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Siranox

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  1. C'est bon il marche parfaitement, j'ai mis le rpm filter. Le problème venait des vibrations que la fc prenait. Je l'ai mieux placé et c'est bon. Et effectivement le dernier firmware marche très bien. Merci beaucoup, tu m'as tellement aidé !!!! je suis sauvé 😇
  2. Je me sens tellement con...... Apparemment ça marche ?! J'ai essayé plusieurs firmware mais ça ne résouluait pas le problème. Puis je l'ai posé sur de la mousse et ça marche... Le truc bizarre c'est que j'ai déjà testé de volé avec et les moteurs faisait la même chose que sur la table. Donc tu avais raison sur la frame ? je vais retesté en vol et si le problème réapparait la frame est juste nul. En tout cas merci beaucoup pour ton aide, je te redis. Update : en faite pas du tout c'était bien le firmware le problème
  3. Bonjour à tous, Jeune pilote de 17ans qui vole depuis 2 ans. Je suis plus dans le cinématique depuis l'acquisition d'une Gopro Hero 8 a moitié cassé. J'ai commencé avec un Nazgul5 v1 6s mais j'ai maintenant 3 drones construit a partir de pièces venant d'un peu partout (Mobula7/Cinewhoop 5"/Nazgul5 très modifié). Ce que j'aime surtout c'est de monter mes petits plans. Mais sinon j'ai commencé le drone avec le magnifique Phantom 3. Voila bisous
  4. Tu viens de me faire penser que la seul différence avec la dernière fois où il a marché est que j'ai mis à jour la FC. C'est possible que ce soit ça le problème ? Pour la frame impossible que ce soit ça le problème. Oui l'esc est celle de la stack, le firmware est BLHeli_S Voici la version du firmware du configurateur/betaflight :
  5. Ah désolé mais je vois pas comment j'aurais pu le savoir J'ai tout enlevé de la frame et séparé chaque composants Il y a très peu de soudures et aucune ne fait contact avec une autre les moteurs marchent très bien via betaflight donc impossible que le problème vienne de la ? Bref j'ai testé et ça ne marche pas😪 Merci pour ton aide
  6. j'ai fait un diff all, je sais pas si il y a mieux : # version # Betaflight / STM32F405 (S405) 4.3.2 Nov 28 2022 / 07:26:30 (60c9521) MSP API: 1.44 # config: manufacturer_id: IFRC, board_name: IFLIGHT_SUCCEX_E_F4, version: bff306ae, date: 2022-11-15T12:36:53Z # start the command batch batch start # reset configuration to default settings defaults nosave board_name IFLIGHT_SUCCEX_E_F4 manufacturer_id IFRC mcu_id 0036002e3439470c37313831 signature # name: NAZGUL5 SucceX # feature feature -RX_PARALLEL_PWM feature RSSI_ADC # serial serial 1 68 115200 57600 0 115200 # beacon beacon RX_LOST beacon RX_SET # map map TAER1234 # aux aux 0 0 2 1800 2100 0 0 aux 1 1 4 1400 1600 0 0 aux 2 13 3 1800 2100 0 0 aux 3 35 5 1800 2100 0 0 aux 4 36 1 1800 2100 0 0 # vtxtable vtxtable bands 6 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E CUSTOM 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0 vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable band 6 IMD6 I CUSTOM 5732 5765 5828 5840 5866 5740 0 0 vtxtable powerlevels 5 vtxtable powervalues 25 100 200 400 600 vtxtable powerlabels 25 100 200 400 600 # master set acc_calibration = 168,-107,282,1 set mag_hardware = NONE set baro_hardware = NONE set min_check = 1030 set rc_smoothing = OFF set serialrx_halfduplex = ON set small_angle = 180 set osd_warn_rssi = ON set osd_rssi_alarm = 30 set osd_tim1 = 2561 set osd_vbat_pos = 2433 set osd_rssi_pos = 2170 set osd_tim_1_pos = 2145 set osd_tim_2_pos = 85 set osd_crosshairs_pos = 237 set osd_current_pos = 108 set osd_gps_speed_pos = 377 set osd_gps_sats_pos = 89 set osd_home_dir_pos = 407 set osd_home_dist_pos = 408 set osd_warnings_pos = 14761 set osd_avg_cell_voltage_pos = 2465 set osd_battery_usage_pos = 33060 set osd_disarmed_pos = 2156 set osd_efficiency_pos = 438 set osd_stat_endbatt = ON set osd_stat_battery = ON set osd_stat_max_g_force = ON set osd_stat_max_esc_temp = ON set debug_mode = GYRO_SCALED set vtx_band = 3 set vtx_channel = 6 set vtx_power = 1 set vtx_low_power_disarm = UNTIL_FIRST_ARM set vtx_freq = 5905 set gyro_1_align_yaw = 1800 set name = NAZGUL5 SucceX profile 0 profile 1 profile 2 # restore original profile selection profile 0 rateprofile 0 # rateprofile 0 set rates_type = BETAFLIGHT set roll_rc_rate = 214 set pitch_rc_rate = 214 set yaw_rc_rate = 209 set roll_expo = 72 set pitch_expo = 72 set yaw_expo = 68 set roll_srate = 3 set pitch_srate = 3 set yaw_srate = 2 rateprofile 1 rateprofile 2 rateprofile 3 rateprofile 4 rateprofile 5 # restore original rateprofile selection rateprofile 0 # save configuration save Voila, merci pour ton aide
  7. Merci pour la réponse Déjà premièrement, les esc/fc/rx/moteurs viennent de mon anciens drone donc marchaient sans problème ensemble. Mais voilà les composants : fc : Iflight SucceX-E F405 V2.1 esc : ESC 4 en 1 de 45A rx : FrSky R-XSR 2.4GHz moteurs : Iflight Xing-E 2207 1800KV mon récepteur marche parfaitement, les inputs sont juste : Voici les soudures : J'ai désactivé le airmode le protocole est en DSHOT600 le gyro est calibré C'est en 8khz J'ai mis tout ce que je pensais intéressant mais il doit manquer
  8. Bonjour à tous, J'ai voulu me construire un drone avec mes anciennes pièces mais il s'avère que j'ai un problème très étrange. Les moteurs font un bruit très bizarre le temps d'une fraction de seconde et c'est totalement aléatoire. la vidéo fait parler d'elle même, la voici : https://drive.google.com/file/d/1naESU7ZuY_zh7N5yP1sRmEJbF_D3a_VG/view?usp=sharing De plus je les ai testé un par un via l'onglet moteur de betaflight et aucun problème (donc les moteurs/esc marche parfaitement logiquement), voici une vidéo : https://drive.google.com/file/d/1IXD89PCFrA6zpuO6JkgnclkkZfwnNve4/view?usp=sharing Une chose aussi se passe plus rarement, les moteurs partent en cacahouète total, voici un exemple : https://drive.google.com/file/d/1cpcJy-RJs13NtZpkV87UIWnU3DMmT1xc/view?usp=sharing Je suis très nul dans ça, si quelqu'un peut me prêter la main m'aiderai beaucoup Merci beaucoup edit: je rajouterai toute les infos demain
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