Ben21
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Oui vous avez raison je vais commencer par les rates, car après l'exploration de la BB les PIDs ne sont pas si dégueu Sur un rollflip En haut : rouge P roll, bleu D roll En bas : Jaune gyro, bleu RC roll
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je l'ai mis là pour être sur que les perturbations seraient effacées, je lui trouverai une autre place plus tard 😃 c'est les 5043 celles ci, une fois qu'il sera bien configuré je testerai avec les autres pour me rendre compte de la différence et au fait, j'ai bien regardé dans la boite de la FC.. et il y avait des dumper en caoutchouc.. merci 😉
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YEEEEEESSSSSS !!!! wahou ! ça fait du bien de voler ! bon je vais charger les batteries et m'attaquer aux pids ! il est un peu mou j'ai l'impression qu'il met 10sec à faire un rollflip mdr mais tout fonctionne bien !! merci à vous deux pour le temps passé, vos conseils et votre patiente ! j'ai appris plein de choses et j'espère que ce n'est que le début ! 😃
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bon !!! J'ai déplacé le receiver ! et plus de pb !! enfin pour ça en tout cas, il y en à peut être d'autres cachés xD Je vais aller l'essayer de suite pour confirmer
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Bon je viens de tester en soudant sur un vrai 5v et pareil, et j'ai vérifié dans l'OSD j'ai eu le message RX loss ! Donc je pense que maintenant ça réduit les possibilités edit : après vérification dés qu'il est à un certain régime mon receiver perd la commande il clignote et hop il reprend la connexion 1sec après : résultat du failsafe qui réduit les gaz j'ai testé sans les hélices et tout fonctionne bien, je vais changer le récepteur d'endroit il est peut être perturbé avec les ESC situées sur les bras à juste à coté
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effectivement ce n'était pas la dernière version, par contre pas de RPM filter j'ai toujours volé avec un condo de ce type avec mes 4s, mais ça ne coute rien d'essayer J'ai déjà essayé en permutant, soudé en rx2 comme sur le schéma, FC et RC en ibus mais là par contre impossible d'avoir une communication avec le drone impossible de binder.. c'est possible que la FC ne délivre pas assez de jus au receiver ? enfin pas de 5V quand je pousse à fond ? il est préférable de prendre l'alim sur la PDB ? sur l'alim de la FC c'est noté 4V5 comme ci dessus. et quand on regarde le câblage du DSM2 il est en 3v3 connecté sur le 3,3v donc ma carte si ça se trouve elle donne 4,5v pour le sbus ? ça pourrait expliquer les coupure en haut régime non ?
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Ah ok ! Je ne connaissais même pas les autres 😂 Je vais le désactiver et essayer comme ça. Déjà il vole ça va me laisser plus de chance pour essayer des choses
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Oui en mode expert là, tu parle de Dynamic filter ?
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Mdr bah écoutes tant qu'il y a des cons comme moi pour acheter 😂 Je compte m'en faire un 100% build d'ici peu (en fonction de l'autre) je te demanderai conseil 😂
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Non c'est vrai je ne n'ai pas été voir !
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Oui je vais essayer Mais je parlais des ESC, il faudrait que je mette quoi pour avoir du bon matos ? Celles elles sont à 12e l'unité je crois et je les avais eu à à peine 40e les 4 je crois
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Ok je vais réessayer en dshot300 et 150 voir la diff, mais c'est comme ça qu'ils étaient configurés au début Ah ouais ? Il faudrait que je mette quoi ?
