Nat42 Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Hello tout le monde! Je reviens à nouveau vers vous, suite à la mise à jour de la FC (target pikoblx) de mon geprc mx3 sparrow, j'ai un soucis: que se soit avec la radio ou sur betaflight, les moteurs 1 et 4 ne tournent pas. Avez vous une idée...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Tu n'as pas fait de dump avant la mise à jour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 9, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Et non...erreur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 9, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 En faite, je souhaitais passer sous butterflight, et c'est la que le problème à commencé. Je suis donc revenu sous betaflight et le problème persiste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Voici le dump d'origine MX3_CLI_BF3.1.5_Stock du GepRC GEP-MX3 "Sparrow" 139mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 9, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 il y a 22 minutes, Lexus a dit : Voici le dump d'origine MX3_CLI_BF3.1.5_Stock du GepRC GEP-MX3 "Sparrow" 139mm Merci beaucoup, j'ai remis la version usine et sa fonctionne. Par acquis de conscience j'ai essayé à nouveau une mise à jour mais j'ai à nouveau les moteurs 1 et 4 qui ne tourne pas. Donc pas de mise à jour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Merci beaucoup, j'ai remis la version usine et sa fonctionne. Par acquis de conscience j'ai essayé à nouveau une mise à jour mais j'ai à nouveau les moteurs 1 et 4 qui ne tourne pas. Donc pas de mise à jour [emoji20]Essai de faire un DIFF et posté le jeudi regarde demain pour ta mise à jour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Lol dsl pour le message, poste le diff je regarde demain pour la mise à jour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 9, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Merci de m'aider LEXUS, voici le diff: # diff# Betaflight / PIKOBLX 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:16:26 (e1c4b5c)name NAT Sparrowresource MOTOR 1 A01resource MOTOR 4 A02resource MOTOR 5 NONEresource MOTOR 6 NONEfeature -RX_PARALLEL_PWMfeature RX_PPMfeature LED_STRIPserial 2 64 115200 57600 0 115200led 0 0,0::CT:5led 1 15,0::CT:5aux 0 0 1 1925 2100aux 1 28 0 1925 2100aux 2 1 0 900 1700aux 3 13 255 1300 1700set max_aux_channels = 6set motor_pwm_protocol = DSHOT600set serialrx_provider = SBUSprofile 0set anti_gravity_gain = 1.000set setpoint_relax_ratio = 25set d_setpoint_weight = 190set p_pitch = 22set i_pitch = 40set d_pitch = 14set p_roll = 22set d_roll = 14set p_yaw = 50set i_yaw = 40rateprofile 0rateprofile 0set rc_rate = 110set thr_expo = 100set roll_srate = 80set pitch_srate = 80set tpa_rate = 30# Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Lol mappage des moteurs Regarde resource MOTOR 1 A01resource MOTOR 4 A02 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Fait ta maj et copie le diff et normalement ton quad fonctionnera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 9, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Je ferais sa demain. Je met la dernière mise à jour mais après je copie quel diff ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 9, 2018 Celui de ton message Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 10, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 10, 2018 Je ne capte pas très bien ou tu veux en venir car, sur le diff que j'ai posté, les moteur affiché 1 et 4 sont ceux qui ne tournent pas donc sa ne fonctionnera pas mieux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 10, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 10, 2018 Normalement avec une mise à jour et le diff complet que tu as cela va fonctionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 10, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 10, 2018 Il y a 8 heures, Lexus a dit : Normalement avec une mise à jour et le diff complet que tu as cela va fonctionner Merci beaucoup pour ton aide, du coup je l'ai passé sous butterflight et j'y ai sauvé le diff. Nikel! Encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 10, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 10, 2018 Merci beaucoup pour ton aide, du coup je l'ai passé sous butterflight et j'y ai sauvé le diff. Nikel! Encore merciCT avec plaisir [emoji3] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lexus Posté(e) Avril 10, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 10, 2018 Tu kiff butter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nat42 Posté(e) Avril 10, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 10, 2018 il y a 49 minutes, Lexus a dit : Tu kiff butter ? Les réglages de bases sont (selon ma petite experience) mieux optimisé (filtres, paramètre...) Je teste betaflight, butterflight pour un même quad et je garderai le soft et le firmware que je préfère. Tu es plus un adepte de betaflight? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Avril 10, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 10, 2018 Pour tester le "vol dans du beurre", je dois dire que c'est plutôt bien. Pour ceux qui ont une carte standard (mono processeur), ça rajoute des possibilités de réglages (antigravité personnalisé sur chaque axe (imuf_w) et aussi le filtrage de chaque axe (imuf_w), et pour ceux qui ont une HESP comme moi, ça permet des pid's moins élevés, donc des "D" (sur le Yaw aussi depuis la vesion 3.5.1) moins élevés et donc des moteurs moins agressée par le D, donc un quad plus souple tout en restant nerveux 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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