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Cyril fpv

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Tout ce qui a été posté par Cyril fpv

  1. Hello tout le mnde, j'ai apparament trouvé la solution, les vis des moteurs éraient trop longues... Merci en tout cas pour votre aide
  2. Ok s si il faut d'autres pages, je colle
  3. donc tout est ok, merci vraiment à toi pour tes réponses, test tout à l'heure avec les hélices, je filme pour vous montrer plus black box 😉
  4. comment interprètent-on ces données?
  5. Bonjour, voici mon STATUS dans CLI # # status MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=29degC Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0 Config size: 3960, Max available config: 16384 Gyros detected: gyro 1 GYRO=ICM20602, ACC=ICM20602, BARO=BMP280 OSD: MAX7456 System Uptime: 19 seconds, Current Time: 2021-05-24T06:07:12.394+00:00 CPU:6%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 9 Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT) I2C Errors: 0 SD card: Startup failed Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP #
  6. merci de ta réponse, je fais ca comment?
  7. Pour mon sloop, toujours pareil (sans hélice) je test demain avec les hélices, j'ai également mis la fréquence de boucle PID à 8Khz, trop haut pour une 405? LOG00002.BFL
  8. Merci pour le setup, je monte en parallèle un rooster 230 ,FC matek F722se, esc HAKRC BLHeli_32 Bit 35a 2-5s ESC, VTX AKK 1200mW, rx ia6c, moteurs identiques au sloop V2, caméra, si vous aves des conseil en analogique, je suis preneur 😉
  9. Merci, je teste dès que je rentre
  10. Le log non mais le comportement est le même avec les hélices oui
  11. Bonjour la team, Je viens vers vous car je n'arrive pas à faire fonctionner mon premier drone, en effet, dès que je touche le throtle , il s'emballe et part en vrille: La compo du drone est la suivante: Pirateframe Sloop V2 PDB Matrix airbot 4800µf FC Matek F405std firmware 4.2.9 Esc hobbywing XRotor Micro BLHeli-s 30A DShot600 firmware 16.7 Moteurs hobbywing XRotor 2205-2300kv TITTANIUM G2 RX ia6c Vtx TBS unify pro HV cameraruncam eagle v3 J'ai essayé de remplacer les moteurs par des Race star BR2205 racing edition 2600KV sans succès, j'ai essayé de remplacer les esc un par un avec un spare, sans succès. Je vous joint un log Blackbox si ca peut aider, je suis très attentif à vos remarques. Merci pour votre aide LOG00001.BFL
  12. merci pour ta réponde
  13. Je vous joins une photo pour mieux appréhender mon problème .... Celui de gauche est top, à droite, les antennes sont très courtes, quel est ce type de fill ( soudé sur le rx, pas de connecteur), ou peut on en acheter? Merci les télépilotes
  14. Bonjour à vous, je suis en possession de deux récepteurs IA6S pour ma Turnigy évolution, l'un en très bon état, l'autre les antennes sont hs, ou puis-je acheter des antennes et est-il possible de les ressouder? Merci par avance
  15. Merci à tous, le "machin" tout assisté n'est pas du tout prévu pour la même chose, mais je l'adore 🥰
  16. Bonjour à tous, je me présente, Cyril 44ans, de Voiron près de Grenoble, je pilote des stabilisés depuis maintenant pas mal de temps, j’ai eu (et j’ai toujours) un drone chinois, deux hubsan h501s, un phantom 3 4K et enfin depuis peu un DJI mini 2. rien de très fpv là dedans... en discutant su mon lieu de travail, un collègue m’a donné un peu de matos pour me lancer dans le fpv, j’ai donc maintenant un pirate frame sloop v2 en 4s, je monte en parallèle un rooster 230 en 4 s également, il m’a donné avec une turnigy évolution et j’ai en prêt mais je vais les acheter des fatshark dominator v3. Etant totalement débutant , j’ai voulu tout construire moi même pour bien comprendre le fonctionnement de chaque composant , j’ai donc bien ciblé l’utilité de chaque pièce,. je me suis donc mis à tout monter, le drone s’armait bien mais s’emballait aussitot, j’ai donc tout repris et j’ai malheureusement inversé le current et le vbat sur ma fc , résultat..... fc dead . Désolé pour la longueur de la présentation...
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