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  1. Bonjour tout le monde, 🙂 J'ai un petit soucis avec mon Cinelog20 BNF (Air Unit O3, TBS crossfire), après plusieurs crashs j'ai eu à changer les protections d'hélices qui sont très fragiles, mais après le dernier remontage l'expérience de vol ne fut plus la même.. est ce qu'un moteur a mangé durant le crash?.. Quand je vole, il est très dure de garder la stabilité et d'être précis, il retombe très vite, et j'ai l'impression qu'il consomme beaucoup, qu'il tire sur la batterie (1min30 à peine 2min avec une 4S 650mAh neuve).. Je précise qu'il n'y aucun dégat visible (câbles, cloches moteurs qui bouge ou toucher, soudure..ect) Les PIDs sont stock, rien a été changer, il volait très bien comme ça. Aperçu en vol : https://files.fm/f/c5hhxn2h4w Sur cette vidéo je dépasse largement les 50% de gaz. J'ai regardé les moteurs sur Betaflight et BLHELI_32, en effet les deux moteurs avant font un bruit inhabituel en particulier le n°4 qui lui indique un taux d'erreur entre 0,03% et 0,05% ainsi que certains moteurs ont l'air de tourner plus vite que d'autres.. Aperçu des moteurs (Moteur de 1 à 4, les suspects sont le 2 et le 4 à l'avant du drone) : https://files.fm/f/pq68pdsk2j Et un aperçu de l'écran des moteurs sur Betaflight : https://files.fm/f/sze8c3dqt2 Voilà si quelqu'un à une idée de ce que peut être ce problème ou confirmé mon idée de moteur qui a mal subit un crash.. Merci d'avance. 😁 Merci de votre aide ! 🤓
  2. Bonjour/bonsoir à tous et toutes je voudrais lancer un topic sur ce petit kwad d’apparence sympathique,(mais au combien poussif🥵)… bon après je ne sais pas si je suis réellement objectif car mes premiers vol était sur un 5pouces(hglrc sektor5 v3 hd) et mon premier achat c’était un chimera 7pouces LR….🤔 Néanmoins les promesses de flywoo et de nombres de YouTubeurs ne sont absolument pas objectives!!! Flywoo annonce un autonomie record(pour ce genre de kwad,d’après se que j’avais glané comme info)de près de 12min avec une 900mha et sans caméra d’action!!!! j’ai réussi à faire difficilement 5~7min avec un 1100mah plus légère que leur 900 et sans camera😱😡🤬 De plus,et c’est la que j’en veux au influenceurs, personne n’as jamais parlé de l’énorme manque de puissance….(a moins que ce sois le miens particulièrement🤷‍♂️!!!si quelqu’un en as un,je veux bien son retour d’expérience!!!!) mon soucis,c’est que le overring est à 50%voir plus,chose que je savais sur ce genre de mini,mais après un flip il s’effondre et n’as même pas assez de watts en full gaz pour se supporter lui même!!!et heureusement que je lui rajoute pas les 25-35g d’une caméra🥵🥵🥵 honnêtement si vous ne l’envoyer pas à 12-15m de hauteur,que vous envoyer rapidement votre flip(merci mes rates a 880degres) et direct full gaz… eh bien une fois sur deux il vas faire bisous au sol🥴🥵 Donc,si vous avez eut le courage d’arriver jusqu’ici dans mon récit(déjà merci🙏😜) c’est maintenant que je vais solliciter vos connaissances: plusieurs axes d’amélioration s’offre à moi😳 -premièrement les hélices🤔,de ce que j’ai pus comprendre les gemfan d51 pentapales d’origine on un pas de 2.donc c’est des 2020-5. J’ai déjà commandé des gemfan hulkie en tripales avec un pas de 4.des 2040-3 afin d’essayer trouver un poil plus de pousser notamment dans les bas régimes🤞Bon c’est chin qui me les livres a dos d’ânes depuis le plateau du nepal😰(n’y voyait la aucune insulte raciste ou autre envers les bourriques 🤣🤣🤣)(Attention je ne me plaint pas de la V-max qui est suffisante pour moi sur ce genre de mini.) -deuxième axes les moteurs,des 1203 3400kv(petites précision je suis en 4s HV en plus!) qui sont donné pour 50g de pousser et 1A à 50%de gaz et un maximum de 130g et 6-7Aà fond!ma réflexion et la suivante sur ce point:déjà ils sont sous dimensionnés et en taille et en kv.mais voilà c’est la jungle!!!1303 5000kv de chez xing ,1404 4500kv de chez betafpv ou même des 1207 de chez rcinpower🤔😱🤷‍♂️Bien entendue cela fait une semaine que j’étudie tout les bench de ces différents moteurs🤯 et enfin -troisième axes la taille des hélices,je m’explique.je suis en train de me poser la question si je ne recrée pas des duct de ce cinerace mais en 2,5pouces🤔car après avoir bouffé du benchmark,le constat et qu’avec des 2,5 pouces eh bien ce serais pas mal sur la poussé et le chois d’hélices et plus grands…. l’idée d’un cinerace 25 hd ne me déplaît pas mais si j’arrive à trouver un compromis avec juste des hélices 2 pouces différentes et un remplacement moteur eh bien je serais bien content.l’autonomie me tire soucis aussi et je ne veux pas non plus tomber dans l’excès et le modifier en 3 pouces(car ce qui m’a attiré sur ce mini kwad eh bien c’est qu’il soit mini….) voilà pour le coup de parpaings(le pavé qu’il nous as écrit celui-là 😳😱🥵🤦‍♂️)🤣🤣🤣 par avance merci à tous ceux qui m’aideront dans cette quête du meilleur bestiot et d’ici la,je vous souhaite bon fly😉
  3. G4L0U

