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andarlo

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  1. bonjour a tous avec l'hiver je voulais remettre en route un tinygo geprc et je rencontre des souci avec l'elrs. je vous joint les diagrammes de la carte pour mieux comprendre. il ce trouve vtx sur uart 1 et d'apres le diagramme tbs crossfire en uart 2 comme sur le plan . mais voila en elrs sur uart2 le récepteur ne démarre pas , il reste en LED fix et si je débranche le tx 2 et rx 2 de l'ep2 happymodel il démarre bien et la télécommande bind . j'ai trouver un poste anglais qui dit qu'il a le même probleme avec elrs . je vous joint aussi l’impression écran traduit. donc j'ai effectuer un softserial en rx11 led_strip et tx11 sur serial_tx2 et sa marche pas je doit je pense me louper quelque part. le rx de mon ep2 a un fil jaune donc je l'ai mis sur le tx11 en pad tx2 sur la carte et le rx fil blanc ep2 sur le tx11 led_strip . dans met recherche je vois que l'on peut résoudre avec une résistance 1 kOm sur la ligne rx . (Le récepteur ne démarre parfois pas correctement - LED fixe Si vous devez brancher la batterie plusieurs fois pour que le récepteur démarre correctement et que vous obtenez une lumière LED solide sur le récepteur, il se peut que le contrôleur de vol tire la ligne RX des récepteurs vers le sol lors de la mise sous tension. Le récepteur entre alors en mode chargeur de démarrage et ne démarre pas. Ce problème est présent sur certains contrôleurs de vol et peut être résolu en ajoutant la résistance de rappel de 1 kOm de la ligne RX sur le récepteur (broche TX sur le FC) au 3,3 V sur le FC. Sur certains contrôleurs de vol, ce problème n'est présent que sur certains des UART, il est donc recommandé d'essayer un autre UART si vous rencontrez ce problème. Liste des FC connus pour avoir ce problème : GEPRC GEP-F4-35A-AIO, GEP-20A-F4, GEP-12A-F4, iFlight Succex-D AIO f4, Mamba F405, … ) avez vous une idée de comment on si prend ou comment résoudre ce problème ? merci a tous
  2. ok merci c ce que j'ai fait et pour le coup même probleme avec une litebetafpv pro 3 pour info.
  3. bonjour cela fait 3 jour que je cherche par tout les moyens a faire fonctionner ma zorro elrs . la radio a été mise a jour en V2.7.1 edgeTX et le module elrs et en V3.0.1 . j'ai suivie tout le git elrs pour le reglage du module interne en CRSF 400k et j'ai placer le luaV3 dans tools de la SD. Mais on dirai que sa rame un truc de fou .souvent sa reste bloquer sur Loading... dans hardware j'ai bien le internal RF en CRSF 400k et exter sur off. et quand par miracle il s'ouvre j'ai 0/0 en haut a droite et la radio met environ 4 minutes a exécuter un changement de 150Hz a 250Hz et fini par afficher 150HZ. Pensait vous que le module elrs interne et cramé ? si besoin je peux déposer des photo . merci a vous
  4. Peux tu m'en dire plus sa ne me parle pas la broche 8 pins
  5. bonjour voila j'ai un vieux zmr qui traine dans un placard avec une naze 32 rev6 et je souhaite le dépoussière un peut avec ce que j'ai sous la main . il ce trouve que les moteur sont ok des 2208 en 2300kv et il sont avec ce type d'esc (exemple)je voudrai les brancher a la mano sur une mamba f405 mk2 que j'ai en stock . je pensais relier sur un pcb les + et - de la lipo puis les fils gnd des esc aux - toujours de la pcb et avec un bec 5v alimenter la Mamba et relier un a un les 4 fil de signale des esc sur la fc au emplacement E1,E2,E3,E4 . a quoi sert le curr et rx6 qui sont utiliser d'origine avec sont esc 4in1 . merci pour votre soutient .
