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FunkyKwak

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À propos de FunkyKwak

  • Date de naissance 05/12/1991

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    Nancy
  • Machines FPV
    Jeno 5.1
    BetaFPV Meteor65

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  1. Alors j'ai de nouveau volé aujourd'hui, en ayant changé quelques trucs au préalable. J'ai : activé le débug "RC_SMOOTHING_RATE" dans la BB pour essayer d'avoir plus d'infos là-dessus affiché plus de trucs dans l'OSD paramétré le GPS (rien a voir mais bon) remis le preset officiel ELRS 250 remodifié le cartouche "RC smoothing" comme tu le recommandes dans ta vidéo désactivé la coche "RSSI_ADC" dans betaflight, c'est depuis cette action que je n'ai plus d'alerte dans l'OSD Cette fois-ci (sur 4 lipos) je n'ai pas eu de failsafe, mais j'ai tout de même eu des alertes "Link quality", voire même RXLOSS de temps en temps. On voit d'ailleurs sur l'OSD que la LQ descend souvent. Du coup je ne suis toujours pas serein... Je ne sais pas ce qui ne va pas, je ne pense quand même pas que ce serait juste lié à l'antenne/tour à côté de laquelle je vole ! A nouveau, j'ai posté le DVR (des goggles cette fois), et la blackbox qui va avec jointe (zippée cette fois pour passer sous les 10Mo). Dans la description sur YouTube j'ai mis les positions où il y a des baisses de LQ et des alertes RXLOSS. Si quelqu'un se sent de cœur à vouloir y jeter un œil pour m'aider à trouver l'origine du problème, ça m'aiderait beaucoup. Merci d'avance ! LOG00023.zip
  2. Bonjour ! Alors j'ai revolé hier avec les nouveaux paramètres BetaFlight. Au décollage et pendant une 40aine de secondes tout allait bien, je dirais même mieux qu'avant, mais ensuite failsafe ! Je pense donc qu'il y a toujours un soucis dans mon lien ELRS, mais je ne saurais dire quoi, ça ne m'était jamais arrivé avant. Je joint la BB, ainsi que le DVR ci-dessous : Les vols suivants n'ont pas grand intérêt car les hélices ont pris un peu cher dans ce premier crash, et je ressentais donc plein de vibrations. Une des hélices n'arrêtait pas de se desserrer, je pense qu'il faut que je change l'écrou de serrage. Il faudra peut-être aussi que je paramètre le RTH vu que j'ai monté un GPS. Pour le problème de liaison ELRS, si vous arrivez à identifier le problème grâce à la BB je suis preneur ! Merci d'avance. LOG00004.BFL
  3. FunkyKwak

    Jeno 5.1" O4

    Je viens de mettre les coups de cutter, sur le TPU encore monté sur le quad, pour vérifier les effets dans les lunettes au fur et à mesure. De mon côté je n'avais que le haut à faire, je pense que la caméra est légèrement plus orienté en haut. Et vu que j'ai forcé un peu pour insérer le filtre ND, je ne peux plus la régler autrement. Le résultat n'est pas très joli, mais ça fonctionne, et je pense que la cam est toujours aussi bien protégée. Ce serait quand même plus propre en refaisant une impression, mais c'est difficile de prévoir à l'avance la quantité de matière à retirer, et où exactement.
  4. FunkyKwak

    Jeno 5.1" O4

    Oui je me doute, pour placer le XT60 comme ça il faut le prévoir au départ, en orientant la stack et en raccourcissant la longueur de câbles. J'ai posté une version du STL sans le XT60, et dans le fichier source c'est 2 corps séparés.
  5. FunkyKwak

    Jeno 5.1" O4

    Je viens de poster le remix avec le STL : https://www.thingiverse.com/thing:6967246 Je n'ai pas osé poster le fichier .step sur thingiverse, il contient également les fichiers du JeNo, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est moi l'auteur ou que je me l'approprie. Du coup je te l'ai mis ici, le lien est valable 14 jours : https://fromsmash.com/JeNo-Cine-fichierstep
  6. Je viens de vérifier dans le "CLI" appliqué lorsque j'ai mis le preset ExpressLRS 250Hz en mode "HD Freestyle", et on retrouve : set rc_smoothing_auto_factor = 140 C'est rassurant du coup ça n'a pas fait n'importe quoi non plus, je ne vais pas recommencer la config BetaFlight. Je viens de regarder le RC smoothing dans BetaFlight, il n'était pas en auto : J'ai modifié cette partie pour mettre comme recommandé dans ta vidéo. J'ai ensuite appliqué le preset comme tu le recommandes, et en cochant le lien radio "Tracer/ELRS 250Hz". J'ai remarqué que ça a remonté le RC smoothing auto factor à 45, je laisse comme ça. Maintenant il faut voir lors du prochain vol ! Je vous tiendrai au courant.
  7. Merci pour ton analyse, je suis impressionné par tout ce que tu peux voir dans ces deux fichiers ! Ok je vais augmenter la fréquence d'échantillonnage de la BB dans betaflight. Et je viens de désactiver le ADC filter, qui était réglé sur "Global" sur ma radio. Pour le RC smoothing je n'y ai pas touché directement, je pense que j'ai appliqué plusieurs fois le preset "ExpressLRS 250Hz" et que ça l'a augmenté plusieurs fois, c'est possible ? Mais ça veut dire que j'ai peut-être déréglé d'autres paramètres avec, si c'est le cas je devrais peut-être repartir sur une config betaflight de zéro, non ?
  8. Alors j'ai refait 2 lipos cet aprèm, voilà la blackbox de la première, avec le DVR qui va avec : LOG00002.BFL Et le deuxième vol, avec la blackbox jointe : LOG00003.BFL
  9. FunkyKwak

