MPM
Membres-
Compteur de contenus
36 -
Inscrit(e) le
-
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par MPM
-
Tiens je n'avais pas vu ton post..Merci ! Du coup, sur mon émulateur, je n'arrive pas à connecter BLHeli_S à mon quad, car je n'ai que le com1.. D'ailleurs je n'ai pas compris la différence entre la version 32 et S.. y'a quand même beaucoup d'informations à assimiler dans ce hobby 😁
-
Bon alors, me revoici 🙂 j'ai installé BLHeli suite 32xm sur mon mac : le quad se connecte sur le même port que BF (BF/CleanFlight) mais impossible de lire les ESC J'ai aussi installé VirtualBox pour installer Windows 10 afin de faire tourner BLHeli_S, car j'ai lu sur un site anglophone que certains quad ne sont pas compatibles avec la version 32 (de ce que j'ai compris évidemment ^^) Mais là, je n'ai pas d'autre choix que le port Com1 qui ne lit rien, puisque mon quad n'est pas dessus, et ne l'a jamais été. Donc quad non reconnu.. J'avoue bien humblement que c'est vraiment fatiguant, de vouloir faire voler un drone..🙄
-
Ok ! Merci ! Je vais faire comme tu me dis. Y'a une version MAC ou il faut que je passe par Windows obligatoirement ?
-
Du coup, c'est ça : je n'arrive plus à repasser en 16.7 depuis que j'ai flash en 16.5, ni à passer de reversed à normal et inversement..
-
oui non c'est moi qui écrit n'importe quoi. C'est bien 16.5 et 16.7... pardon... 🙄
-
euh.. j'en sais rien du tout 😁 Suis vraiment un boulet.. 🙂 moi j'ai ça
-
Je n'arrive en fait pas à flasher les ESC sur BHeli. Un par un ou les quatre d'un coup, ça me met ce message d'erreur. Avant tout marchait bien et puis j'ai tenté de passer de la version 10.7 à 10.5 et depuis, je ne peux plus rien faire (mais j'arrive à lire la config). Je ne peux pas revenir à la 10.7, ni passer de normal à reversed ou inversement 😕 Tu as progressé très rapidement. Un an ! ça me donne espoir de progresser aussi 😉 👍
-
Oui tu as raison, ça ressemble vraiment à un problème de moteur et d'hélices. J'ai l'impression, en utilisant la technique du scotch, que les moteurs tournent tous dans le même sens. Mais quand je vais sur BHeli, impossible de flasher le moteur 2 et 3 pour les faire tourner dans le sens correct de BF : ESC 2: writing setup failed: cmd_DevicePageErase ACK_D_GENERAL_ERROR Qu'en penses-tu ? Tu as commencé le drone il y a un peu plus d'un an ? J'espère progresser aussi vite que toi (ce dont je doute) ! 🙂 En tous cas oui, c'est vraiment interessant, surtout pour un débutant comme moi, d'échanger et de se faire aider par des pilotes expérimentés et sympas. 🙏
-
Ah et en passant, j'ai découvert dans ta signature, Jerome, tes liens. J'avais consulté certains de tes articles sur ton site sans savoir, forcément, à l'époque, que tu en étais l'auteur. C'est un autre monde pour moi (parce que je ne comprends que, globalement, un mot sur deux dans certaines sections 😄), mais c'est franchement sacrément bien fait 👍 Et tes videos sur YT sont top ! Voilà ce que j'aimerais, à l'avenir, arriver à faire en terme de vols (video Vosges notamment) 👍👍 Un jour peut-être ^^
-
en lisant encore des trucs sur internet (comme ça par exemple http://www.eskualdun-arranoak.fr/techniques/tutos/tuto_helices.php) je me pose la question suivante : Sur Bheli, est ce que reversed pour un moteur veut dire qu'il tourne dans le sens anti-horaire ou pas ? Je pensais que oui, mais finalement j'ai un doute
-
le modèle 3D semble bien correspondre aux mouvements du drone ça semble allez mieux avec les modifs apportées : je peux monter les gazs à fond sans qu'il ne se passe ce qui se passait avant. Mais le drone ne décolle pas. Il tourne par terre sur lui même, comme s'il n'avait pas assez de puissance pour porter son poids. Gazs montés au max, j'ai l'alerte (après arrêt automatique des moteurs) : runaway throttle disarmed Autant dire que c'est incompréhensible pour moi ( mais je sens une amélioration non ?) 🙂
-
J'ai enlevé AirMode, et AntiGravity Je suis passé en DShot600 et ai tourné de 180° la carte sous BF J'attends que mes accus soient chargés et je teste. Je vous ferai un retour. En tous cas, je vous remercie, tous les 3, beaucoup pour l'aide bienveillante que vous m'avez apporté jusque là.
