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samuel971

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  1. non, je vais le faire ! Si je veux analyser le vol via la blackbox il vaut mieux que je me mette le mode debug sur le gyro ou les esc ?
  2. Aujourd'hui, je suis retourné voler pour vérifier si le problème se reproduit, mais je n'ai pas remarqué de message dans mes lunettes. Je ferai un retour, mais à votre avis, d'où pourrait potentiellement provenir le problème ?
  3. Bonjour à tous, Il y a quelques semaines, j'avais publié un problème concernant mon drone. Après un tout petit crash, j'ai remarqué qu'un moteur tournait dans les deux sens lorsque je lançais les moteurs. J'ai alors suivi une manipulation pour déterminer si le problème venait du moteur ou des ESC . J'ai échangé le moteur qui tournait dans les deux sens avec un autre qui fonctionnait correctement. Lorsque le moteur a été déplacé, le problème s'est déplacé également, confirmant que le souci provenait bien du moteur. Je l'ai donc remplacé, et le problème a disparu. Récemment, j'ai effectué un vol de test après la réparation, et à ma grande surprise, le drone a bien décollé, cependant, au bout d'un moment, le drone s'est brusquement retourné et s'est écrasé. Je tiens à préciser que cette inclinaison et ce retournement se produisent du côté où le problème initial était, c'est-à-dire sur le moteur avant droit. J'ai effectué toutes les vérifications nécessaires. Sur Betaflight, j'ai testé les moteurs un par un pour vérifier le mappage, et le drone réagit correctement aux mouvements indiqués dans Betaflight. Les hélices était correctement montées et tournent dans le bon sens, tout comme le moteur. Voici le lien de la vidéo illustrant le premier problème du drone, ainsi que le second où le drone se retourne : https://drive.google.com/drive/folders/1tm5ZgiIhUg83k7-4kFLGeEFk0vfD8K3F?usp=sharing. Merci d'avance !!
  4. Bonjour la communauté, Je vous demande de l'aide car après un tout petit crash avec mon drone Nazgul V2, j'ai remarqué qu'un de mes moteurs ne tournait plus au redémarrage. En regardant de plus près ce même moteur tournait de manière saccadée dans les deux sens, puis il ne fonctionnait plus du tout après environ 2 à 3 secondes une fois le drone en marche. J'ai l'impression que le problème pourrait provenir de l'ESC, bien que celui-ci émette des bips normalement lorsqu'il est branché. Vous trouverez les vidéos de mon drone sur ce drive : https://drive.google.com/drive/folders/1tm5ZgiIhUg83k7-4kFLGeEFk0vfD8K3F?usp=sharing Merci d'avance pour votre aide !
  5. Salut, J'aimerais savoir si tu as réussi à régler le problème car je suis dans la même situation, merci d'avance .
  6. Bonjour, vraiment désolé pour la réponse très tardive. J'avais réinitialisé via betaflight pour éviter tout problème je te conseille de faire un dump et d'enregistrer ça quelque part sur ton pc et tu serra tranquille.
  7. Merci beaucoup, j'ai finalement réussi a régler le problème, en effet un fois les hélices sur les moteurs et un calibrage du gyro de la FC tous fonctionnait de nouveaux. Encore merci !
  8. C'est donc normale que malgré le faite que je remet les gaz à zero les moteurs continue a s'emballer ?
  9. C'est donc normale que malgré le faite que je remet les gaz à zero les moteurs continue a s'emballer ?
  10. Bonjour, Je suis totalement débutant en fpv et j'ai comme indiqué dans le titre un problème de moteur avec eachine Novice IV, j'ai par erreur en étant dans betaflight réinitialisé tous les paramètres qui étais sur le kwad (celui-ci est livré ready to flight). J'ai donc du tout reconfigurer, heureusement, j'ai trouvé une vidéo YouTube qui montre tous les paramètres qui sont sur le kwad de base, que j'ai recopié. Cependant, quand j'ai redémarré mon kwad pour le faire voler plusieurs problèmes : - Les moteurs s'emballent quand je mets environ un peu plus de 10 % de gaz, et même si je remets mes gaz a zéro, ils continuent de tourner à pleine puissance, il faut que je désarme pour qu'ils s'arrêtent. - au moindre mouvement du kwad le moteur réagissent (tout type de mode de vol). -si je monte ma manette de gaz tres légèrement le moteur continuent d'accélérer. Vous constaterez sûrement d'autres problèmes en regardant la vidéo de mon drone. Je serrais très reconnaissant à toutes personnes qui m'aideront à regeler ce problème merci d'avance ! :) La vidéo du drone : https://drive.google.com/file/d/1thRpsvOnMW8rZY0TedptXWgIOsy9X5A2/view?usp=sharing
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