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Contenu avec la plus haute réputation dans 23/02/2017 dans Messages

  1. to avoid that problem type:. set motor_pwm_rate=32000 in to CLI and than save your motors will not sin anymore when you plug in the battery. Test ça sur cleanflight d'abord
    2 points
  2. ça m'est arrivé aussi il faut que tu reconfigure les moteurs en brushed. sauf que dans clean il faut entrer une ligne dans le "cli" regade dans ta notice regarde sur ce topic en page 2 perso je suis passé sur betaflight Edit pas vue que le problème était résolu dsl
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  3. J'ai mis de la mousse de porte de garage sur mon Quanum c'est génial => https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-de-porte-universel-axton-de-3-a-17-mm-x-6-m-gris-e153916
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  5. Je viens de le faire ! ca a fonctionné, la radio fonctionne, et les esc se sont calibres normalement !!! merci beaucoup pour ton aide !!!
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  7. Ayé, j'ai commencé le mode Accro ... 3 LiPo's de vidées hier, mes premiers vrais vols avec le Racer. Je comprends maintenant vos remarques sur le 3S et le 4S, c'est vrai que ça pourrait avoir plus de pêche, mais pour un grand débutant comme moi, je trouve ça déjà bien péchu par rapport à mon Latrax Alias ! Vu la frame, je trouve ça cohérent, en 4S ça doit se tordre dans tous les sens. J'ai regarder ce matin votre vidéo sur le DQUAD Obsession, c'est franchement un quad comme ça que j'aimerais par la suite par contre, une frame plus petite, en X et 4S. Mais pour piloter ça ... Faut savoir piloter, et le Racer sera parfait pour manger la terre sans pleurer. J'attends que la Poste daigne bien me livrer mon courrier, j'ai commandé un récepteur LemonRX qui devrait me faire gagner 10 grammes, soit le poids rajouté par mes Tattu's (toujours en rodage au chargeur/déchargeur). Restera plus qu'a fixer le VTX proprement. Niveau sensation de vol, c'est bien le mode stabilisé qui déconne en dandinant du cul, en rate c'est très bien. Je pense repartir de zéro avec le nouveau récepteur pour avoir vraiment une config clean, les PID du template de LibrePilot pour le Racer ont l'air d'être très bien. Faut aussi que je teste les tri-pales de Francis, j'ai de quoi faire, mais en même temps mon mémoire de Master 2 à écrire ... Dure réalité !! Sur ce, va falloir que je fasse un peu plus de simu', sinon ça va me coûter cher en spare
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  8. Moi je l'ai laisse des fois 3 - 4 jours chargé, d'après les lectures que j'avais fait sur le sujet (il y a longtemps) ce n'est pas très grave le stokage concerne surtout les périodes de plusieurs semaines. Corriger moi si je me trompe ^^
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  9. Tu vas dans le cli et tu tape version, puis entrée. Pour les UART, où est branché physiquement le fil signal de ton RX ? Si c'est sur l'entrée sbus c'est l'uart 2, sinon celui sur lequel il est physiquement branché
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  10. Nickel Mc Barret ca a marché du premier coup, pour une fois. j ai suivi a la lettre la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=M5LOzKL0kG4 et tu as raison pas besoin de parler anglais les images suffise, merci encore pour le .bin c est surtout ca qui me bloquai. Pour le firmware j ai prit celui la : https://github.com/betaflight/betaflight/releases/download/v2.8.1/betaflight_2.8.1_CC3D_OPBL.bin Sur cette page la : https://github.com/betaflight/betaflight/releases?after=v3.0.0-RC6 Ca pourra servir a d'autre.
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