-
OK, je vais regarder ça maintenant. Je te dirai Merci Jerome !
-
Je ne sais pas du tout 😁 ça doit être par défaut comme ça non ? Je n’osais plus rien toucher mais je vais faire comme tu me dis 🙏 Jerome 👍 oui je crois avoir vu un message d’alerte dans mon masque la seul fois où je l’ai bindé
-
Ah d’accord ! 👍 je n’en fini pas d’apprendre 🙂 je vais vérifier ça donc aussi ! Merci beaucoup Glloq 🙏
-
Merci pour ton message Glloq. Non je n'ai pas osé car la flèche sur la FC est bien dans le sens de l'avant du drone.. Mais oui, je vais essayer cela. Au point où j'en suis de toutes façons 😁
-
Merci ! Je ne veux pas te déranger plus, tout de même ! Mais j'avoue que si je patauge encore, je me permettrai de te contacter en tchat, à un moment qui ne te dérangera pas trop. Je te tiendrai au courant #respect
-
Merci JijO de continuer à m'aider ! ça m'aide à ne pas perdre complètement espoir de faire voler ce quad un jour 🙂 Je ne pense pas être en mode horizon car je n'ai pas ajouté cela sur BF mais je vais vérifier et procéder comme tu me l'as indiqué (désactiver airMode et Antigravity)
-
J'ai même de nouveau flashé via BF, avec la version d'Aout en écrasant celle de Septembre, mais rien n'y fait...
-
j'ai downgrade de 16.7 à 16.5 et je ne peux plus repasser en 16.7 ça m'indique : 2019-11-01 @ 01:20:00 -- ESC 1: flashing started 2019-11-01 @ 01:20:04 -- ESC 1: flashing failed - Error: cmd_DevicePageErase ACK_D_GENERAL_ERROR at recvCallback (chrome-extension://fhkegnhbapdgoaodljlmilgakkdnlhpb/js/_4way_if.js:200:37) at chrome-extension://fhkegnhbapdgoaodljlmilgakkdnlhpb/js/_4way_if.js:298:29 at Array.forEach () at Object.onread (chrome-extension://fhkegnhbapdgoaodljlmilgakkdnlhpb/js/_4way_if.js:280:18) at read_serial (chrome-extension://fhkegnhbapdgoaodljlmilgakkdnlhpb/js/serial_backend.js:234:15) at EventImpl.dispatchToListener (extensions::event_bindings:413:22) at Event.publicClassPrototype.(anonymous function) [as dispatchToListener] (extensions::utils:138:26) at EventImpl.dispatch_ (extensions::event_bindings:397:35) at dispatchArgs (extensions::event_bindings:267:26) at dispatchEvent (extensions::event_bindings:276:7)
-
Hello ! De retour, j'ai parcouru BHeli, et voilà ce que j'ai pu constater : j'ai l'impression que mes moteurs reversed sont en fait normaux sur BF.. j'ai donc tenté d'inverser.. Mais ça ne fait rien. Mon drone ne décolle pas et dès que je monte d'un rien les gazs il s'emballe tout seul.. Je ne sais plus quoi faire.. 😪 B.mov
-
J’ai vérifié sur BHeli le sens de rotation et sur BF mais je n’ai pas pensé à vérifier les versions ni envisagé de downgrade. Merci pour cette info ! J’ essaierai ça la semaine prochaine et te dirai ! 🙏🙏🙏
-
Oui, je ferai ça en rentrant la semaine prochaine. Moi non plus, je n’y comprends plus rien (enfin je n’y comprends pas grand chose depuis le début en fait 😄) en tous cas, merci vraiment pour ton aide !
-
A ce stade, j’arrive à monter les gaz à la position du joystick de la radio au neutre sans que les moteurs ne s’arrêtent mais si je dépasse ce milieu, le quad fait un petit saut (1 cm) et s’arrête. En revanche, il ne décolle toujours pas ... 😥
-
Oui j’avais vérifié le sens et j’avais inversé le sens de rotation sur BHeli « à l’époque » 🙂 le quad ne tire pas vers le haut, enfin pas vraiment mais surtout, quand lié avec la radio, s’arrête de suite après une simple petite poussée de gaz

