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  1. Après le crash, quels étaient l'état du strap et des hélices? Dans le cas d'un coup d'hélice dans le strap, tu peux en effet avoir un crash, si l'hélice casse ou est plié, ou encore si le strap a laché et que la batterie pend et fait effet de contrepoids. A première vue, je n'ai pas idée de config qui pourrait causer ce genre de problème, surtout que le drone volait avant. Une phase 1 de failsafe pourrait ressembler également à ce type de crash, avec un léger déport puis la perte de contrôle en spin.
  2. Les hélices étaient intactes?? Ça m'est arrivé il y a 1 mois, une hélice a lâchée en vol après une accélération (vue dans le DVR). C'était une hélice qui s'était pris une bonne chute déjà, donc sûrement avec une zone de faiblesse.
  3. gmDefault

    Drone qui décolle pas

    J'y reviens mais un fichier de log Blackbox t'aiderait à déterminer si ta FC te lance un code error avant de tout couper. J'ai encore l'impression qu'il y a un problème de gyro mais pas à 100% sûr de moi. Quand la FC essaie de compenser et qu'elle n'y arrive pas, elle peut se mettre en défaut/sécurité et donc tout couper comme ça semble le faire. Les numéros moteurs correspondent bien sur BF/carte ? Car tu as une rotation avant coupure.
  4. gmDefault

    Drone qui décolle pas

    Ce problème m'arrivait quand mon gyro n'était pas orienté comme il le fallait. Pour ma part, j'ai du configuré son orientation à 270CW ( de mémoire). As-tu un enregistrement blackbox pour voir ce qu'il se passe lors du démarrage? Car avant ce soucis, j'avais la FC bien orientée, mais je me prenais un code d'erreur qui était lié, je pense, à un mauvais flashage. Ensuite, j'ai reflashé sur la version la plus récente, ma flèche de la FC était bien orientée vers l'avant du drone, et pourtant, la partie soft n'avait pas la même orientation gyro. D'où les 270CW a ajouter pour que le sens soft puisse réellement correspondre à l'avant du drone. C'était également une FC de chez Mamba (stack F405 ESC50) En tout cas, je me retrouve dans tout ce que tu décris, j'ai l'impression que tu as exactement le même problème et que tu as fait exactement les mêmes démarches que moi. Bon courage, j'essaierai de venir check ce post régulièrement, voir si j'ai des idées qui viennent !
  5. Hello, tout d'abord bienvenue dans le fabuleux monde du FPV. C'est peut être moi, mais je ne vois pas ton panier ! Donc difficile de t'aider comme ça ^^'
  6. Wow, en le voyant voler dans la seconde vidéo, j'imagine tout de suite le crash que j'aurai eu en même pas 20 secondes. Des gros full, à vue 😮 C'est là que j'apprécie le confort de mes lunettes, vraiment... Très bon pilote, je ne sais vraiment pas comment il s'y retrouve sans led, ou repère. C'est vraiment un autre monde le vol à vue 😅 La première vidéo, c'est quoi la techno ? Car c'est hyper silencieux, très agréable.
  7. Petit up car j'ai trouvé la solution après de bonnes vacances sans y penser. En faite, ça a été un enchainement d'erreurs qui faisaient que quand je réparais un truc, j'en cassais un autre. Ce que j'avais : - Dans un premier temps : moteurs qui ne tournaient pas dans le même sens pour ESC et FC : prop out pour le ESC et prop in pour la FC. - du fait de cette erreur, et comme je mettais les hélices en suivant le schéma betaflight, les hélices étaient ensuite montées à l'envers - ensuite, j'avais essayé de faire une rotation du gyro que j'avais oublié.... 😬 - enfin, en informant ma FC du bon sens moteur, et en remettant correctement le sens du gyro FC sous betaflight, le drone vol \o/ Du coup, mon envie de tout bidouiller car j'étais pris par le temps m'a empêcher de trouver la solution qui été au final très *****, car j'appliquais une très mauvaise méthode de troubleshooting... Si ça peut aider quelqu'un ayant les mêmes problèmes, tant mieux, ça ne sera pas que du temps perdu !
  8. Le montage me semble correct, et comme je disais avant, les réglages semblent aussi ok. Je ne vois pas ce que tu aurai pu oublier. Clairement, je bloque là. La FC a été flashé déjà ?
  9. Bonsoir, Déjà bien joué pour tout ce que tu as fait jusque là. As-tu une photo du montage? FC / RX surtout.
  10. Hum, peut être commencer par désinstaller le driver si tu le trouves. Retenter une installation clean (j'ai eu ce problème déjà, la réinstallation avait résolu le problème). Sinon j'ai pas d'autres idées pour le moment. Je viendrai éditer si quelque chose par la tête.
  11. gmDefault

    Moteurs instant full

    Si c'est sans hélice, alors test d'abord avec des hélices. Sans hélice, comme Rookie l'a expliqué plus haut, ça peut être un comportement normal. Dans le cas de ton test, soit bien prudent en t'éloignant du drone et en ayant un doigt sur le désarmement à tout moment !
  12. Lors du démarrage de Betaflight, sur la page d'accueil, il est expliqué qu'il faut télécharger des drivers STM32/Zadig (il me semble, je n'ai pas Betaflight sous la main pour voir). Essaie en réalisant ces étapes, redémarre bien ton PC après l'installation des drivers et réessaie.
  13. gmDefault

    Moteurs instant full

    La blackbox c'est un système qui garde des logs du drone durant son utilisation. Certaines FC possèdent des mémoires internes pour conserver ces données de log. Tu trouvera sur Betaflight un onglet pour pouvoir extraire ces données/nettoyer la mémoire. C'est un superbe outil pour comprendre le comportement de ton drone car tu retrouves ensuite dans les logs les vitesses unitaires des moteurs, les commandes envoyées à la FC (gaz, roll etc...). Edit : dépassé par le VDD ! 😅
  14. gmDefault

    Moteurs instant full

    @Raxa il me semble donc qu'on soit dans le même bateau. Tu as moyen de récupérer du log de ta blackbox lors de ces full moteurs?
  15. gmDefault

    Moteurs instant full

    Justement, j'ai un problème avec un nouveau build également, sauf que les moteurs s'emballent que sur le throttle, et même avec des hélices. Yaw pitch roll : ok. Pour ça que je demandais, car je suis passé par les mêmes soucis. En espérant que le sien soit plus facile à résoudre, moi je n'ai toujours pas trouvé. @Raxa le mieux c'est de tester à l'extérieur avec hélice. Configure bien le failsafe, et met le désarmement sur un switch facile à atteindre pour réagir au plus vite si tu perd le contrôle.
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