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erwan.l

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Tout ce qui a été posté par erwan.l

  1. clairement à 5hz le gyro ressemble à quelque chose de plus naturel et je peux réactiver le lissage sans cet effet "à-coup" sur roulis que j'avais auparavant : merci @nochamo ! je n'ai pas ce pb la avec mes autres cam walksnail : j'aurais donc un pb sur le gyro de cette cam? le montage qui ne va pas? je vais vérifier les dimensions de la cam et revoir mon montage au besoin. Edit : Les dimensions de la cam walksnail : 19*19*22 (ici https://www.drone-fpv-racer.com/kit-avatar-hd-v2-walksnail-10913.html). A la mesure (pied à coulisse), la cam me semble faire moins que 19mn en largeur... une photo de la cam, face avant : peut être qu'en effet j'ai du jeu/de la place de chaque coté de la cam?
  2. ci joint une photo de ma caméra : j'ai utilisé les pièces (tpu ou pla, je ne suis pas sur) livrées avec la frame (DFR). je vais jouer avec le lpf pour voir. je n'ai pas eu ce pb sur mon vieux sourceone que j'ai migré en walksnail (ou j'ai du désigner moi même, en tpu, un support cam). EDIT: le lpf à 50hz ne change rien. par contre si je passe à "aucun lissage" dans la partie stabilisation, je n'ai plus ce phénomène. je vais regarder de près ce que lissage signifie 🙂
  3. Hello, Le week end dernier j'ai réalisé mon 1er vol avec mon nouveau drone (jeno 3" + walksnail). Réglagles par défaut. RAS sur le vol : un peu raide dans les sticks, un peu mou en bas de throttle mais rien de bien méchant surtout avec une configuration par défaut. Juste pour tester j'ai pris passé ma video dans gyroflow (que je maitrise bien sur mes autres drones en walksnail). Et la impossible d'avoir une vide stabilisée correcte : j'ai des gros tremblements (que je n'ai pas dans la video d'origine) et le graph gyro me semble "bizarre" (plein de picots sur le roulis) : comme si je donnais du roll à gauche toutes les secondes. J'ai mis la vidéo ici et une capture d'écran du graph gyro. Un avis? Merci, Erwan une 2eme video ou c'est peut être plus visible.
  4. erwan.l

    Jeno 3"

    Hello, Comme beaucoup ici je suis tombé sous le charme du Jeno 3 pouces. Je n'ai volé que quelques batteries pour l'instant mais le vol est déjà très agréable et précis avant même de commencer le tuning dans betaflight. 159g avant lipo, je suis plutôt content de moi : j'arrive a 250g avec la lipo ce qui était mon objectif. Quelques points à noter lors du montage : -J'ai monté la carte esc à l'envers... c.a.d connecteur FC sur le dessus (entre la FC et la carte ESC donc). Pas gênant mais ça m'agace. -J'ai galéré avec le condo que j'ai du mettre entre la caméra et les standoff sur le devant : la place entre les standoff et la stack FC/ESC est déjà prise par le câble XT30 - ça passe mais c'est chaud pour le câble MIPI de la caméra. -Le câble MIPI est un peu long : j'ai du mettre un rislan pour ne pas qu'il déborde de la cage. -Je n'ai pas trouvé de modèle TPU satisfaisant pour l'antenne du RX et l'antenne du VTX : j'ai désigné/imprimer ça moi même. -Je n'ai pas trouvé de bumper avant satisfaisant (celui que j'avais trouvé a cassé au 1er vol) : je dois encore désigner/imprimer ça moi même. -J'ai galéré avec les vis (m2) des moteurs : les vis 6mn livrées avec les moteurs étaient trop courts et les vis 8mn que j'ai acheté par la suite ne doivent pas être serrées à fond sous peine de toucher les bobines du moteur... Je réalise qu'a changer sur le terrain, cela doit être bien galère . -J'ai passé le câble XT30 sur le coté et je ne suis pas sur d'être fan : mais avec le condo sur le devant, je n'avais pas le choix. Voila pour un 1er retour. Je mettrais à jour par la suite avec une video et quelques retours sur mes impressions de vol. Cordialement, Erwan
  5. Pour l'instant la FC se monte bien (c.a.d que les connecteurs sont bord a bord une fois la FC en place et fixée) mais ça laisse pas beaucoup de place pour passer le câble de la caméra... Je vais commander mon vtx et voir comment ça se met. Y'a peut être la méthode de paresseux : je démonte les 4 moteurs, retourne l'esc avec les soudures moteurs en place ... Dans ce cas je n'aurais que les connecteurs du xt30 à refaire (pour les repasser sur le dessus). Dans tous les cas, c'est vraiment une erreur à la con 😞 je m'en veux d'avoir rater cela... /Erwan
  6. Hello, Voila je suis en train de monter mon jeno 3 pouces et j'ai 2 questions : -Je pense avoir monté ma esc 4in1 à l'envers. En effet le connecteur vers la FC se retrouve sur le dessus alors qu'il aurait été mieux placé sur le dessous. Gênant / pas gênant? Ca peut me gêner lorsque je vais passer le fil de ma caméra HD entre l'esc et la FC... Mais ça fait suer de devoir dessouder mes moteurs ... 😞 -En parlant soudures, je suis content assez content des soudures de mes moteurs sur l'esc mais moyen content pour la borne négative de mon xt30 : l'avis des pro de la soudure ? Cordialement, Erwan
  7. erwan.l

