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G0osS

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  1. Oui, c'est pour ça que je voulais du DShot bi-directionnel... Je persiste encore un peu avec des tests en Bluejay, même si ça tourne mal au démarrage, ça peut quand même se comporter correctement en vol, avec un Dynamique Idle qui ferait tout de même son boulot ; sans les hélices, les moteurs montent tout seul dans les tours après avoir mis un peu de gaz, comme avec mon 5 pouces, c'est bien signe qu'il joue son rôle non ? Je marque comme solution mon retour sur BLHeli_S mais je vais quand même continuer pour comprendre...
  2. Me voilà de retour... J'ai pu faire pas mal de vols de test... Le drone se comporte bien mais j'ai quand même pas mal de prop-wash... Je vole mais avec des esc en BLHeli_S 16.7 (cf. confBLHeliS.jpg)... Le support de GEPrc noie le poisson en me donnant des captures d'écran d'une conf (en chinois) que j'ai reproduis sans plus de succès que précédemment avec du Bluejay 0.19 et du Betaflight en 4.4... Comme je ne pense pas que la version de betaflight change quoi que ce soit, je l'ai laissé en 4.5 et j'ai flashé de nouveau mes esc en Bluejay 0.19, avec les paramètres donnés par GEPrc (cf. confBluejay.jpg) => mêmes résultats que sur ma vidéo... J'aimerai bien comprendre ce qui ne va pas... mais tant pis, je vais garder mes ESC en BLHeli_S et voler comme ça... Dommage... Un petit test de distance VTx... Je pilote mal, mais il vol bien, non ?
  3. Je viens de faire un test en augmentant la puissance de démarrage au max possible sur l'esc-controleur (1125) => aucun changement... Je me suis alors dit que je pourrais m'inspirer de l'ancienne conf de la FC d'origine, mais les esc sont en JESC, et forcement, les unités utilisées ne sont pas les même (la puissance de démarrage est à 1,5... donc si ça correspond à 1500, bah, je ne peux pas monter autant sur Bluejay...). En vol à vue, dans mon salon... Mis à part ce soucis de rotation à l'armement, tout à l'air OK... Je vais faire des tests dès que la météo le permettra ! Et je reviendrai vers le forum...
  4. Tu veux dire dans les ESC, monter la puissance de démarrage à plus de 1100 ? Ça n'a sans doute rien à voir mais la fc est inversée sur le roll avec un remapping des moteurs... Après, il ne peine pas vraiment à décoller... la vidéo, c'était juste pour montrer le ralenti vs un micro throttle, si je pousse les gaz normalement, il serait sorti du cadre trop rapidement...
  5. Bonjour, J'ai modifié mon TinyHawk3 Freestyle en remplaçant la FC d'origine par une FC geprc taker f411-12a-e 1-2s AIO. La frame est celle du TinyHawk3 Freestyle avec les moteurs 12025 en 7000KV et les hélices AVAN Rush 2.5 d'origine... Soudures, montage, et tests : Le drone vol... Mais semble un peu "mou" du throttle… : Au décollage comme en vol, il faut quand même bien pousser les gaz pour… décoller ou s'élever et se maintenir… comme si le drone avait perdu de son peps ou qu'il était soudainement devenu plus lourd… Comme la FC est "sortie d'usine", je me dit que c'est sans doute une question de réglage logiciel : Flashage des ESC BHeliS en BlueJay0.21 et de la FC en Betaflight 4.5.1. CLI status : MCU F411 Clock=108MHz (PLLP-HSE), Vref=3.29V, Core temp=32degC Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0 Configuration: CONFIGURED, size: 3753, max available: 16384 Devices detected: SPI:1, I2C:1 Gyros detected: gyro 1 locked dma GYRO=BMI270, ACC=BMI270, BARO=DPS310 OSD: MAX7456 (30 x 16) BUILD KEY: 37ab5d995ba4d64b4bbb0fc184becb97 (4.5.1) System Uptime: 37 seconds, Current Time: 2025-01-25T18:41:18.919+00:00 CPU:46%, cycle time: 313, GYRO rate: 3194, RX rate: 15, System rate: 9 Voltage: 2 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT) I2C Errors: 0 FLASH: JEDEC ID=0x00ef4017 8M GPS: NOT ENABLED Arming disable flags: RXLOSS NOPREARM CLI MSP Je constate que les moteurs commencent à tourner sans saccades à partir d'une puissance de 1100-1110, du coup je configure la puissance de démarrage min à 1110 et max à... 1160 de façon très arbitraire (cf. confESC.jpg). Sans rien changer dans la conf de betaflight (DSHOT300, Motor Idle static à 5.5), je constate que les moteurs tournent sans saccades à partir d'une puissance de 1100-1110 (comme sur l'ESC-configurator... c'est cohérent...) mais tournent par à-coups synchronisés lors de l'armement (avec ou sans hélices) (cf. confMOTEURS.jpg). Comme c'est sans doute normal, je monte le ralenti moteur static à 10-15 pour compenser les saccades, et les moteurs tournent maintenant correctement à l'armement, même si, en vol et/ou tête en bas, c'est pas terrible... Je passe donc à l'étape suivante : l'activation du Dshot bi-directionnel. Toujours avec un ralenti moteur static à 10-15, le comportement est identique à celui sans Dshot bi-directionnel. On peut noter cependant quelques erreurs momentanées (toujours sous les 0,5%) dans les retours d'infos moteurs (cf. confMOTEURS2.jpg). Selon un tuto d'Oscar Liang mon ralenti moteur dynamique devrait se situer entre 40 et 80, vis à vis de la taille de mes hélices. J'ai fait varier la configuration du ralenti moteur dynamique de 10 à 160 sans que rien ne change à l'armement ; les moteurs tournent toujours par saccades tant que les gaz ne sont pas utilisés, si je pousse (même juste un peu) le throttle, le drone décolle sans problème (cf. MonProblème.mp4). Quel devrait être le (ou les) paramètre à changer pour que mes moteurs tournent franchement mais tranquillement à l'armement de mon drone ? Est-ce que ce problème pourrait venir de la qualité de mes "micro-soudures-super-chia**es-à-faire" (ça m'embêterait vraiment...) ? Et est-ce important, avant de m'occuper du reste (PID et rates...)?
