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Dernière journée remportée par Hesiodes le 5 Décembre 2023
Hesiodes a le contenu le plus aimé!
Informations personnelles
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Genre
Masculin
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Lieu
Orléans
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Machines FPV
Eachine Tyro 99, 69
Tadpole 2.5
Rooster 4s
Marmotte 4s
Mark4 6s
Apex 6s
Mark4 7p
FR7p
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Récompenses de Hesiodes
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@Alex753 j'ai essayé tous les différents réglages que tu m'as proposé, ça a grandement amélioré le comportement... J'y étais presque, il suffisait plus qu'un léger coup de gaz au démarrage pour mettre les 4 moteurs en ordre de marche! Merci pour ton temps et tes conseils 🙏 @nochamo par curiosité je suis passé en 24kHz et effectivement je te confirme le problème a disparu ! Je vais faire différents tests en condition réel pour voir si la perte d'autonomie et vraiment notable. Car au final le réglage que j'ai trouvé 48kHz est acceptable. Merci à vous 2 deux 👍
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Bon petit retour, c'est légèrement mieux mais ça le fait encore... 😒 Bon c'est pas ultra gênant juste, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour qu'il se mette en état de marche... Je peux même pas incriminé un moteur car ce n'est pas systématiquement le même... J'essayerai de faire une vidéo ça sera plus parlant... En tout cas je te remercie @Alex753!👍
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Merci @Alex753😁, je vais tester ça! Oui, il est déjà en bluejay en 48kHz! 👍
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Hello 👋 Après une année assez chargé niveau pro et perso (mais je gardais tjs un œil sur le forum WAF 😉) j'ai enfin mis en route mon 2.5p 1s (les pièces sont restés plusieurs mois dans le tiroir...). Je suis partie d'un mobula 8 sans récepteur que j'ai transplanté sur une frame parallax avec un récepteur Elrs... Ça été l'occasion pour moi de vérifier que mon masque DJ1 V1 fonctionne tjs😅 (je l'utilise avec un récepteur analogique externe, vraiment dommage qu'on ait plus d'entrée analogique sur les G2). Le drone est très agréable, j'ai repris le tune de @Alex753 qui fonctionne parfaitement... J'ai juste un petit pb sur lequel j'ai passé quelques lipos sans parvenir à le résoudre... Lorsque j'arme et que j'active l'airmod (je ne l'active pas par défaut sur BF, une vieille habitude...) j'ai un moteur sur les 4 qui broute.... Je suis obligé de désarmer et rearmer et des fois je suis même obligé de mettre quelques coups de gaz pour qu'il se "synchro" avec les 3 autres... Une fois les 4 moteurs synchro, je n'ai plus de soucis... Aucun phénomène en vol, même sur des dives où je coupe les gaz... (Bon je suis encore sur les connecteurs jst au niveau des moteurs...je pense les viré prochainement mais j'ai du mal à croire que cela vient de là... Vous avez déjà eu ce type de PB ? Des conseils ? Merci d'avance 😅
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J'hésite également sur le choix de la FC, je suis bien tenté par la diamond mais peur de la cramer!😅 Si pour assurer au niveau de la conso, il est préférable de se limiter aux Gemfan 65... Est-il bien nécessaire de partir sur une frame 3" ? On gagnerait pas en poids a prendre pour base une frame en 2.5" ? C'est pas contre-productif ?
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Hesiodes a commencé à suivre [TOPIC UNIQUE] DJI Goggles 3 (nom de code ZV902) / Air Unit O4 , TP3 _ 1S_ 1202.5 et K3 - 3" 1S Léger
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Je ne me fais pas trop d'illusions, étant mon premier essai je pense que je serai (avec de la chance) plus près des 40g que des 30g... Je vais jouer la sécu et partir sur des nvx moteurs! Merci Nochamo 👍
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Pour l'avoir essayé c'est vrai que ça marche plutôt bien... Même si tu l'air d'un gland avec ça sur la tête !😉 Niveau moteur en 1s pour un build autour des 40g c'est forcément au dessus des 10000 kV? J'ai 4 1103 en 8000kv que j'adorais sur mon tadpole en 2s... Je peux les recycler ? C'est clairement pour cette raison que je suis prêt à sacrifier le confort de la HD, pouvoir faire quelques lipos au bout de sa rue (ouais je n'ai pas de jardin 😔). Mérite quelques sacrifices... Grâce au Jeno 3p, j'ai pu revenir sur certains spots sur lesquels je m'étais fait gentiment dégager à cause du bruit... Mais il lui faut vite de la place!^^ De toute façon, j'ai déjà un DJI V1 équipé d'un récepteur analo. (Que j'ai bien amorti avec mon fidèle tadpole en 2s). Je ne suis pas insensible aux arguments d' @Alex753 sur la taille 2.5 vs 3p... J'hésite encore un peu!😅 Ce qui m'embête davantage, c'est peut être le fait de ne pas pouvoir caser un recorder dvr dedans... Couplé à une mini baby ratel v2 le résultat est pas si dégueu... (Ok on est encore très loin d'un vista naked ou d'une thumb pro HD, mais pouvoir faire son montage posé dans son canap sur une tablette n'est pas si désagréable !😉) Petite vidéo de la qualité obtenu (désolé pour ceux qu'ils l'ont déjà vu 😙). https://youtu.be/ZmLXoe1PvL8?si=s_XIyBcfIkVGogX6