    Baisse de tension vtx

    je poste ici le BEC que j'ai pris chez DFR. marche en 5v ou 9v. très léger et facile à caser dans le bus. le bec que tu as posté devrait marcher aussi.
  8. erwan.l

    Baisse de tension vtx

    Hello, J'ai eu un problème similaire sur mon sourceone v2 avec un FC matek. Je n'ai jamais réussi à obtenir une qualité correcte malgré différents branchements et malgré le changement de mon vtx (eachine...matek...rush tank solo). J'ai un 2eme rush tank solo sur un ZMR250 qui me donne des performances excellentes. Finalement j'ai laissé tombé l'analogique et suis passé en walksnail sur mon sourceone mais en ajoutant un BEC dédié pour le VTX : j'ai à présent une qualité parfaite. J'en déduit que j'avais un problème d'alimentation sur mon drone qui perturbait grandement mon signal analogique. Ma conclusion : une fois que tu as tout essayé (5v/9v, condo, direct batterie, etc), je recommande un BEC dédié entre la batterie et le VTX. De manière générale, l'analogique est très (vraiment très) sensible aux perturbations électriques. Et bien sur assure toi de bien être en 600mw sur ton vtx et non en 25mw ou pire en pit mode. Cordialement, Erwan
  9. j'ai honte... en effet j'ai monté la top plate à l'envers 😞 en remontant la top plate à l'endroit, c'est nickel !
  10. Hello, Je suis en train de monter mon jeno 3" (montage très simple d'ailleurs) et je constate que ma top plate n'est pas alignée à la bottom plate. Il y a environ à 1 à 2 mns d'écart entre l'arrière et l'avant. Je constate d'ailleurs que l'avant de la top plate ne touche pas les standoff (il manque 1 à 2 mns). Je n'ai pas ce pb si je ne monte pas la cage de la caméra ce qui me fait dire que c'est la cage le problème. Je poste quelques photos mais ce n'est pas évident à constater sur photos. Des avis? des conseils? Un truc que j'aurais raté? Cordialement, Erwan PS : le stack ESC/FC est juste posé, pas vissé (d'ailleurs les visses M2 du jeno sont trop courtes et/ou les gummies de speedybee sont trop gros : je dois régler cela).
  11. Arg dommage, sont passés en promo 24h après mon achat de 4 tmotor à 48e. Après je pense que les tmotor sont très bien aussi mais j aurais bien gratté 4e sur ma conf 🙂
  12. erwan.l

    Echange de carte de vol

    Une stock esc + fc tu en trouves à 50/60e. Ex : https://fr.aliexpress.com/item/1005005343060475.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!105.92!45.79!!!!!%40!12000036458365070!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=t&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005005343060475&ds_e_product_merchant_id=109323231&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19000710609&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiArby5BhCDARIsAIJvjIRbv3FPvhqq4Ed3z8fwWYU1BcU4Bgitqf_WFDMNzHsCXUFtElCRLywaAt62EALw_wcB Des cartes fc f4 tu en trouves partout, ça reste d ailleurs la puce la plus fréquente pour l instant selon moi. les f7 sont plus chères et il faut etre un bon pilote pour faire la différence. pour betaflight tu n as pas besoin de chrome OS mais simplement du configurateur (un exe autonome)
  13. erwan.l

    Echange de carte de vol

    Il y a peut être moyen de flasher une vieille version de betaflight (les F1 sont supportées jusqu'en 3.2.5 je crois). Ou encore une vieille version de cleanflight (1.2). Foutu pour foutu ça vaut le cout de tenter...pour le fun... Après si le coté soudure est rédhibitoire, il existe des FC avec des connecteurs pour le RX, pour le VTX... Mais il faudra toujours souder l'ancienne PDB à la nouvelle FC. Et quitte à changer la FC, je changerais toute la stack ESC+FC (50/60€ mini). Pour les petits budgets, il y a pas mal de choses à gratter sur leboncoin. PS : j'ai un ZMR250 qui ressemble pas mal à ton SRD250 🙂 Et ce drone (en 2014...) était aussi équipé d'une CC3D (sous cleanflight) que j'ai remplacé depuis par une F3 puis par une F4.
  14. si le gyro ne réagit pas, ça ressemble en effet à un flash avec un mauvais firmware... sur le site de github pour BF dans les assets tu trouveras une image pour STM32F7X2 mais je ne suis pas sur que ce soit la solution.
  15. peut être le mauvais protocole radio choisi durant le flash? sbus vs crsf etc ? quel est ton rx? ta telco? est ce que le gyro réagit dans BF quand tu bouges ton drone?
  16. Allez! j'enfonce le bouton ! Une FC speedybee mini a 51€ et 4 moteurs tmotor 1404 4600kv à 48€, je m'en tire bien à moins de 100€. 🙂 Je posterais un post dans la partie dronebuild quand j'aurais fini mon montage. J'ai déjà la frame et un rx. Manque plus que la partie VTX (sauf à recycler un VTX analogique le temps de ...).
  17. erwan.l

