Helx
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Je cherche un pilote professionnel pour établir quelques rushes . Il n'y a pas de post production, seulement des rushes bruts. Le tout est de filmer à l'extérieur et à l'intérieur d'une usine . Les rushes devront etre filmé en 4K Flat. Prévoir une bonne journée de prise de vue. Je cherche un pilote du coté de Contrex-vittel, Nancy
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bientot un nouveau tiny dans la course !
Helx en réponse au topic de Helx dans Discussions générales
et la bottom plate est en PLA . -
bientot un nouveau tiny dans la course !
Helx en réponse au topic de Helx dans Discussions générales
Oui tu as raison, mais je te dirais qu'avec ce genre de tiny et la vitesse a laquelle tu voles, pour l'instant j'ai jamais cassé de caméra mais par contre qu'est ce que j'ai cassé de l'antenne 😅. Sinon la frame est en carbone+plastique, ca lui donne une certaine stabilité, et une certaine réactivité, moi j'ai bien. il pèse 30g , VTX AKK, les moteurs vont changer, happymodel EX0802 et les hélices HQProp 35mm. -
Bonjour à tous, ca fait un moment que je ne suis pas venu papoter , je suis a nouveau papa 🥰 et vous imaginez a quel point ça prend du temps. Bref je suis en train de travailler avec une société de drone en suisse sur un tiny en ce moment, un nouveau venu qui va faire des étincelles j'espère 😁 Du coup vous avez en exclu un drone qui va bientot apparaitre, enfin c'est bien parti pour. Proto a 85% terminé. Voila les premières images.
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Pourquoi pas mais on l'utilise pour du long range enfin mid range 2-3km , ultra léger, faible consommation, on devrait tenir environ 10-12 minutes avec une batterie de 1500mA. test effectuer a 60km/h en moyenne, batterie en rodage: 8 min de vol 8km parcouru 800mA consommé
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C'est vrai qu'avec cette indice c'était tout de suite plus facile 😁 mais sans, vous auriez cherché vraiment longtemps. 😁 Bien joué @Myre27 , le modèle était pas facile, mais il y avait l'indice des moteur en 1806, rare sur des 5 pouces. Sinon il y a encore une question ! "mais pour quel but au final nous avons utilisé cette frame" ? Freestyle, race, cine....?
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bien joué, indice c'est une frame CANadienne et AMericaine prévu pour la race mais pour quel but au final nous avons utilisé cette frame
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En voici un en cours de finition, je le détaillerais dans dronebuilds. J'attends de vous de reconnaitre les élements qui ci trouvent, assez facile, et de reconnaitre le drone d'origine. En sachant qu'on a changé la frame évidemment. et cette frame c'est quoi ? bonnes recherches
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Merci, c'est gentil de ta part. Pour la stack ce sont les fils d'origine, j'ai rien changé. Sinon pour les esc c'est du 1.5mm². Je fais un peu de freestyle avec , donc 1.5mm². Mais si j'avais fait que du long range j'aurais mis du 1mm² Pour 1.5mm² normalement c'est 40A max pour du 24v et pour 1mm² normalement c'est 25A max pour 24v Si je veux toute l intensité disponible sans que mon cable fasse de la perte en chaleur, il faut bien 1.5mm² pour du freestyle tranquille, si j'ai de la perte en chaleur alors cela va pas au moteur . pour du freestyle violent ou race je dirais meme qu'il faudrait encore plus gros je monterai a 2.5mm² . Moi je décide du cable en fonction du drone et du pilotage. Je suis meme en ce moment en train de mettre au point des esc refroidit par pelletier, pour ceux qui font de la race c'est pas négligeable. Imaginez vous en race a pleine puissance, le stick a fond et vos esc indique une température de 4°c...le reve pour moi 😁 et la on overclock le drone comme les ordis. 😁 le systeme pelletier va jusqu'a -60°c en dessous d'une température initiale. si vos esc tourne a 60°C alors on peut les refroidir a 0°c , biensur tout doit etre étanche pour éviter la condensation, c'est la ou ça devient compliqué pour la fabrication. Moi qui suis dans l'astronomie, j'ai deja démonté des appareils photos pour refroidir le capteur, pour n'avoir aucune perte au moment de capter l'image. les capteurs fonctionnent tres bien a -30°c pourquoi pas des esc ? En gros, si il n'y a plus de perte en chaleur alors on monte en performance.
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Dommage je suivais la discussion...
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oui c'est ca moi non plus je vois rien d autre
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attend un peu
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en tout cas Il a raison si tu n efface pas la puce au complet , ca va etre compliqué....😁
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oui c'est normal puisque je t'ai fait desoude et inverse le tx et le rx du nano
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Pour l'instant c'est bon, maintenant montre la page des ports
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oui c'est ca
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Allez desoudage de ton nano et mise a jour, et cette fois on trouve la bonne.😆 en tout cas maintenant tu vas pouvoir remapper tes FC les doigts dans le nez , de plus vu le nombre de message , tu es devenu pilote confirmé 😆 Qu'est ce que t en pense ?
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attafr je t en prie 😁
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Mais je doute toujours de la mise a jour qui n'est pas le bon firmware C'est pas normal d'avoir des sorties physiques et de ne pas les trouvé assigné dans le cli
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maintenant on va teste le softserial resource serial_tx1 none resource serial_rx1 none resource serial_tx 11 none resource serial_rx 11 none resource serial_tx 11 B02 resource serial_rx 11 A08 save oui regarde halfduplex doit etre sur on et invert sur off t'as raison attafr j'ai pas verifié
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soude le fils du nano tx et rx a l'envers pour voir
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refait un une liste des resource pour voir si c'est bien ecrit serial tx1 a08 et serial rx b02
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en plus je viens de voir que je t'ai ecris tout au debut ,quand on a commence a faire des changements de resource : resource tx1 au lieu de resource serial_tx1, bref j'ai fait des betises 😅
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et quand tu es branché a betaflight , branche aussi ta batterie , enclenche le serial dans les port comme d'habitude pour ton nanorx sur uart1 et va dans la page de radiocommande pour voir si ca bouge en bougeant les sticks
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soude le nano rx sur tx1(led) sur le rx du nano et rx1(-buzz)sur le tx du nano