goony Posté(e) Juillet 24, 2018 Signaler Partager Posté(e) Juillet 24, 2018 Je suis loin d'être spécialiste, mais quand je regarde ta blackbox, je vois qu'il y a un problème avec le yaw. Comme les PID sont d'origine, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté la. Es-tu sûr à 100% que les moteurs sont à la bonne place et tournent dans le bon sens. J'ai l'impression qu'ils tournent à l'envers. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jibz Posté(e) Juillet 25, 2018 Signaler Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 (modifié) Hum oui le yaw a clairement une tronche bizarre par rapport aux autres, on voit que le gyro part en couille (en oscillation) progressivement et que le P essaie de le corriger (si je comprends bien). Ta FC est soft mountée ? C'est bizarre parce que la Kakute F4 v2 a un gyro déjà soft mounté... Vérifie que la nappe du gyro est bien enfichée dans la FC. On voit que le moteur 3 et 4 sont sur la même phase que l'oscillation du gyro, et que le moteur 3 tourne plus vite que tous les autres aussi... Tu utilises quel protocole sur les ESC ? DSHOT ? Modifié (le) Juillet 25, 2018 par Jibz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lastical Posté(e) Juillet 27, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 27, 2018 Le 24/07/2018 at 20:33, goony a dit : Es-tu sûr à 100% que les moteurs sont à la bonne place et tournent dans le bon sens. J'ai l'impression qu'ils tournent à l'envers. Oui tout les moteurs sont a leurs placent et tournent dans le bon sens 1/4 horaire 2/3 anti horaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lastical Posté(e) Juillet 27, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 27, 2018 Le 25/07/2018 at 17:01, Jibz a dit : Ta FC est soft mountée ? C'est bizarre parce que la Kakute F4 v2 a un gyro déjà soft mounté... Vérifie que la nappe du gyro est bien enfichée dans la FC. On voit que le moteur 3 et 4 sont sur la même phase que l'oscillation du gyro, et que le moteur 3 tourne plus vite que tous les autres aussi... Tu utilises quel protocole sur les ESC ? DSHOT ? La fc est soft mountée de base. La fc n'a je pense pas de problème, je l'ai refilée a un pote et il vole sans soucis avec. Je suis en DSHOT600. Un de mes drones fonctionne déjà, je suis bien content . J'ai commandé une nouvelle fc pour mon spare qui déconne et je verrais bien si le problème persiste. Je reviens d'ici 2/3 semaines le temps de recevoir le matos. Encore merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Juillet 27, 2018 Signaler Partager Posté(e) Juillet 27, 2018 Tu peux faire un diff de chaque drone et voir s'il y a une différence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yaugss Posté(e) Décembre 26, 2022 Signaler Partager Posté(e) Décembre 26, 2022 Le 24/07/2018 at 19:53, Lastical a dit : Petit avancement sur un de mes deux drones, j'ai remis à jour une nouvelle fois, revérifié un peux tout le bazar et résultat : Pu de deathroll !!! J'ai les mêmes réglages, rien a changer. Par contre l'autre j'ai voulu reflash mes esc et la, dans BLheli j'ai deux esc qui apparaissent avec des points d’interrogation. Du coup le problème pourrait peut être venir de la !? Salut, j'ai un problème de deatholl identique mais sans coupure lorsqu'il est secoué. Je vole "calme" tout vas bien mais généralement après des full il finie comme une pierre sans aucune perte de signal rx ou vtx. J'aurais aimé savoir si lorsque tu parle de mis à jour tu flash ta fc vers son dernier firmware, merci d'avance ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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