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Tout ce qui a été posté par Coni73
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Oui j'ai vu ça sur un tuto qu'il fallait pas être bas. En effet, le mec s'est craché aussi quand il a voulu tester. Le drone se met en failsafe puis tombe un peu avant d'activer le RTH pour remonter à l'altitude qu'on lui a fixé dans les paramètres.
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Ok, merci pour les infos supplémentaires sur le buzzer Voilà la bête. Merci aux différents intervenants à tous mes problèmes. Plus qu'à paramétrer le GPS Rescue et let's go. Bons vols à tous
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Ok donc c'est normal ? Je suis juste surpris car je n'avais pas ça sur mon ancien quad. C'était un BNF, peut-être que la config était différente ou alors c'est qu'il ne fonctionnait comme il devait le faire Merci @Attafr Et merci @Tor-K et @Ptitloup
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Du coup, j'ai refais mes soudures comme préconisé sur le schéma, ça va mieux, ça fonctionne. En revanche, quand je débranche ma lipo, le buzzer bip à nouveau. Je suis obligé de l'éteindre manuellement par un appui long sur l'interrupteur. Je ne vois pas ce qu'il faut cocher dans configuration pour annuler cette commande
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C'est exactement ce modèle de buzzer. Je sais ce qui me reste à faire, je peux modifier mes soudures 🤦♂️ Merci à toi 🙏
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Voici le diagramme de ma FC ainsi que 2 photos avec annotations pour les branchements. Tu devrais y voir plus clair
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Bonjour tout le monde J'arrive sur la fin de mon build il ne me reste plus qu'à configurer le buzzer. Tout fonctionne très bien sur mon Quad, hormis que le buzzer sonne dès que je branche ma Lipo et il ne s'arrête jamais. Je peux armer les moteurs, décoller mais rien n'y fait il ne s'arrête pas Le seul moyen pour l'arrêter, c'est de faire un appui long sur le bouton mais au bout d'un moment il se remet à sonner. Est-ce que ça pourrait venir du branchement à savoir que je souder le fil rouge sur B+, le noir sur B- et le jaune sur un TX (T4) De plus, est-il possible de lancer l’enregistrement vidéo du Air unit O4 à distance ? Avec un switch de la RC ? Je suis sur radiomaster Boxer en CSFR. Pour éviter de lancer l'enregistrement au décollage Je vous mets les screen de l’onglet « configuration » avec le Buzzer Merci de vos retours Nico
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Ok pour le -180 Voici ma config : FC : SEQURE H743 V2 ESC : SEQURE E70 G2 AM32 70A 8S Nano Rx Pro en CRSF bindé avec une RC Radiomaster Boxer DJI O4 Air unit Pro sur lequel j’ai changé le câble coaxial car il était trop court pour la frame du Chiméra 6 GPS : Flyfish RC M10QMC avec compas Moteurs : FlyfishRC en 1550 KV Buzzer autonome Finder 2 - vifly Version BF : 10.10 Version FC : 4.5.2 Du coup, j'ai pu tester le moteur. Il tourne correctement et j'ai modifié la direction des moteurs. Je vous partage quelques captures d'écran, notamment les différents onglets mode, récepteur, preset, GPS. Egalement l’onglet PORTS, c’est celui d’origine, je n’ai rien modifié. Ça m’a l’air bon. PRESET : Est-ce que le DJI O3 est compatible avec le O4 ? Faut-il enregistrer aussi le TBS crossfire pour une meilleure transmission (150Hz ??) MODES J’ai l’armement en rouge et désactivé Peut-être pour ça que je n’arrive pas à armer mes moteurs avec la RC ? GPS Ils sont tous en rouge mais je pense que c’est parce que je suis en intérieur Merci d'avance pour vos retours
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Alléluja j'ai trouvé la bonne formule. Je vous mets le screen de la confi qui va bien pour cette FC C'est le premier gyro qu'il fallait fortement modifier Maintenant va falloir que je vois pour cette histoire de commande des gaz dans "récepteur" Merci à tous les deux pour m'avoir bien guidé 🙏 - 180 ne fonctionnait pas. Je veux bien qu'on reviennent sur les gaz 😉
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J'ai suivi tes conseils et j'ai rajouté 180° sur le Yaw et CW 90° premier GYRO. Là, j'ai récupérer le Pitch, ça c'est bon En revanche le Yaw et le Roll sont complètement inversés. Yaw à droite -> ça tourne à gauche Roll à droite -> ça penche à gauche J'ai tenté plusieurs modif sur le Pitch et le Roll mais ça me fou le bazar complet, le Pitch devient le Yaw et ainsi de suite. Sans une doc précise ça va être compliqué de tomber dessus par hasard
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Bonjour tout le monde, Actuellement, en plein montage d'un nouveau drone, je rencontre des problèmes avec ma FC. J'ai fini toutes mes soudures, le XT60, le câblage des moteurs sur l’ESC, le RX, le GPS, le buzzer et maintenant j’attaque la config sur BF. Auparavant, j'avais calibré la FC sur BF et tout allait bien, elle répondait correctement. Depuis hier j'ai un problème avec les axes de vol. Quand je bouge ma FC à la main, si j'agis sur le Pitch c’est le Roll qui réagit et le Yaw réagit à l’envers (tourne à gauche quand je tourne à droite) Est-ce que la solution se trouve dans l’onglet « configuration » ? Merci pour vos retours
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OK merci du conseil.