    Zmr 1804 2400kv et esc

    Salut, Je vend 4 moteurs 1804 2400kv avec leurs esc. Contactez moi au 0760428028, de préférence. Galou
  4. Bonjour à toutes & tous, Je suis un tout nouveau dans le domaine, excusez moi d'avance de mon vocabulaire newbie et p-e mon imprécision. Je me permet de vous demander de l'aide, je rencontre une problématique depuis hier, voici un peu de détail pour recontextualiser. Specs du Drone : SucceX-A F405, X-RSR, DJI Air Unit, Lipo Tattu 1300mah 75C Faits : Petite session de drone, vient la dernière batterie, je me rends compte que je n'ai plus de retour du Custom OSD sur mes DJI Goggles ainsi que le voltage du drone, je remarque aussi une perte de signal forte entre le air unit et les Goggles, je fais revenir le drone et le pose. Je remarque qu'un cable MMCX pour la liaison entre une des antennes et le air unit est sectionné, je me dis que le problème de liaison vient forcément de la, et pour le problème de retour de DATA (Custom OSD et voltage du drone) ça doit aussi venir de là, je m'empresse donc de commander de nouveau cable officiel MMCX DJI. La suite : Hier je fais le changement du cable MMCX, je souhaite tester et branche une batterie (j'entend le bruit au branchement de la LIPO, important pour la suite), je regarde dans les Goggles, le signal est mieux mais toujours pas de retour OSD, je desarm avec la RC pour vérifier que ça ne vient pas pas du fait que les moteurs ne tournent pas, mais non, j'éteints tout et je recheck le câblage, tout correspond bien à ce schema : Tout est bien correct, je redémarre le matériel et la aucun bruit au branchement de la LIPO ... Puis la je rentre dans une session de test ou pour l'instant je n'arrive pas a sortir : * J'ai bien le voltage de la LIPO dans Betaflight quand le drone est branché en USB sous betaflight avec LIPO branché : * Quand je tourne les moteurs a la main, je vois bien un mouvement sur chaque moteur dans BetaFlight. * Quand je fais un test moteur (hélices retirées hein 😉 ) depuis Betaflight, rien ne tourne. * Quand je branche en USB sous betaflight aucun BEEP non plus. * Le drone est réglé pour beep si il ne chope pas la radio commande, la il ne fait rien. * J'ai vérifié les soudures et je ne vois rien, pas de contact ni de cable arraché :-(. * J'ai essayé de restaurer mes anciennes configuration via des backup au cas ou mais NOK. * Le Air Unit fonctionne, j'ai un retour vidéo, cependant toujours pas de custom OSD et le voltage du drone en bas à droite (OSD DJI) Entre le moment ou j'ai fais mon test avec moteur allumé et le second ou les moteurs ne s'allumaient plus je tiens a préciser que le drone est resté sur le bureau, n'a pas subit de choc ou autre. Voici une photo de la bestiole : Le drone a fait une 10 aine de LIPO grand max. D'avance , merci pour votre aide ou bien même votre lecture et désolé mes explications de newbie. Robin
  5. Bonjour, Je me décide finalement à poster un sujet à propos de mon problème. Le voici : Mon quad a un comportement assez étrange, je dois dire que c'est pas très agréable à voler. Ce n'est pas du tout fluide, j'ai l'impression de piloter une brique. Tout est très saccadé,très robotique, on est loin d'un vol smooth et ça se voit très clairement en vidéo. Le problème est que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, cela peut venir de mon pilotage, de mes rates, des pids, des moteurs ... Je ne sais pas comment m'y prendre. à savoir : J'ai build mon premier quad il y'a 3 mois, je débute tout juste. En revanche je fais du modélisme depuis plusieurs années et j'ai l'habitude de piloter des avions exigeants, je suis donc plutôt fin sur les sticks ( je dis ça car la première réaction en voyant mes videos serait de dire que j'y vais comme une brute sur les sticks, je ne penses pas que ça soit le cas sincèrement, mais ça reste possible...) Merci d'avance ! Video : https://www.youtube.com/watch?v=FOVc0y1dqiU&feature=youtu.be Voici mes PIDs/Rates https://ibb.co/5123xj9 https://ibb.co/4ftDk0R Lipo : 4s Props : https://www.studiosport.fr/4-helices-tripales-cyclone-t5045c-dalprop-a12167.html Moteurs 2700kv : https://www.banggood.com/DYS-Samguk-Series-Wu-2206-2400KV-2700KV-3-4S-Brushless-Motor-CW-for-Racing-Drone-p-1226069.html?rmmds=myorder&ID=521905&cur_warehouse=CN Frame :https://www.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Martian-215-215mm-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-Kit-136g-p-1180757.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
  6. Le Rodeur

    Problème ESC

    Bonjour, J ai enfin réussi à armer mes ESC Soucis Les ESC continue d accélérer alors que je monte a peine les GAZ Et le quad vrille Que faire ? VID_20200426_114151.mp4
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