  6. bonjour il m'arrive une drôle d'histoire . je vous explique le plus possible pour tout comprendre . J'ai un vieux tinygo et il ce trouve que la FC HS donc je me prend une Happymodel CONTRÔLEUR DE VOL DIAMOND F4 AIO SPI FLYSKY tout et dedans trop cool je gagne en poids . je m'occupe de soudes les moteurs d'origine et commence les réglages betaflight , jusque la Nikel . je vérifie le sens des moteurs sans les hélices et ajuste le tout sur blheli controler , tout fonctionne parfaitement . et a ma grande surprise mon drone ne répond pas au gaz , donc je regarde de nouveaux la config moteur sur betaflight il tourne . en cherchent un peut il ce trouve que les moteurs son donner pour 2-4s et ma nouvelle FC ne prend en charge que 1s , merde j'ai louper ce détail . bref je ne comprend pas pourquoi sur betaflight sa tourne avec juste une lipo et tout débrancher sa ne marche pas .( mon récepteur et bien pris en compte sur betaflight j'ai vérifier 5 fois tout fonctionne , l'armement aussi ) . donc je revient au sujet initial des moteurs comment ce fait il que des moteurs 2-4s tourne sur betaflight avec une lipo et non sans le câble USB ? il me reste je croix plus qu'a me prendre des 18000kv en 1s .🥲
  7. bonjour j'ai le meme probleme sur un tbs unify pro hv . en manuel je reste plus de 25 second sur le bouton et rien ce passe ? il et bloquer ? merci tbs-unify-pro-5g8-manual.en.fr.pdf
  8. le problème et que l'appareil n'est pas de première jeunesse 😆. j'ai fait qu'elle que teste et je me demande si la fc n'est pas verrouiller a un rx en particulier . je vous explique j'ai pris le rx du tynigo et je l'ai mis sur un autre quad et je me retrouve avec le même problème, dans récepteur le quad tourne sur lui même a une vitesse folle donc j'ai mis un rx flysky sur la fc tout neuf qui fonctionne correctement sur une manba et même après avoir changer le sbus en ibus rien aucune valeur ???? c'est a n'y rien comprendre
  9. Bonsoir la seul chose que j'ai trouvé c'est cette vidéo en anglais. C'est cette version que j'ai avec les deux Lipo ph2.0. Cordialement J'ai commandé deux rx nano pour ma télécommande flysky,mais c'est la galère sur les composants et les prix laisse tombé il on craquer c deux plus cher depuis la crise .
  10. Il s'agit d'un geprc thinking P16 en analogie. Merci
  11. merci EVE effectivement j'ai récupère mes canaux en uart 2. par contre j'ai poster un nouveau problème dans la rubrique télécommande lol.
  12. bonjour a tous voila j'ai ce petit drone fpv et dans betafligt dans récepteur le drone tourne sur lui même , et lorsque je met le throttel des gaz a moitié il et stabilisé . et g le yaw qui ne bouge presque pas en visuel ors le la valeur monte bien de 1500 a 2000 . je n'est pas la notice de la télécommande mais j'ai cru comprendre que l'on pouvais calibre ces sticks . avez vous déjà eu ce problème ? je pense que c'est pour sa qu'il ne démarre pas car il et bien bind mais des que j'arme nada . merci a vous
  13. ah ok donc je reflash en 4.2 et je bascule urat 1 ou le 2 pour serial rx . après oui je redéfini mes aux . merci je regarde sa ce soir 😉
  14. andarlo

    petit nouveau

    non je me le suis monter en 2017 lol avec naze rev6
  15. bonjour a tous . voila je me lance dans le fpv et pour me faire la main rien de plus qu'un petit quad . je me suis trouver un p16 pas trop chère . il et en bon état et vendu avec mise a jour betafligt 4.2 le probleme et que le drone ne reçois plus aucune info de la télécommande depuis la mise a jour ?? le gyro fonctionne sous betaflight ainsi que les moteurs , le caddx fpv aussi car je reçois la vidéo dans les lunettes; la télécommande et bien binder et ce mais a vibrer des que l'on coupe le drone. je suis repasser a une version constructeur trouver sur le cite officiel en 4.1.7 mais je n'ai toujours aucune reponse des stick ou aux ? j'ai remarquer cependant que le tx chauffe pas mal et après 10 minutes sur mon bureau je perdais la vidéo (écran noir) . voila je vais vous joint le cli si sa peut aider . cordialement 4.1.7.txt BTFL_cli_4.2.1.txt
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