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Elguiko

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  1. Ah, comment ça ? Bah là, moi ça marche bien, il faut juste que je ne sois pas trop près des RX et TX quand je démarre le drone. (~3 metre) Je vais tester la portée maximale la semaine prochaine 🙂
  2. Evasé en bas ! Ok je vais faire ainsi ! 🙂 Mercii !!
  3. Hello ! Oui, mes PID sont par défaut, je n’ai encore rien touché ! Pour les hélices, j’ai 3 jeux du même type. Je ne sais pas quel côté doit être en contact avec le moteur."** Pour le sens des pales, j’ai bien compris, pas de soucis. Avec les moteurs, ils m’ont aussi donné un petit joint + rondelle et une visse courte que je n’ai pas installés. Je ne sais pas où les mettre... J’ai juste mis l’écrou bien serré 😄
  4. Hello, Comme le dit Jpcheney, sur ton Uart1 décoche configuration/msp et essai de remettre le périphérique en VTX tramp. j'ai quasiment la même config chez moi / F405 + TX800 et ça marche.
  5. Elguiko

    Coupure réception radio

    Hello 🙂 -À propos de ton souci de micro-coupures RX quand tu testes les axes dans Betaflight : j'ai eu le même problème. Ça me le fait des fois quand ma radio et mon RX sont trop proches, et ça disparaît dès que je les éloigne à 4-5 mètres. -Pour ton problème de moteur qui ne tourne pas indépendamment, je ne sais pas trop ... As-tu vérifié les soudures ? Pas de court-circuit entre les ESC ? Voilà, si cette info peut t'aider !
  6. Hello ! Comme pour beaucoup, c'est tiré du Build milieu de gamme (5" 6S) (<250€) Tuto Alors voilà, c'est mon premier build ! 🙂 Je n'ai pas eu trop de problèmes pour l'instant, à part un RX défectueux dès le départ (il m'a bien fallu trois semaines avant de me résigner a le changer). J'ai fait mon tout premier vol ! (et mon premier crash aussi 😁! ) La vidéo: https://youtu.be/sjvgbDBlQtw J'ai opté pour l'analogique, en partie pour réduire les coûts et aussi parce que j'aime bien le côté rétro et fiable de cette technologie, ahah ! Petit récapitulatif des difficultés et conneries que j'ai rencontrées: Montage / soudure : ça va ... Même si j'ai failli cramer la FC au début à cause d'un excès de flux qui n'avait pas bien séché à un endroit, créant un court-circuit bien visible. Mais tout va bien ! Merci au smoke stopper. Montage : j'ai utilisé un frein filet trop fort ! Certaines vis sont "définitivement" collées sur le bas de la frame... Mais je n'ai pas refait cette erreur pour les vis du haut. RX : j'ai bataillé trois semaines pour flasher / binder le RX. Au final, il était simplement défectueux... Après en avoir pris un autre, tout a fonctionné du premier coup. Réception : j'ai galéré plusieurs jours en pensant avoir un problème de transmission radio saccadé, car ma radio était trop proche du RX lors des tests. Il suffisait simplement de les éloigner. Impression 3D: Étant infographiste 3D, j'ai testé le TPU et fabriqué de petites pièces sur mesure. À voir si ça tient dans le temps ^^ Problème à régler : Sifflement : Dans la vidéo ci-dessus, on entend un sifflement étrange qui est trés FORT. Je pense que cela provient d’une vibration, et j'ai vu que d'autres pilotes ont eu un problème similaire. Je vais creuser pour trouver la cause exacte. Mais si vous avez une idée, je vous écoute ! J'ai des infos erronées dans l'OSD, comme la position du Nord sur la boussole ou l'altitude qui réagit de façon étrange. Réglages à faire : Portée radio et vidéo : Je dois encore ajuster la puissance de transmission et faire des testes. Pour le RX, je souhaite passer en 500 mW. Quant au VTX, je n’ai pas encore réglé sa puissance. Il me reste à tester la portée et la pénétration du signal radio et video, afin de voir comment le drone se comporte dans différents environnements. J'ai perdu le signal en passant derrière un arbre GPS : Le GPS n'est pas encore reconnu, je dois investiguer de ce côté pour qu'il soit fonctionnel. c'est un Module GPS M10 Glonass - TB Si j'ai un conseil à donner à ceux qui débutent comme moi : LISEZ LA DOC des fabricants. Lisez chaque manuel de chaque composant ! Pour ELRS, lisez toute la documentation sur leur site, et nourrissez-vous de tutos et d'articles sur les forums. Je pense que ça m'a permis d'éviter une bonne partie des erreurs et des galères courantes. (Et pourtant, j'ai quand même fait des conneries et d'autres sont à venir !)😁