    FC cramée ?

    Avec du ELRS tu peux contacter ta FC en wifi (mais il faut l'avoir configuré sur la FC au préalable). Sur certaines FC tu peux aussi la contacter en wifi ou bluetooth. C'est peu probable que ça marche (il faut la bonne FC, la bonne conf, etc) mais je partage l'idée quand même... La FC a des voyants qui s'allume? si aucun voyant, ça sent le pâté pour la FC... Pour voir le verre à moitié plein : mieux vaut la FC que le O3!
  18. Vu le prix des tmotor 1404 4600kv (48€ les 4), ces moteurs me tentent bien. On est a priori sur des specs similaires aux moteurs flash 1404 4500kv et Chris Rosser à l'air d'en dire le plus grand bien dans sa video.
  19. Hello, Il me reste un coupon d'environ 60€ sur aliexpress. Les flash 1404 4500kv me plaisaient bien pour leur coté qualité et j'aurais bien aimé coller aux builds jeno 3 pouces sur ce forum. J'étais parti pour acheter ces moteurs mais ils ont trop chers sur ali. Par contre je vois des xing2 1404 4600kv et des tmotor 1404 4600kv. Les xing2 ne sont pas les mieux notés dans une video de Chris Rosser mais les tmotor oui. Ces 2 moteurs sont un poil plus lourds (0.5g de plus en moyenne) que les flash 1404 ce qui fait que je perdrais donc 2g. Y a t il des avis éclairés? Cdlt, Erwan
  20. pas faux ! J'ai déjà commandé direct chez speedybee (ma frame master v2 hd) : les prix sont les moins chers et ça livre vite et bien (et envoi gratuit en effet au delà d'un certain montant je crois). Perso j'ai un coupon de 100€+ chez ali donc j'attendais le meilleur moment pour me faire un panier : une speedybee mini, des moteurs flash 1404 et un craquage pas du tout waf, un sequre es666 🙂 Mon coupon ne couvrira pas tout mais c'est noel avant l'heure !
  21. j'ai le doigt sur le bouton de la souris ... 🙂 ce soir à minuit : 55.88€.
  22. Bon j'ai craqué et je viens de me commander un jeno 3" (unibody / classic) sur DFR 🙂 Je vois des promos en approche sur aliexpress, je vais tacher de mon trouver un kit FC speedybee mini + moteurs flash 1404 4500kv pour pas trop cher. Le plus cher restera le VTX : walksnail hd v2 ou nano, j'hésite encore (le gyro intégré vs le poids...).
  23. La colle, si elle tient très bien en vol (ou même durant des chocs) reste finalement assez facile à retirer avec les ongles ou avec un pistolet à air chaud. J'ai plusieurs fois refait mon câblage et la colle n'a jamais été un problème pour moi. Bref pour moi pistolet à colle et pistolet à air chaud font partie de ma trousse de bricolage à coté de mon drone. Exemple de bâtonnet à colle : https://www.amazon.fr/Steinel-bâtons-chaude-pistolet-électrique/dp/B07BDT9Y51/259-3687826-4101915?pd_rd_w=cxWHy&content-id=amzn1.sym.a31ed743-a043-4c2b-8307-7c413395ed20&pf_rd_p=a31ed743-a043-4c2b-8307-7c413395ed20&pf_rd_r=MS5BGZJJ3HMY4W51HPYT&pd_rd_wg=9mZgf&pd_rd_r=95b0d327-fba2-41cd-9893-c43b0bf4d157&pd_rd_i=B07BDT9Y51&th=1 . On peut lire
  24. Pour moi la conf de ton gps n'est pas bonne et je me rappelle que pour appliquer les paramètres dans ucenter, c'est un peu contre intuitif (une action à faire 2 fois je crois pour chaque paramètre). Si ta FC ne veut pas causer en ubx avec ton gps, je ne vois que ça. A vérifier aussi quand même : une interférence autour de ton gps (un vtx à proximité, tes cables rx/tx qui seraient mal isolés, etc).
  25. Ta vitesse en bauds entre la fc et le gps est ok? Normalement en bf 4.5 je crois que c est auto mais à vérifier.
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