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  1. Bonjour à tous, Je vois qu'il n'y a pas encore de topic dédié au naked cinewhoop, je me lance donc dans la création de ce topic afin d'échanger sur nos builds, videos, astuces, conseils, etc... Qu'est-ce que l'on entend par Naked Cinewhoop ? C'est un petit drone orienté cinématique qui accueil généralement une GoPro ou insta360 pour réaliser des images assez unique :). Ces whoop sont généralement inférieur à 250gr et utilise des GoPro dit Naked (20Gr contre 120Gr en temps normal). Il y a actuellement une très forte évolution de ce type de drone depuis l'arrivée d'un BEC 5V développé par BetaFPV. Ils proposent même des version de 85X & 95X dédié au Naked GoPro. Voici une photo des mon build actuel afin de vous montrer à quoi cela ressemble : Une petite vidéo d'Airflex pour vous montrer le type de rendu
  2. Salut j'ai besoin de votre aide pour trouver une solution à mon problème. Je viens de faire mon premier cinewhoop, j'ai acheté pièce par pièce en cherchant les meilleures qualités prix en étant pas trop de la merde et j'ai cette configuration : - Frame : Reptile CLOUD-149 - Moteurs : Geprc speedx gr1408 3500kv - Tower : Mamba F405 mini Mk2 - Batteries : Lipo 4S CNHL 1500mAh black edition (Le reste de la config ne change rien) Mon problème est que mes moteurs chauffent beaucoup, beaucoup trop et trop vite, je fais un vol de 20sec et mes moteurs sont déjà brulant. J'ai un autre drone 5 pouces avec une tower mamba f722s, moteurs Emax eco 2306 2400kv, j'utilise les mêmes batteries et tout vas bien avec lui. J'ai parlé à l'ami d'un ami sur insta qui à quasi la même config que mon cinewhoop (seulement la frame qui change) et lui aussi à des moteurs brulant.. Ca viendrait des moteurs qui ont des aimants trop puissant ? Ou des ESC qui ne le sont pas assez ? Toutes les solutions que j'ai essayées : - Flasher la FC en BF4.2, puis 4.1, puis re 4.2 - Flasher les ESC en 48khz - Flasher les ESC en Jazz Maverick - Flasher les ESC par défaut - Vérifié s'il n'y a pas de contact entre les vis des moteurs et leurs bobines - Vérifié qu'il n'y ai pas de continuité entre les pins d'esc et la frame/vis des moteurs - Mettre un plus gros condensateur (1000µF) - Mettre des PID très bas - Filtrer un max - Softmounter à mort la FC - Activer/désactiver le Bi-directionnal Dshot - Activer/désactiver le dynamic filter - Dshot 300/600 - Faire tourner les moteurs à partir de betaflight configurator pour savoir si ça venait des pids (spoil : toujours brulant au bout de 15sec) - Regarder le blackbox : Rien d'anormal Je commence à être à court d'idées j'ai tout tenté..
