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steph-chico

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  1. Merci @nochamo et @Joelamoule pour cette discussion. Je vais les commander et je vous donnerai mon ressenti dans quelques jours pour compléter cette échange. Bonne soirée.
  2. Je dois dire que je n'ai jusque là, volé qu'avec mon chasers 138 en fpv donc je n'ai pas de moyen de comparaison. Ce qui est certain, c'est que la poussée me suffit parfaitement. Si je reste donc sur mes 1507, vous me conseillez de baisser ou d'augmenter les kv ? Est ce que une différence de 100kv est notable ?
  3. C'est un critère sur lequel je ne m'étais pas attardé mais je viens de comparer : - 1507 : 16g - 2004 : 17.5g - 2203.5 : 19.5g
  4. Un chasers 138. Image internet.
  5. Comme ceux là ? Par contre ils sont données pour des pales en 7" or je ne peux pas dépasser les 75 mm. Est ce que je peux conserver mes pales actuelles avec ces moteurs là ? En navigant sur les site je serais parti sur les suivants : moteur 1507 - 3100kv
  6. Bonjour les pilotes, il y a quelques mois vous m'aviez aidés à mettre mon Chasers 138 en route et je vous en remercie. Après plus de 5 heures de vols, et "quelques" crachs je l'avoue, je reviens vers vous pour avoir des conseils sur les moteurs. En effet, mon chasers est alimenté en 6S 1.3A, est monté avec des moteurs ROBO 1507 en 2900kv et des hélices 3045 de 75mm. Je souhaite changer les moteurs car j'en ai un HS, le problème c'est qu'ils ne sont plus disponible dans cette puissance. Alors que dois-je prendre pour avoir un pilotage toujours fluide pour continuer mes plans cinématique ? Merci d'avance.
  7. Voici quelques secondes d'images pour vous faire part de ma satisfaction personnelle. Depuis plusieurs mois, j'ai appris énormément de choses sur le FPV en grande partie grâce à la communauté We Are FPV, les tutos Youtube, et le site OpenTX-Doc. Avant de le faire voler, j'ai rencontré encore quelques réglages à effectuer et un soucis de déconnection intempestif du récepteur ! En lisant un autre article relatant ce dernier sujet, j'ai tout simplement résolu l'affaire en éloignant un peu la télécommande du drone et tout est rentré dans l'ordre. Une fois les INPUTS, MIXER et OUTPUT réglés, le drone ne voulait toujours pas démarrer... Dans Betaflight, il y avait l'erreur : THROTTLE alors que ma manette était au plus bas. Toujours dans BF, je suis allé dans l'onglet RECEPTEUR pour indiquer dans la rubrique "manche en bas" non pas 1000 mais 1005. Et là, BIP BIP BIP ! Ce fût tout OK. Remontage final, vissage des hélices et décollage pour la première fois ! Cinéwoop 1er vol forum.mp4
  8. Bonjour, la nuit porte conseil ! En plus de l'aide que je viens chercher sur ce forum. Et j'AVANCE grâce à vous. J'ai donc laissé passé la nuit en arrêtant de m'acharner sur mes appareils. Ce matin j'ai lu quelques pages sur opentx-doc et visionné les vidéos de LapinFou ! @MystoganFPV, @Jerome je vous confirme que mon RX était flashé en EU-LBT, mais que ma radio était revenue en FCC (pour qui, pourquoi je ne le sais pas ! Mais je suis le premier à reconnaitre que lorsqu'il y a un problème, la cause se situe souvent entre la radio et le drone...) Bref toujours est-il que j'ai téléchargé le firmware (et non le openTX je tiens à le préciser) sur la carte mémoire de la radio, lancé le protocole iXJT (puisque ma radio est une X9 Lite), redémarré la radio, alimenté mon drone et là ! TADA ! La LED est verte fixe avec une réponse dans BF parfaitement synchronisée. Maintenant, il me reste à remettre l'ordre des voies, faire correspondre les boutons et interrupteurs avec les voies voulu, et j'espère que je vais arriver à faire décoller ce drone. Encore merci pour l'attention que vous m'avez accordés. @MystoganFPV au plaisir de te croiser sur nos belles côtes bretonne !
  9. En tous les cas merci pour ton aide, et oui j'espère aussi que je vais arriver à mes fins.
  10. Non commandé sur FPV Racer il y a quelques jours. Très intéressant le lien que tu m'as indiqué. Parmi mes recherches je viens de tomber sur le site https://opentx-doc.fr/ je vais donc essayer de trouver des sujets me correspondant et peut être même mettre à jour avec le logiciel compagnon. Mais j'ai de plus en plus de doute avec ma radio. Je vais essayer de charger un pack sur une carte sd et mettre à jour avec compagnon.
  11. oui effectivement, de plus je ne pourrai pas effectuer l'opération BIND de la même manière que sur les tutos. ACCST D16 CH1-16
  12. J'ai flashé hier soir mon XM+ avec la version ACCST D16 2.1.2 disponible ici Et j'ai fais pareil avec ma radio dans laquelle j'ai mis la version 210208 disponible ici Je comprends bien qu'il peut y avoir un souci de compatibilité, mais reste à le trouver !
  13. Exact, j'ai regardé plusieurs vidéo (plusieurs sur le sujet krsky et xm+), lu plusieurs fois la notice et cette méthode je l'applique dans l'ordre que tu me décris.
  14. Oui dans l'onglet "installation" le drone bouge parfaitement et répond très bien, j'ai le bon sens et les bonnes orientations. Et j'ai modifié crsf en SBUS.
  15. J'ai donc soudé le fil sur le rx1 (UART1) si je comprends bien, modifié dans BF la colonne serial RX, et même après une procédure de BIND, la led ne reste pas verte en continue. Elle s'alterne avec la rouge et BF me confirme bien que c'est de l'intermittence puisque dans l'onglet "Récepteur" le drone virtuel ne réagit que de temps en temps... Bizare quand même.
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