (le 5V entre la FC et l'ESC à littéralement fondu.
Bon erreur de débutant je me remet sur mes soudures. Aller c'est parti j'ai tout ce qu'il faut pour recommencer, je suis confiant cette fois ci je néglige pas la propreté de mes soudures en disant que : c'est bon ça va passer
Cette fois c'est bon tout est ok je pars sur mon spot j'avais mis la batterie avant j'avais tout check il a décoller sur 10 cm, tout était parfait ! J'arrive sur mon spot je déplie tout le matériel, sourire jusqu'aux oreilles je met la batterie et la une vielle copine est revenue me dire bonjour. Je parle évidement de cette magnifique fumée...
La j'ai commencé a me dire c'est bon j’arrête tout, j'ai passé 2 ou 3 mois à me documenter regarder des millions de tuto montage et moi j'y arrive pas j'étais a deux doigts de baisser les bras. Histoire de comprendre ce qu'il c'est passé je démonte le drone et l'auscultation commence. Bilan ESC complètement cramé au niveau de l'XT60 et le court circuit cette fois est remonté vers la LiPO. Par chance elle n'a pas explosé ni gonflé, mais par sécurité je ne l'ai pas réutilisé (plus que 3 LiPOs maintenant).
Cette fois je soupçonne deux choses :
- Premièrement, j'ai pas mis d'entretoise entre l'ESC et la frame (merci de ne pas me juger 😅), et je pense que l'ESC à fait court circuit avec la frame, parce que je ne savais que la fibre de carbone était conductrice.
- Deuxièmement, dans mon build je dois replier le condo sur le vista et j'avais pas mis de gaine thermo pour protéger le deux pattes du condo, donc c'est peut être lui la cause de ce court circuit, mais après l'avoir testé avec un multimètre il à bien la bonne valeur de 1000mF.
Bref j'apprends comment construire un quad mais à la douloureuse.
Je refait une commande, et je m'équipe d'un objet dont je venais d'apprendre l’existence, qui coûte extrêmement chère mais qui est indispensable, j'ai nommé le très grand, que dis-je le saint stop smoker à 5€90! Mon dieu que ce truc est bien pour pas voir son argent partir en fumée... J'ai aussi trouvé un bien meilleur étain : du TBS.
On est reparti pour le troisième build, méticuleux comme pas possible, je change juste l'ESC, la FC n'à rien eu après vérification. La c'est bon je suis sur la bonne voie je démarre le drone avec le stop smoker RAS, je fait mon premier vol en STAB dans un couloir tout est bon pour le grand jour !!
Let's go, arrive le grand jour, arrivé sur le spot, je ressors mon matos, branche la Lipo AVEC le stop smoker (oui maintenant je suis devenue parano au moindre déplacement ou démontage je remet ce stop smoker), et la LED rouge sur le stop smoker. MAIIIS!! Bon je reste calme je regarde mes soudures rien ne touche... Bon c'est surement le VISTA qui à trop pompé. Je rebranche et maintenant mes moteurs ne font plus le bruit habituel si doux à mes oreilles. Il n'y a que le début, comme si l'ESC voulais finir son initialisation. Je regarde de plus près le quad et la j'ai L’ÉNORME surprise de voir seulement une LED rouge sur la FC : OHHH pas bon ça...
De retour à la maison pour comprendre ce qu'il se passe je branche le quad au pc et la magie je comprends que la FC est repassé en conf usine (pourquoi, ça je ne sais pas). Par chance j'avais fait des saves de la conf de ma FC donc plutôt rapide pour remettre tout ça en état de marche.
Le lendemain de retour au spot, toujours avec la même peur je branche stop smoker et LiPO, tout fonctionne! Je branche seulement la LiPO, ça y est je me lance!
MON DIEU quel plaisir !! Il vole parfaitement bien!! Bien mieux que mon RTF 3", les PID stocks sont parfait pour mon niveau, pas de tremblements visible ect..
Voila mon histoire, la j'ai fini le rodage de mes 3 LiPOs restantes je vais enfin pouvoir m'amuser, ENFIN!
Si quelques courageux ont voulu tout lire bravo à eux!
J'ai encore un problème : le GPS qui ne fonctionne plus suite au premier court circuit, il y a toujours les LEDs, je pense que je vais devoir refaire la configuration entière grâce à une clé FTDI.
Si j'ai des conseils à donner, les voilà : ne PAS se précipiter (une de mes plus grosse erreur), se documenter encore plus que ce que l'on a vu (on pense en savoir assez mais on en apprends tout le temps, encore aujourd'hui je découvre de nouvelles choses), être méticuleux et minutieux (prendre le temps et acheter du bon matos pour les soudures).
Si vous avez des remarques sur mon build n'hésitez pas je suis preneur de conseils, j'en ai bien besoin! Mais en tout cas je suis content de mon premier build il vol super bien, prochain investissement 3 batteries supplémentaires.
Voilà le reste de mon matos :
RADIO : TBS TANGO 2
MASQUE : DJI FPV GOOGLES v2
BUZZER : Vifly Finder 2
GPS : Diatone - Mamba GPS/Beidou M220
CHARGEUR : ISDT Q8
ALIM : Alimentation de serveur modifié (12V 52A)
PARABOARD
FER A SOUDER : TS100