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Micro/mini caméras FPV et Protections de bras
Nat42 en réponse au topic de Motard Geek dans Piratframes
Ok, merci pour ta réponse! Hâte de monter tout sa!!!! -
Micro/mini caméras FPV et Protections de bras
Nat42 en réponse au topic de Motard Geek dans Piratframes
Hello! Je souhaiterais simplement savoir comment tu as fait du coup pour la fixation de la cam fpv et quel modèle as tu utilisé? Ma scoop v2 est en commande et je pense y mettre une Predator V2 Standard/Mini 1000TVL. -
Hello tout le monde, Je souhaiterais savoir s'il est possible de re-câblée des moteurs dont les fils sont trop court? Au passage si quelqu'un a une astuce, je suis preneur... A+
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Voilà tout...(ma fc est bien dans le bon sens)
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Je testerai tout sa ce soir... En mode stab tout fonctionne normalement. Et en mode acro, je décolle normalement mais au bout de 30 seconde, le yaw et le roll se mélange...
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Je reviens finalement vers vous 😒😓. Je viens de tester mon quad et je ne sais pas comment expliquer mais le roll et le yaw bug, je suppose que cela vient du fait que j'ai inversé le sens des moteur sous blheli32. Mais je ne sais pas où régler tout sa...😢 Dites moi ce qu'il vous faut comme info pour m'aider... Merci d'avance
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Une nouvelle fois merci à toi Lexus, merci aussi à Aerosoap. En effet sa fonctionne avec blheli-32. J'ai donc fini de monter mon 1er quad! C'est un peu fini à l'arrache mais je vais fignoler tout sa.
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Je connecte bien une lipo avant de démarrer blheliconf mais toujours rien... Je suis en faite sur mon tout premier montage de quad. J'ai une fc racertar f4s avec esc 4en1 intégré et le problème est que mes moteurs sont soudés et donc les fils ajustés, trop court pour être changé de place (erreur de débutant...) Je souhaite donc modifier le sens de rotation d'une autre façon.
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Hello tout le monde! Je souhaite changer le sens de rotation de 3 de mes moteurs sans toucher aux fils. J'ai essayé blheli mais quand je readsetup il ne se passe rien...
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Les réglages de bases sont (selon ma petite experience) mieux optimisé (filtres, paramètre...) Je teste betaflight, butterflight pour un même quad et je garderai le soft et le firmware que je préfère. Tu es plus un adepte de betaflight?
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Merci beaucoup pour ton aide, du coup je l'ai passé sous butterflight et j'y ai sauvé le diff. Nikel! Encore merci
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Je ne capte pas très bien ou tu veux en venir car, sur le diff que j'ai posté, les moteur affiché 1 et 4 sont ceux qui ne tournent pas donc sa ne fonctionnera pas mieux...
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Je ferais sa demain. Je met la dernière mise à jour mais après je copie quel diff ?
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Merci de m'aider LEXUS, voici le diff: # diff# Betaflight / PIKOBLX 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:16:26 (e1c4b5c)name NAT Sparrowresource MOTOR 1 A01resource MOTOR 4 A02resource MOTOR 5 NONEresource MOTOR 6 NONEfeature -RX_PARALLEL_PWMfeature RX_PPMfeature LED_STRIPserial 2 64 115200 57600 0 115200led 0 0,0::CT:5led 1 15,0::CT:5aux 0 0 1 1925 2100aux 1 28 0 1925 2100aux 2 1 0 900 1700aux 3 13 255 1300 1700set max_aux_channels = 6set motor_pwm_protocol = DSHOT600set serialrx_provider = SBUSprofile 0set anti_gravity_gain = 1.000set setpoint_relax_ratio = 25set d_setpoint_weight = 190set p_pitch = 22set i_pitch = 40set d_pitch = 14set p_roll = 22set d_roll = 14set p_yaw = 50set i_yaw = 40rateprofile 0rateprofile 0set rc_rate = 110set thr_expo = 100set roll_srate = 80set pitch_srate = 80set tpa_rate = 30#
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Merci beaucoup, j'ai remis la version usine et sa fonctionne. Par acquis de conscience j'ai essayé à nouveau une mise à jour mais j'ai à nouveau les moteurs 1 et 4 qui ne tourne pas. Donc pas de mise à jour
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En faite, je souhaitais passer sous butterflight, et c'est la que le problème à commencé. Je suis donc revenu sous betaflight et le problème persiste.
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Et non...erreur...
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Hello tout le monde! Je reviens à nouveau vers vous, suite à la mise à jour de la FC (target pikoblx) de mon geprc mx3 sparrow, j'ai un soucis: que se soit avec la radio ou sur betaflight, les moteurs 1 et 4 ne tournent pas. Avez vous une idée...?
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J'ai trouvé le problème, le quad était paramétrer en sbus dans BF... Merci à vous (Je l'ai mis en ppm car le sbus n'a pas fonctionné...)
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Bonjour à tous, Voilà mon soucis: J'ai acheté un geprc sparrow mx3 pnp, j'y ai ajouté un rxsr en ppm, celui ci est bindé à ma qx9+ (Je suppose car le rxsr à le voyant fixe vert) mais sur betaflight je n'ai aucune réaction quand je bouge les sticks... Après avoir passé l'après midi à chercher je craque :$. Merci davance