    Jeno 5.1" O4

    Il y a 2 fois 4 trous pour visser sur le "dessus" du o4, j'ai du le retourner pour visser dans 4 de ces trous là à travers la base plate. Je me suis dit que c'était fait pour mais si ça se trouve je l'ai juste monté à l'envers et il ne faut pas...
  10. Merci pour vos réponses. Effectivement j'ai des goggles 3, j'ai laissé le mode par défaut en 4/3 1080p 60FPS. Je vais retester en 100FPS. En ce qui concerne le propwash, j'ai aussi installé de nouvelles hélices en 5.1 (même si au final elles semble exactement de la même taille que mes anciennes en 5"). Et je pars d'un build assez "bas de gamme", je l'avais monté en suivant ce tuto, pour un build à moins de 250€ en analogique. Donc je suppose qu'il y a des défauts ! Mais c'est vrai que je n'avais pas remarqué de propwash jusqu'ici. Aussi, je ne sais pas si ça pourrait être lié, j'ai des moteurs T-Motor Velox V2207 1950KV V3. Je suis en 4S, mais la doc ne préconise-t-elle pas du 6S ? Après je vole comme ça depuis 1 an et demi, mais ça me fait quand même douter, surtout au vu de la perte de puissance que j'ai ressenti hier après avoir fais une accélération plein gaz, voilà le DVR des lunettes, je crois que j'ai tué la lipo... En tout cas je mettrai une carte SD dans la FC pour pouvoir enregistrer une BB et voir comment appliquer le preset.
  11. FunkyKwak

    Jeno 5.1" O4

    Salut Effectivement moi aussi j'ai le TPU dans les coins avec ce modèle de front bumper. Perso je pense que je vais juste mettre un coup de cutter dans le tpu pour retirer ce qui est dans le champ de la caméra. J'espère que ça le fera, sinon j'essaierai de retoucher le modèle. Toujours pas de protection pour la lipo ? J'ai fait un modèle qui se base sur celui de Bard, mais avec un emplacement pour le GPS en dessous (voir photos). Ce n'est pas le même modèle de GPS, j'ai un GOKU GM10 PRO V3, mais si ça t'intéresse je posterai un remix thingiverse. Après si tu n'en as pas besoin c'est comme tu veux. C'est utile de mettre le O4 dans une "cage" en TPU ? J'ai juste utilisé des vis M2 pour visser le O4 à travers la frame... 😨 Pour le reste je préfère laisser la place aux pros, je n'ai encore fait qu'un seul vol avec le o4, en restant à moins d'1km^^
  12. Merci encore pour votre aide, j'ai fait mon premier vol avec les machine c'est après-midi, ça change tout le passage en HD ! Dès que je passais près d'un arbre je risquais des branches sorties de nulle part, maintenant je les vois arriver ! Par contre en tant que noob je ne m'attendais pas à ressentir la latence, et pourtant si je la ressens carrément. Enfin surtout sur la première Lipo, après je m'y suis fait je crois, je pense qu'y voir clair l'emporte sur le reste^^ Sinon au niveau du vol avec le JeNo, avec mon niveau c'est dur à dire je ne m'y connais pas trop, mais j'ai remarqué que ça vibre quand je met beaucoup de gaz dans la direction ou je vais (pour freiner) = "prop wash" je crois. Je ne touche jamais aux PID, c'est lié ? Est-ce qu'utiliser le preset JeNo dans betaflight pourrais aider ? Je ne l'ai pas fait car honnêtement je n'était pas trop à l'aise avec les quelques choix qu'il fallait sélectionner... Bon et sinon un extrait de mes 3 lipos 😁 : https://youtu.be/qJiu1hOdRAU
  13. Merci, c'est tout bon maintenant, normalement il est prêt à voler !
  14. J'ai lu qu'il peut y avoir un conflit entre les deux si l'ELRS est branché sur le port 1, vu que le VTX peut transmettre les commandes de la radio DJI. Oui quand je branche la lipo, la LED du RX s'allume et reste fixe (c'est un Radiomaster RP3). Edit : Apparemment avec un VTX HD il faut pas non plus utiliser le port 2 pour le récepteur ELRS... https://www.reddit.com/r/fpv/s/VAr05mkOyw Je suis tout rouvrir et refaire des soudures... 😭 Edit2 : confirmation dans la doc de la FC : Je crois que je vais couper ce fil venant du O4, trop la flemme de modifier mon montage
  15. Merci @spid99, j'ai réussi en me branchant avec un autre câble, sur un autre PC. C'est pourtant le câble que j'utilise pour Betaflight. Maintenant j'ai un autre soucis, j'ai mon récepteur ELRS qui est bien appairé avec ma radio quand je branche ma FC à BetaFlight, mais quand je branche juste la lipo, le lien ne se fait plus. Et pourtant récepteur ne clignote pas et la FC ne buzz pas, comme si tout allait bien... J'ai l'impression que c'est lié au O4. Pourtant dans BetaFlight j'ai bien réglé le récepteur en mode "Série (via UART)", et il est sur le port 2. Est-ce que je rate quelque chose ? Moi qui croyait que la config était plus simple en HD^^
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