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juju134476

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  1. Bonjour à tous. J'ai récemment eu un quad équipé d'une runcam split nano 3, petite camera HD équipée d'un DVR. Le tout en analogique avec une VTX intégrée à une AIO (c'était sur un tinywhoop). J'ai eu l'occasion de remarquer lors du changement de cette camera avec une BetaFpv, que la runcam split, malgré son retour analogique, offrait une qualitée superieure, de meilleurs couleurs, et plus de détails, me permettant par exemple de voir les petites branches. Ma question est la suivante: existe t'il une camera sans DVR me permettant comme la split d'avoir un meilleur rendu ? Au fait, j'ai un masque betafpv vr02 (oui, je vais le changer) et ce projet concerne un cineape 25. Merci d'avance pour toute réponse !
  2. Bonjour à tous. Suite au visionnage de nombreux tests sur helicomicro j'ai remarqué qu'il a la qualité du lien vidéo et du lien radio sous forme de graphes et non de chiffres. Sauriez-vous comment procéder afin d'avoir la même chose dans l'osd. Je n'ai trouvé aucune option similaire. Je vous met ci-join une de ses vidéos avec ces fameux (ses ?) graphes. merci d'avance pour toute réponse !
  3. Du coup, je pense ne pas avoir à faire une vidéo... Merci quand même !
  4. Bonjour à tous. Je viens de faire un tinywhoop 65mm équipé d'une Happymodel x12 et de Moteurs gemfan. Le tout est alimenté en 2s. Le tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que les deux moteurs arrière du quad ne fonctionne plus. Ils balbutient à l'armement mais ne tourne pas. J'ai alors penché pour les escaliers mortes. Mais après une brève vérification, les deux moteurs arrière fonctionne parfaitement et chaque Esc de l'x12 fonctionne également. La FC est capable de faire tourner tout les moteurs indépendamment mais pas simultanément. Je suis pour l'instant en vacances, je ferai une vidéo de mon problème lors de mon retour. Merci d'avance pour toute réponse ! Aucune manipulation ne s'est produite avant l'arrivée du problème, outre un changements de canopy...
  5. Oui, désolé, je me suis mal exprimé, je parlais simplement de changer la bind phrase de la radio par elrs configurator. Mais c'est là qu'il me marque erreur de compil. Je ne change pas la version micrologicielle Je viens de réussir à changer la binding phrase du TX, la radio à bien voulu se connecter en wifi. Il m'a suffit d'allumer la radio et le récépteur pour qu'ils se lient, incroyable. Merci pour tout !
  6. changer la région directement sur la radio ?
  7. ok, c'est bon, j'ai réussi à changer la phrase du récépteur. Mais je ne parvient plus à mettre la radio en wifi. Ellen m'affiche bien "wifi-running" mais n'apparait pluis sur aucun wifi. C'est une jumper T-lite V2. Est-ce possible de la configurer en usb ? J'ai effectivement réussi à la connecter au pc, mais lors de la compilation, il me met cette erreur: esptool.py v4.2.1 Serial port COM5 Que suis-je censé faire ?
  8. première fois ce type de récepteur, j'avais déjà bindé des SPI elrs et des nano, mais jamais des pwm, pas en elrs du moins. Je n'ai aucune idée de l'utilité du bouton, lorsque je le maintient, le récépteur ne clignote plus, reste bleu fixe et l'esc cesse de biper, comme si il était bindé. Pour la région et le bindphrase, jamais entendu parler, je me renseigne. Merci si j'ai bien compris, le prinipe de bindingphrase est de mettre la même serie de chiffre dans l'onglet "binding phrase" du RX et du TX afin de faciliter l'appairage ?
  9. le TX est en 3.3.1 et 3.2.0 pour le RX J'ai suivi les étapes pour la radio mais il m'est impossible de câbler le récepteur à un contrôleur de vol car je compte m'en servir sur un planneur. Il faut donc qu'il y ai les mêmes firmwares ?
  10. Bonjour à tous. Je viens récemment d'acquérir un récepteur ELRS 7 canaux. Malheureusement, je ne parvient pas à le binder le bouton de bind du récepteur. Je trouve cela assez étrange étant donné que jusqu'ici, mes bind ne m'avait pas donné de fil à retordre (en ELRS). Je vous met ci-joint la référence de mon récépteur. Ma radio est une Jumper T-lite. Je n'ai trouvé aucun tuto sur internet...
  11. oui, je pensais le passer en 75mm, mais étant donné que je compte me monter un 85mm, je préfère pour l'instant le garder comme ça, afin de conserver son aspect portable et compact. Pour les moteurs, ce sont des gemfan 12000kv. Je vais surement finir par enlever cette camera HD qui m'alourdit. Merci de vos réponses !
  12. je l'ai remis ici ça marche pour moi
  13. Bonjour à tous. Je viens récemment de finir un build de tinywhoop 2s 65mm en HD. Le tout fait 40g. Lors de ma première sortie pour filmer, le drone vole correctement malgré 20km/h de vent et la vidéo est stable. Mais une fois atteint une certaine vitesse, mon drone se retourne. Il m'est alors impossible d'atteindre ma Vmax. Je vous met ci joint une vidéo afin de mieux illustrer mon problème. Sur la vidéo, le demi-tour n'était pas voulu, j'allais en face. vidéo
  14. bonjour, désolé pour cette "fausse alerte" mais suite à i=un réglage de pid par défault sous betaflight, le throtle réagit correctement. Je reviendrai vers vous après le montage de la camera si il a perdu en puissance par rapport à l'ancienne fc. Désolé...
  15. Bonjours à tous. Je viens de recevoir une FC pour tinywhoop, une Happymodel x12 ELRS. elle marche normalement et je n'ai pour l'instant touché à aucun réglages de PID. Pourtant, J'ai au premier vol constaté un ralenti moteur extrêmement haut et une impossibilité de couper les gaz en vol (en mettant mon stick vers le bas, le drone perdait très peu de puissance et mettait une dizaine de seconde pour redescendre d'un mètre). J'ai résolu ce problème en désactivant l'air mode. Mais il subsiste une bizarrerie. Mes commandes des gaz sont extrêmement sensibles et la pèche n'arrive que lorsque je met le stick en haut. A ce moment, la puissance arrive d'un seul coup. J'ai revu les "manche bas" et "manche haut" dans betaflight mais rien n'y fait. De plus, ce problème n'a lieu que sur le throttle, les autres voix étants correctement réglées. J'ai bien sur vérifié l'état de mes batteries. Je ne vois plus trop ou chercher. Les réglages de ma radio sont d'origine également. Je ferai une vidéo afin de mieux comprendre le problème. Merci d'avance pour tout coup de main !
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