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  1. Salut à tous, je poste un message dans le forum par rapport à un problème auquel je n’ai pas encore trouvé de solution… Apres avoir ajouté un nouveau gps et un buzzer sur mon drone, je branche la fc sur betaflight pour pouvoir les configurer et là, aucune réponse, aucun led ne s’allume sur la carte, impossible d’établir un contact, rien… J’ai donc essayé avec différents câbles mais toujours rien. Par contre quand je branche une lipo à mon quad, tout fonctionne correctement, il n’y a aucun problème de soudure. Il faut savoir que l’ordi que j’utilise est le MacBook de mon père, car je suis en voyage, tout marche normalement d’habitude avec mon pc à la maison… Merci de votre aide!
  2. Bonjour, j'ai récemment acheté une FC Mamba f722 app et fait tout mes branchement, tout fonctionne comme avant sauf le RX qui ne réagi pas dans betaflight. Je précise que j'ai mis son frimware en flex et qu'il est bind avec ma taranis qx7. Voici un schéma de mon câblage avec un dump de mon betaflight. Merci d'avance!
  3. Salut à tous ✌️ Changeant de projet (passage en AIO), je mets en vente la stack de mon ex Apex 3" qui m'a finalement peu servie. Elle est en pleine forme 🙂 Pour info, valeur neuve actuelle sur DFR : 126€. Envoi possible en colissimo ou mondial relais (un peu moins cher). N'hésitez pas si vous avez des questions 😉 A bientôt 🙂✌️ Prix souhaité : 85€ (livraison comprise en colissimo pour WaF 🌈)
  4. Salut a tous, Je viens vous présenter le premier drone que j'ai monté, bien que je vous ai déjà présenté le second que j'ai également monté, mais comme le second est sur le banc en ce moment, j'ai le temps de vous présenter le premier ! Alors en résumé, ce drone a été monté pour me faire la main et commencer en douceur, en sachant très bien qu'il allait prendre cher en terme de chutes, grosses gamelles et autres contacts virils avec le sol.... 🤣 Il a donc été monté dans l'optique d'un truc costaud, pas forcément optimisé en terme de poids, mais permettant de pas trop se prendre la tête en cas de chute ! C'est du costaud, et mis à part les hélices, rien n'a encore lâché, et croyez moi je lui en ai mis ! 🤬 Mon 6" en réparation en ce moment n'a tenu qu'un vol avant de rendre l'âme ! (mais bon, problème ESC cramé...) Bref, ce 5" est full destination freestyle autour des arbres et dans les champs, en attendant de trouver mieux que des prés, parce que je rêve de bando, mais je n'ai encore rien trouvé autour de chez moi... dommage....🙄 Et on commence tout de suite avec les optimisations.... petite session cet aprem et Gyro_scaled en 2KH, donc si vous voyez encore des améliorations à faire je suis preneur ! Je pense avoir quelques améliorations à faire, mais ça me parait déjà pas si mal, même si ca pourrait être beaucoup mieux.... parce que je suis loin d'être le plus doué pour lire ces graphs.... PS : Et j'ai toujours pas mis de mot de passe 😄 BTFL_BLACKBOX_LOG_QAV-S_ MAMBA_20220212_220224.zip
  5. Salut à tous ! J'ai pas l'habitude de demander de l'aide mais là j'ai beau cherché je ne comprends pas trop 😕 Pour le contexte : je viens d'upgrade ma stack fc+esc qui commençait à dater, pour une neuve : FC mamba F722 app MK1 + ESC mamba F50 BlHeli32 J'ai tout configuré sans problème (rpm filter, bidirectionnel dshot, etc) avec dernière version de bf 4.2.9 + blheli en 32.7 Mais quand je teste mes moteurs sur betaflight voilà ce qu'il se passe : En pid 8k + dshot600 = 0.1% d'erreur jusqu'à 3% des fois !? En pid 4k + dshot300 = 0% d'erreur absolu En pid 4k + dshot600 = 0% d'erreur absolu Donc ça vient du pid loop, mais une f7 qui ne supporte pas du 8k pidLoop c'est étrange non ? J'ai alors testé les esc en 32.8 tout défaut, puis 32.7 tout défaut, puis 32.7 PWM=48khz et/ou 23deg motor timing, ça ne change rien. Donc ça vient forcément de la FC. J'ai donc vérifié dans le cli -> tasks : 4k pid = 4000 ; avgLoad~20% 8k pid = 8000 ; avgLoad~40% 40% ça ne me semble pas exorbitant vu que le reste (gyro et filtre) est plutôt bas ~10-20% Si vous voulez plus de détails sur ma configuration n'hésitez pas à demander 😉 Sinon si personne ne trouve de solution c'est pas grave je vais rester en 4k Ds300 mais bon je trouve ça bizarre quand même, j'ai acheté une F7 et des esc bl32 justement pour être en 8k Dshot 600 comme j'ai toujours eu l'habitude..
  6. Bonsoir, J'ai un souci avec la FC RUSHFPV Rush Blade F722 : jusqu'à maintenant tout fonctionnait parfaitement. Aujourd'hui, j'ai perdu le signal radio en vol (à moins de 50m), le drone est passé en F/S : atterrissage, pas de casse. Après moultes contrôles, voici les résultats : Les UART 1 et 5 ne délivrent que 2,28 V (lipo 4S branchée). L'UART navi donne bien 4,78V (5V annoncé) La tension d'arrivée à la FC, depuis les ESC est bien identique à la tension de la Lipo. Fait bizarre : lorsque je branche via USB la FC à l'ordinateur, l'UART 1 (radio) affiche 4,78V et se connecte à la radio. Je n'y comprends plus rien. Cette FC peut-elle présenter un défaut ? Je vole tous les jours ou presque, depuis que j'ai reçu tout le drone, commandé avec cette stack, et tout a bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je suis un peu paumé... Merci de votre aide.
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