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Effectivement, j'ai noté des retours négatif dans les commentaires. Mais quid d'une réelle faiblesse ou d'un lot défaillant... C'est pas clair !:( Vous avez des retours sur cette aio ? 37,23€ | NeutronRC-Contrôleur de vol sans balais pour importateur de course FPV, F4, 1S, 5A, AIO, Express éventuelles I intégré, ELRS, récepteur 2.4G, Meteor 65/75 https://a.aliexpress.com/_EJyWsxB
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Super build! Merci pour le partage 👍 Ça va enrichir ma liste de considération 😉
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Bon je crois que tu m'as convaincu pour mon prochain projet 😅 J'avais déjà été séduit par la présentation de @Alex753 sur son 2.5p ... Ça va m'occuper pendant la saison basse... Je partage ce lien au cas où vous ne l'aurez pas déjà vu : Ps: le Jeno est de nouveau opérationnel, j'ai fait quelques lipos ce weekend... J'ai testé la frame en 5mm. 😉 Pas vu de différence flagrante, faut que j'analyse les BBox. En tout cas, la transplantation s'est fait sans problème. Même pas eu besoin de retoucher le tuning.
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Ah oui effectivement, je pense que tes moteurs vont être bien protégés!😉 Faisant très peu de bando, j'ai préféré rester sur un montage assez avare en TPU. Et les excroissance en bout de bras font le taff aucun soucis à déplorer au niveau des moteurs. Juste le carbone qui se délamine un peu (comme le faisait remarquer Jérôme dans un de ses posts). Encore un peu de taff et tu vas pouvoir kiffer ! 🙂
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Merci @Jerome d'avoir pris le temps de regarder la black box et de répondre !🙏 Très honnêtement, la frame est vraiment "saine", elle accepte des réglages poussés sans broncher! J'ai encore apporté quelques modifications même si elle vole déjà très bien! Et là encore pas d'ombre au tableau... Et pourtant les moteurs que j'utilise sont vraiment positionné entrée de gamme 35€ les 4! Aucune chauffe ou sons étranges...Vous avez fait un super boulot !🔥 J'ai l'impression que c'est le cas sur ma découpe, non? 🤔 Probablement, j'en avais parlé avec @nochamo et il était du même avis...mais bon au final je me dis que je vais pouvoir amortir davantage les frais de port!😅 Plus sérieusement, j'avais envie de voir les impacts sur la blackbox et j'en profiterai pour partager la différence de poids pour que @nochamo soit encore plus précis dans ses évaluations!😅 (Bien qu'il n'a plus rien à démontrer !^^ de mémoire il était tombé juste à 1ou 2g sur son évaluation sur le Jeno!)
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En attendant de recevoir mes nouvelles Bottoms plates et bien motivé par les derniers partages de @Jerome sur la AIO AT32/AM32. J'ai voulu faire un petit pointage sur mes réglages actuels (uniquement par sliders). DISCLAIMER : Alors j'ai conscience que cela va à l'encontre de tous les conseils et bonnes pratiques puisqu'un des bras du Jeno est fortement fragilisé (réparation de fortune -> colle cyanoacrylate + étaux). Pas la peine de me pourrir les gars!😅 Mais pour le coup, je n'ai pas vu une grosse différence sur ces quelques lipos en Open Field (aucun contact & atterrissage en douceur). Je referrais les mêmes tests à réception des nouvelles pièces pour comparer. Du coup je partage les résultats. (PS: Je ne sais pas comment tu fais @Jerome pour ne pas perdre en résolution sur tes images de BB, désolé la seule façon que j'ai trouvé c'est de passer par un format PDF). Config : Stack : Skystars F411HD en 20x20 avec gyro en BMI270. https://www.drone-fpv-racer.com/stack-f411-hd-ko40-blhelis-20x20-skystars-10216.html Moteurs : 1404 4800KV Miss FPV https://fr.aliexpress.com/item/1005004178127359.html PS :J'ai pris un peu de spare dans la commande dont une version de Bottom Plate en épaisseur 5mm (juste par curiosité voir si cela change quelque chose). Jeno 3p_slider.pdf
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Je confirme sacré pavé!^^ Même s'ils ne l'ont pas fait, ils ont bien été forcés de le constater durant le tournage! On ne fait pas ce que l'on veut... Merci Jérôme pour ta dévotion sans limite!🤣
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Merci Jérome pour ce retour! 1,4 sur les P cela me semble déjà bien... De mémoire, je ne suis pas sur d'avoir été au-delà sur un de mes drones. Sur ta version 3p avec la stack speedybe tu es monté jusqu'à combien sur les P?