  3. Caractéristiques : - Frame : Reptile CLOUD-149 - Moteurs : GEPRC SpeedX GR1408 3500kv - Tower FC/ESC : Mamba F405 mini Mk2 - RX : FrSky R-XSR - VTX : AKK Fx2 Ultimate mini (25/200/600mW/1200mW) micro intégré - Cam : Foxeer Micro Falkor 1.8mm 1200TVL CMOS - Antenne : Realacc 5dbi mini - Props : Gemfan 75mm 3.4in (8 paires) - Autre : Condensateur de 1000µF Software : - Betaflight 4.2.0 : RPM Filter configuré Dynamic filter activé Bidirectionnal Dshot 8k gyro et pid loop PID réglé - ESC flashé avec Jazz Maverick 48kHz Toutes les vis et pièces de rechanges sur la photo sont fourni avec, ainsi que la fixation pour gopro et le strap de batterie. Si vous voulez les boites des composants je les fourni aussi. Envoi possible par colissimo Prix : 190e Lien sur Le Bon Coin : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1826435218.htm/
  4. Bonjour, je viens d'acquérir une radiocommande Jumper T12 et un drone cinecan 4k frsky. J'ai fait la mise à jour sur la radiocommande, je fais la procédure de " bind " avec le drone mais cela ne fonctionne pas. J'aimerais savoir si les paramètres de ma radiocommande sont bon ou si c'est ma procédure qui n'est pas bonne. Je suis vraiment tout nouveau donc les thermes ne me sont pas encore familiers donc ne m'en voulait pas si je ne comprends pas tout. Merci 😁
  5. Bonjour à tous. Je m'appel Richard et je suis tout nouveau dans ce monde. Cela fait 2 mois que je me suis initier au drone avec un PNJ Dr Eagle ( un jouet ) juste pour voir si cela me plairai et puis voilà que je viens de me décider à passer le cap. Je viens d'acquérir une radiocommande Jumper T12 et un drone cinecan 4k frsky. J'ai fait la mise à jour sur la radiocommande, je fais la procédure de " bind " avec le drone mais cela ne fonctionne pas. J'aimerais savoir si les paramétres de ma radiocommande sont bon ou si c'est ma procédure qui n'est pas bonne. Merci par avance.
  6. Val17f

    DIATONE MXC TAYCAN

    Bonjour, Je vous partage ma toute première build et retour d'expérience pour les futurs pilotes voulant faire l'expérience d'un montage maison. Alors, pour commencer, QUEL BORDEL...... oui je l'avoue, mes connaissances datant du collège pour le soudage j'avoue avoir perdu quelques cheveux 🙂 Le but du projet étant de faire une FRAME à la mode à petit prix (- de 200€, sur un max de site français 🇨🇵), donc j'ai profité des soldes pour faire une petit build perso en recyclant quelques éléments. - La FRAME: ras, montage facile. - FC et ESC: j'ai préférée une Tower en 20x20 pour l'espace, le poids et sa fonction Plug and play entre les deux. - Moteur XING car bon prix pendant les soldes ainsi qu'un look bien sympa 🙂 - Récepteur FRSKY XM+ et CAM, qui trainer au fond d'un tiroir..... - VTX en super promo..... Bon pour les Moins: La soudure des éléments sur la FC se sont bien passés dans l'ensemble, la ou j'en ai ch.... c'est avec le Câble XT60 sur l'alim, impossible à faire tenir, après une bataille de plusieurs heures, oui c'est long quand on soude (Bon avec pose café pour se calmer) j'ai enfin réussi avec dans ma tête un petit doute sur l'état de la bord après l'avoir malmener. Pour éviter en cas de crash d'avoir une soudure qui claque et risquant un cours circuit, j'ai décidé d'utiliser deux colliers pour bloquer sur la frame chaque câble. Les moteurs, pour une raison inconnue, un clip d'arbre d'un des moteurs frottait sur le bras, bloquant la rotation du moteur, ingénieur en navette spatiale à mes heures perdues j'ai utilisé les silentbloc de la FC pour rehauser les moteurs de +-1mm, du coup réductions des vibrations et moteur qui tournent librement. Edit: Avec un bon serrage RAS, j'ai quand même commandé des entretoises fine en composite pour les remplacer. La caméra étant à un format plus petit que là frame, j'ai utilisé une entretoise fait maison pour la maintenir en place. Le Good: J'avoue avoir été surpris après ma bataille avec mon ESC, de voir que tout fonctionne au premier coup sans faire de paramétrage dans BETAFLIGHT. Après vérifications des pages et régalages, j'ai paramétré ma télécommande puis sauvegarder le tout. Les quatre moteurs tournant dans le même sens, j'ai fait un saut dans BLhéli pour changer la rotation de deux moteurs ainsi qu'un petit flash des ESC. Voilà voilà, rien d'insurmontable avec un peu de bon sens paysan, le plaisir de le faire voler en plus.
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