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  1. Bonjour, je viens d'acquérir une radiocommande Jumper T12 et un drone cinecan 4k frsky. J'ai fait la mise à jour sur la radiocommande, je fais la procédure de " bind " avec le drone mais cela ne fonctionne pas. J'aimerais savoir si les paramètres de ma radiocommande sont bon ou si c'est ma procédure qui n'est pas bonne. Je suis vraiment tout nouveau donc les thermes ne me sont pas encore familiers donc ne m'en voulait pas si je ne comprends pas tout. Merci 😁
  2. Bonjour à tous. Je m'appel Richard et je suis tout nouveau dans ce monde. Cela fait 2 mois que je me suis initier au drone avec un PNJ Dr Eagle ( un jouet ) juste pour voir si cela me plairai et puis voilà que je viens de me décider à passer le cap. Je viens d'acquérir une radiocommande Jumper T12 et un drone cinecan 4k frsky. J'ai fait la mise à jour sur la radiocommande, je fais la procédure de " bind " avec le drone mais cela ne fonctionne pas. J'aimerais savoir si les paramétres de ma radiocommande sont bon ou si c'est ma procédure qui n'est pas bonne. Merci par avance.
  3. Bonjour, Je vous partage ma toute première build et retour d'expérience pour les futurs pilotes voulant faire l'expérience d'un montage maison. Alors, pour commencer, QUEL BORDEL...... oui je l'avoue, mes connaissances datant du collège pour le soudage j'avoue avoir perdu quelques cheveux 🙂 Le but du projet étant de faire une FRAME à la mode à petit prix (- de 200€, sur un max de site français 🇨🇵), donc j'ai profité des soldes pour faire une petit build perso en recyclant quelques éléments. - La FRAME: ras, montage facile. - FC et ESC: j'ai préférée une Tower en 20x20 pour l'espace, le poids et sa fonction Plug and play entre les deux. - Moteur XING car bon prix pendant les soldes ainsi qu'un look bien sympa 🙂 - Récepteur FRSKY XM+ et CAM, qui trainer au fond d'un tiroir..... - VTX en super promo..... Bon pour les Moins: La soudure des éléments sur la FC se sont bien passés dans l'ensemble, la ou j'en ai ch.... c'est avec le Câble XT60 sur l'alim, impossible à faire tenir, après une bataille de plusieurs heures, oui c'est long quand on soude (Bon avec pose café pour se calmer) j'ai enfin réussi avec dans ma tête un petit doute sur l'état de la bord après l'avoir malmener. Pour éviter en cas de crash d'avoir une soudure qui claque et risquant un cours circuit, j'ai décidé d'utiliser deux colliers pour bloquer sur la frame chaque câble. Les moteurs, pour une raison inconnue, un clip d'arbre d'un des moteurs frottait sur le bras, bloquant la rotation du moteur, ingénieur en navette spatiale à mes heures perdues j'ai utilisé les silentbloc de la FC pour rehauser les moteurs de +-1mm, du coup réductions des vibrations et moteur qui tournent librement. Edit: Avec un bon serrage RAS, j'ai quand même commandé des entretoises fine en composite pour les remplacer. La caméra étant à un format plus petit que là frame, j'ai utilisé une entretoise fait maison pour la maintenir en place. Le Good: J'avoue avoir été surpris après ma bataille avec mon ESC, de voir que tout fonctionne au premier coup sans faire de paramétrage dans BETAFLIGHT. Après vérifications des pages et régalages, j'ai paramétré ma télécommande puis sauvegarder le tout. Les quatre moteurs tournant dans le même sens, j'ai fait un saut dans BLhéli pour changer la rotation de deux moteurs ainsi qu'un petit flash des ESC. Voilà voilà, rien d'insurmontable avec un peu de bon sens paysan, le plaisir de le faire voler en plus.
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