Aller au contenu
acheter lipo ovonic pas chère

cube51

Membres
  • Compteur de contenus

    18
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

Informations personnelles

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Marne
  • Machines FPV
    2 * 5" home made, 1 7" home made, 1 10" home made, emax babyhawk, beta 75x, lizard95, flysky nv14, eachine goggle two

Visiteurs récents du profil

Le bloc de visiteurs récents est désactivé et il n’est pas visible pour les autres utilisateurs.

Récompenses de cube51

Apprentice

Apprentice (3/14)

  • First Post
  • Collaborator
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In

Badges récents

2

Réputation sur la communauté

  1. Bonjour, Dans un premier, il faudrait vérifier l'alimentation de ton rx si tu as bien 5V entre le vc et le gnd. Le contrôleur de vol du x220s est fragile, j'en ai sur un drone avec des hélices de 10 pouces et le 5v de la caméra et du vtx n'envois plus qu'1 volt, cela pourrait expliquer ton problème Ton rx tbs micro est compatible avec ta radio mais seulement en sbus, cela peut te permettre de vérifier si le problème ne vient pas de ton a8s mais il faut faire des soudure sur le contrôleur de vol. L'intérêt des rx crossfire est le protocole crsf mais il faut un tx crossfire et une radio compatible, ce qui n'est pas le cas de ta i6x Ton rx a8s est mal placé sous la batterie (ce sont 2 éléments qui chauffent et il sont collés l'un à l'autre) , il faudrait mieux le mettre à l'intérieur du chassis en l'éloignant le plus possible du cable d'alimentation de la machine et faire sortir l'antenne derrière. Un rx x6b, par exemple, serait plus adapté pour cette machine en plus d'avoir la témétrie. le a8s a une portée limité et est plus adapté pour un drone plus petit mais tu devrais normalement pouvoir atteindre 300m sans problème Je te conseille également de mettre un condensateur en parallèle sur l'alimentation de ton connecteur xt60, un 1000uf 35v conviendrait. Cela améliorait le comportement global de la machine une fois que tu auras solutionner le problème
  2. Tu as un télécommande 6 voies, tu ne peux pas attribuer plus de 2 switchs Il faut soit une télécommande à plus de 6 voies, soit la flasher, à tes risques et périls, en fs-i6x (10 voies)
  3. Bonjour, Il faut vérifier les paramètres de ta télécommande dans rx setup puis output mode Tu dois être en ppm et ibus ou sbus (c'est l'un des 2 chez eachine). Ta configuration sous betaflight doit correspondre (ibus ou sbus) Il faut essayer les 2 si tu ne sais pas lequel est le bon
  4. Oui elle a l'air sympa aussi la predator mais assez cher comme la Swift 2 ou la eagle 2 pro. Après, elles valent certainement leurs pris ces caméras. Je verrai bien quand je la recevrai cette runcam micro Sparrow, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix surtout en promo
  5. Oui je pense aussi pour la caméra Je serais bien tenté de prendre la eagle 2 pro mais vu le tarif, je vais attendre un peu. J'ai commandé la micro Sparrow, elle était en promo, je verrai bien quand je vais la recevoir. Ça sera toujours mieux que celle d'origine.
  6. merci pour ton retour doulbix j'ai changé l'emetteur d'origine de mon x220s par un tbs unify pro. Cela n'a rien a voir, je m'attendais à avoir moins de coupure et ligne de parasites, c'est le cas mais l'image est aussi bien plus belle. Au final, je me demande si c'est pas l'émetteur d'origine qui est vraiment mauvais plutôt que la camera
  7. Ok ça doit bien tourné, les moteurs ont l'air très bon, c'est des 2306? Et la Swift 2 tu en penses quoi, déjà testé où tu n'as pas d'émetteur ? La caméra d'origine du x220s est pas terrible, j'ai une eachine 1000tvl sur un autre drone, elle est peu mieux mais pas top non plus. J'ai fait quelques tests de vitesse avec un skyrc gsm010 et différentes batterie, sans forcer il y a moyen de faire mieux je pense : Tattu 3s 45c 1800mah : 102km/h Infinity 3s 70c 2200mah : 107km/h Dinogy 5s 75c 1350mah : 126km/h
  8. Oui je vois ça. Merci, bon vol à toi. Ça doit bien voler aussi ton realacc x210, tu lui as mis quoi sur cette frame?
  9. Je viens de faire un vol, c'est bon il fonctionne nickel. Oui j'imagine que c'est précis vu la rapidité de ces engins. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est que j'ai fais la calibration au même endroit, sur un sol plat et cela n'a pas fonctionné tout de suite correctement. Mais bon, l'essentiel est que tout est rentré dans l'ordre
  10. Je prends une surface bien plane mais je vais jusqu'à contrôler avec le niveau à bulle Ça a l'air de fonctionner, j'essaierais de faire un vrai vol demain Merci de ton aide doulbix
  11. j'ai recalibré l'acceloromètre une dizaine de fois pour retrouver a peu près l'équilibre sur les moteurs, bizarre
  12. oui j'ai mis le switch 1 pour armer les moteurs j'ai fait un test en vol le drone avance et part vers la droite pas du tout stable Logique vu que le moteur 3 tourne plus vite, ensuite le 1, le 2 et le 4 tourne pareil je n'arrive pas a regler cela
  13. j'ai trouvé avec les endpoints! Par contre j'ai un bug bizarre, lorsque j'actionne les joysticks de la telecommande en même temps, le drone redémarre tout seul! Une idée doulbix?
  14. oui j'imagine qu'il faudra que je vérifie en vol mais je vois pas comment les régler. Je pensais qu'il fallait changer les valeurs stick low, stick center et stick high mais cela ne change rien, tu pourrais m'indiquer comment cela se règle, désolé certainement une question de débutant?
×
×
  • Créer...