  7. Hello ! Je confirme que c'était sans doute le problème. SOLUTION: Donc, quand j'allume la radio et le drone, j'essaie de me tenir à au moins 5-6 mètres, et ça marche impec 🙂
  8. 🤔 hmmm... je vais faire des tests ! Merci ! 🙂
  9. Question bête, mais si ma radio est trop proche de mon RX lors de ces tests (50 cm), est-ce que ça peut poser ce genre de problème ? 🤔 J'ai l'impression qu'en m'éloignant, ça le fait moins... Ou alors c'est le hasard...
  10. Non, il tourne entre 15 et 30 % environs. Possible que le RX soit défectueux ? 😅 ...
  11. Hello 🙂 Merci pour ta réponse ! Ça le fait aussi en dehors de Betaflight. Là, je n'ai aucune réponse, et par moments, des pics de connexion, puis plus rien. j'ai aussi un message " RX Lose " qui pop par moments en saccade...
  12. edit: J'ai retesté deux heures après. Tout va bien... Redémarrage pour test, et le problème revient... 😕 Screen du moment ou ça va bien...
  13. Salut à tous ! Je finalise mon Drone 🙂 J'ai un petit souci avec mon RX sur BetaFlight. Mon RX est bien lié à ma radio : dans BetaFlight, quand je teste mes commandes radio, je vois bien mes axes bouger, mais par moments, ils se figent. -Parfois tout répond correctement, et d'autres fois, tout se fige pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Avez-vous une explication pour ce type de comportement ? Je ne sais pas si je suis clair^^ Dans ce test, je bouge mes axes dans tous les sens en continu pour mieux voir les moments où ça ne capte plus rien : C'est très chaotique... Hier, j'ai eu ce problème.😐 Ce matin, j'ai tout testé, et tout était fluide, impeccable, sans aucune coupure ni lag. 🤨 Cet après-midi, en rebranchant tout, le problème recommence, alors que je n'ai rien changé entre-temps.🧐 Ce problème se produit aussi quand j'utilise les interrupteurs à bascule de la radio. ( même en dehors de BetaFlight ) Durant ces phases de "chaos" Je vois même mon throttle bouger tout seul par moments sans toucher au stick.🤔 Il fait du yoyo entre 850 et 1000 (alors qu'à la base, tout est réglé pour être entre 1000 et 2000 sur ma radio). ------------------------------- Si vous avez une explication pour ce comportement exotique, je vous écoute 😄 ! Merci ! info: Stack Speedybee F405 V4 RX: Radiomaster RP1 ELRS TX: TX16S ELRS
  14. problème "résolu" ! Alors oui, j’ai bien utilisé des guillemets ! J'ai réussi à flasher/bind du premier coup. Tout fonctionne impeccablement ! MAIS... Pas sur le RP3 🤨 ( Là, ceux qui ont un problème avec le RP3 vont me maudire ! ) J'ai reçu un RP1 tout neuf, et là, ça a marché du premier coup avec les même règles utiliser précédemment. Explication : RP1 -J'ai simplement connecté le 5V et la masse / puis j'allume et je passe en mode WiFi. -Je vérifie la version, je flashe, puis je m’assure de bien entrer la binding phrase des deux côtés. Ensuite, j’allume la radio, puis je branche le drone. bind réussit ! led fixe.🙂🫡 J’éteins tout, je soude mon TX sur le RX et le RX sur le TX. Je rallume le tout, et tout se connecte bien : j’ai le contrôle des axes dans Betaflight ! En ce qui concerne le problème avec le RP3, je ne vois que deux possibilités : Soit il est défectueux, Soit, à force de vouloir le mettre à jour 500 fois de différentes façons, je l’ai "briqué" ou cassé de l’intérieur xD. Franchement, je ne sais pas si ça arrive ! En tout cas, merci pour ton aide MotardGeek !
  15. Ahah , sans doute 😄
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