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Merci Motard Geek, en effet ça a fonctionné tout de suite avec cette version. Je note que c'est la version 11.0.0 de BF hors j'étais en 10.10. Quand je regarde les versions de BF, la 10.10 est la plus récente. Je ne trouve pas la 11.0.0 pour l'installé sur mon Mac. En attendant je passerais par le site de BF directement. Encore merci pour la solution 🙏 J'avais regardé la doc mais pour mon problème de calibrage je n'en voit pas l'utilité. C'est surtout utile pour le câblage après Et mon câble data fonctionne à coup sûr, je l'ai mis de coté rien que pour ça. Merci quand même pour ta réponse.
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C'est celle-là : Contrôleur de vol Sequre H743 V2 8S ICM42688P Elle est neuve, elle sort de sa boite.
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Salut la commu, J'aimerais calibrer ma nouvelle FC avant montage mais elle n'est pas reconnu par Betaflight. C'est ce message d'erreur qui apparait quand je la branche, sauf que c'est la dernière version de BF en 10.10 Du coup en regardant des tutos, j'ai installé les nouveaux drivers via "impulse-rc driver fixer" et j'ai refais une tentative sur BF et j'ai toujours le même message d'erreur. Vous auriez une solution à mon problème ? Merci d'avance
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Salut les pilotes, enfin rentré de déplacement pro et j'ai enfin pu retoucher à mon quad. C'était bien un problème d'accéléromètre, il n'était pas coché. C'est cool quand ça se règle aussi facilement. Merci encore pour vos retours.
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Salut Yannick, oui je pense aussi que c'est une histoire de taille de fichier car elles font toutes 3'15" pour juste un peu moins de 4Go. Mais du coup avec Gyroflow on peut fusionner les vidéos donc problème réglé 👌
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Donc sur un 6P ça devrait être top aussi. Merci pour ton retour Merci pour ton retour. J'avais pas fait attention au pourcentage des gaz sur la vidéo mais en effet ça peut expliquer les 20' d'autonomie. Merci pour la rèf supplémentaire
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Bonjour tout le monde, Est-ce que des pilotes ont déjà testé les Lion 4000Mah 6s de chez VOLTORA ? Si oui, quel autonomie sur un 6 pouces ? Même question pour les WOLF x KAELION - Lion 4200Mah 60C 260A en 6s de chez WOLF DRONE SHOP ? Sur une vidéo Youtube, on peut y voir une de 21 minutes sur un Nazgul 5 pouces. Peut-on vraiment s'y fier ? Pour ma part, je ne fais que du long range Merci d'avance pour vos retours
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@Motard Geek plus qu'à faire du montage vidéo dans ce cas 👌
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ça coupe les vidéos toutes les 3 minutes 15 secondes en plusieurs fichiers vidéos. Effectivement, vol coupé en plusieurs fichiers En effet, je devrais pouvoir les fusionner pour faire qu'une seule et même vidéo mais c'est dommage que ça coupe tout. ça me fait pleins de videos pour peu de temps de vol. Peut-être une histoire de taille de fichier max 🤔
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OK merci pour les détails. Et ben je vais vérifier tout ça mais pas avant 3 semaines car déplacement pro et j'ai pas le quad avec moi 😩 Ça doit être un problème de configuration car il n'avait pas encore volé quand j'ai signalé ce problème de mode angle sur le forum.
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Salut Antonin42, c'était quoi le problème avec ta carte SD ? Je te demande ça car j'ai sensiblement le même souci que toi, toutes mes vidéos se coupent automatiquement à 3'15" sans actions de ma part. J'ai un O3. j'utilise une carte SD de classe 3, A2, V30. Une recommandation pour une autre carte ?
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Du coup si la carte SD est de mauvaise qualité, quelles spécificités faut-il prendre en compte pour le choix d'une carte SD ? Ou quand est-il de la rapidité d'enregistrement si j'ai bien compris le défaut ? J'ai remarqué que les vidéos se coupaient toutes à 3'15"