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Tu n'as pas à t'excuser tu m'aide xD Oui en vol, et oui j'ai entendu des bip en vol ! La course du stick du gaz à l'air bonne je te joint une photo Ma commande fonctionnait très bien avant et avec mon tiny tout est ok il répond bien Dans bêta pas d'a coup c'est fluide et ça va de 1040 à 1983 pour le trottle Et les autres pareil avec le middle a 1500
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quand je bouge à la main je vois bien l'orientation est bonne, et puis je n'aurais pas réussi à voler je pense non ? je ne pense pas que ça vienne des gaz ça le fait aussi sur le roll et pitch quand les valeurs sont trop hautes, mais sinon comment je peux le reprendre cet axe ? les rates ? je ne sais pas si ça influ mais j'ai un condo aussi qui est soudé sur la XT60, un 1000micro farad 25v
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Oui, mais beaucoup moins présent avant c'était incontrôlable... Les deux screenshots des PID avant flash et après Il y a une sacré différence je trouve 🤔
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bon alors le test en vol est positif ! mais reste un truc d'abord en stab les commandes sont fluides, mode accro aussi mais je suis principalement resté en stab. je vol vraiment vraiment tranquille, par contre si je pousse les gaz il reste bloqué à 1789 pendant 1 sec alors que je coupe (valeur sur blackbox je vous la joint à partir de 26sec) pour répondre à vos questions : - quand je dis idem, c'est la même réaction que sur la vidéo que j'avais posté avec les hélices. sans hélice pas de pb - oui pas de pb avec la carte si je met à 0, le roll de la FC est sur le pitch du quad - les screens sont ceux après flash - la version que j'ai mis est la dernière disponible pour ma FC ( ci joint ) et oui j'ai coché "effacement complet de la puce" - pour le sens des moteur, 1 par 1 à 1002 de puissance et vérifié avec le doigt je n'aime pas trop le motor stop, après je suis noob en config mais beaucoup moins en pilotage la sensation en vol est désagréable quand on coupe les gaz ^^ Bon je suis plutôt rassuré de le voir voler, j'ai essayé avec les 5051 et 5043 mais pas assez volé ni poussé le drone, c'était juste pour voir ses réactions LOG00005.BFL
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euh je ne sais pas si je dois m'excuser, mais la journée je suis au travail en fait.. bref je viens de flasher la FC, j'ai procédé aux premiers paramétrages c'est à dire : - l'accéléromètre - port de ma commande sur RX2 - les ESC en Dshot600 - le sens de la carte et du capteur - type de récepteur (SBUS) - vérifications des voies (pitch, roll etc), la deadband, et le trim - attribuer l'armement et le mode stab - vérifié le sens des moteurs et positions (1,2,3 et 4 comme le schéma à coté du graph) et la idem.. je vous joint les screens avec aussi le BLheli configurator Je vais aller tester en réel voir si c'est toujours pareil screens.zip
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J'ai mis ceux qui étaient vendus avec, j'avais regardé pour prendre ce genre d'amortisseur du coup je vais les acheter Je te renvoi un message avec les hélices que j'ai pris, s'il faut que j'en prenne d'autre pas de pb Je suis d'accord sur le fait de repartir de zéro, au moins je sais avec quoi je pars et en cas de pb je saurais ou regarder !
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Je n'ai pas le drone sous la main depuis mardi.. je t’enverrai les screens dès que je rentre 🙂
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#Bohin922 Ah carrément ! Je vais leur envoyer un mail ! #Syrex tu as une photo du genre de dumper qu'il faut que je prenne ? Pour les hélices c'est des 5051 et j'ai aussi des 5043, si ce n'est pas bon je doit prendre quoi ? Je vous envoi les screens avant de la flasher du coup ? Même si je repars de 0 vous pourrez peut expliquer ce qu'il s'est passé alors 🙂 Ja vais regarder aussi le mode turtle, je vais le config sur une voie et forcer la désactivation pour être sûr que ce n'est pas lui qui fait merder
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Pour la notice je parlais des clignotements des leds ^^ Sinon j'ai pris le pack de matek avec la FC et la PDB, j'ai trouvé tous les schémas de montage avec les esc, franchement le montage est nickel. Et ce que j'ai apprécié c'est la petite nappe qui relie la FC à la PDB, ça permet de sortir la FC aisément pour travailler avec la 3eme main. Je te mets les schémas que j'ai utilisé et une photo du montage 🙂
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Bon ça roule ! Je vais tester ça demain aujourd'hui ça va être chaud ! J'étais un peu réticent à toucher de trop, je bidouille un peu mais je découvre encore xD Je vous tiens au courant et vous copie les screens ! Merci 👍 🙂
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Ok je vais regarder pour flasher la FC, je te joint mes pids Ils sont d'origine et sont identiques à ceux que j'avais sur la omnibus F4 avec la 4en1 BLHeli à l'origine Je viens de tester en dshot600 et pareil