  6. OK... donc pour l'instant, on peut dire Immortale T > fil soudé en vrac > tour > plate ? Peut-être que ça ne fait pas tant de différences entre les 3 dernières... En tout cas merci, ça complète un peu ce que je pensais !
  7. Oui merci ! J'avais bien vu ce topic... mais il ne répond cependant pas à ma question... c'est quoi cette "tour" et en quoi ça aide à la réception... je dois la classer dans les antennes céramiques et la privilégier sur les antennes "pauv' câble soudé" qu'on peut glisser n'importe comment dans la frame, ou rester sur une immortal T qui me garantiera la meilleure réception ? Je pars du principe que l'ELRS reste une garantie d'un très bon signal dans tous les cas... mais je voulais savoir ce que, techniquement, pouvait apporter ces différents facteurs de forme....
  8. Bonjour tout le monde ! Je me pose une petite question technique concernant les antennes de nos récepteurs ELRS... Je note qu'en fonction des récepteurs (voir des FC AIO), les fabricants proposent différentes version de leurs récepteurs, avec des formats d'antennes différentes... Ainsi, cette carte FC AIO existe avec cette antenne : mais aussi avec ce type d'antenne (en "tour" ?) : En cherchant des images pour illustrer mon questionnement, j'ai même vu que le fabricant proposait aussi un version "plate" de ce récepteur : Quelles sont les différences entre ces "facteurs de forme", dois-je privilégier un format plutôt qu'un autre ? et pourquoi alors persister sur du µFL avec des micro antennes en T ? Voilà... rien de très profond, mais j'aimerais bien savoir pourquoi il existe des antennes "tour", des antennes "pauv' fil soudé" et des antennes "en T"...
  9. Bonjour, J'ai tout démonté pour revoir tout... Soudures, câblage, tests... et... c'est bien un pit mode... Il m'a suffit d'appuyer sur le bouton de réglage band/channel pour sortir définitivement du pit mode ! On dirait que le smartport ne fait pas passer toutes les infos utiles... mais ce n'était que ça... Problème définitivement réglé ! ça vol, ça transmet un beau retour vidéo, avec une portée très suffisante pour un tiny et j'ai un DVR très qualitatif sans avoir à ajouter de gopro, afin de garder quelques souvenir de mes vols... Juste l'éclate (bien sûr, c'est pas de la HD, mais je ne revend pas mes images à RedBull) ! Merci !
  10. oui, je suis bien d'accord... cependant, je n'arrive pas à sortir de ce fonctionnement... le pit mode se remet sur ON tout seul... voilà le dump de mon vtx : set vtx_band = 5 set vtx_channel = 8 set vtx_power = 2 set vtx_low_power_disarm = OFF set vtx_softserial_alt = OFF set vtx_freq = 0 set vtx_pit_mode_freq = 0 set vtx_halfduplex = ON et pourtant quand je vais sur l'osd Betaflight avec le masque (et même sans débrancher le drone de Betaflight Configurator), je retrouve le mode PIT sur ON. J'ai beau le remettre sur OFF, sauvegarder (il reste sur OFF), armer, désarmer, sans plus de succès... Un reboot, et hop ! Il est de nouveau sur ON... 🤬 Le pire, c'est que ce Vtx n'est pas censé supporter le mode PIT... WTF !? Là, je viens de passer toutes mes lipos à brancher, tester, débrancher, re-tester, re-paramétrer, re-brancher... mais j'y retourne après la recharge. Il n'y a pas une commande set vtx_pit_mode = disable ? En plus je n'ai pas de chance ma commande d'un nouveau vtx a été annulé faute de stock et aucun autre vtx n'est dispo dans le commerce en ligne (DFR, studiosport, aliexpress....) ; tout est en rupture (Zeus nano, Rush Tiny Tank, TBS NANO PRO32...) ou au prix d'un drone neuf !... Quelle galère, heureusement, il ne fait pas un temps à voler chez moi...
  11. Bonsoir ! Juste pour vous tenir au courant de la suite de l'histoire : J'ai essayé la solution de Targui => Le Vtx n’émet pas mieux, j'ai bien un retour analogique tant que je reste à 10cm de l'antenne du drone. J'en déduis que je peux laisser les câbles bleu et jaune et que le problème ne vient plus de là, mais peut être plus du Vtx. J'ai essayé de changer les pads d'alimentation, je suis bien à environ 5V (en tout cas entre 3,3V et 5,5V) donc dans les préconisations. j'ai alimenté la cam en direct sur 2 pads et le vtx sur 2 autres => Pas mieux... pas pire, mais pas mieux. J'en déduis que ce n'est pas un problème d'alimentation. J'ai testé plusieurs tables Vtx : celle préconisée par Happymodel sur leur site (.json) et celle décrite sur le manuel du vtx disponible sur leur site (et oui, c'est pas la même ! 🙄🤕 ) entrée en cli sur betaflight... => Pas mieux, je capte un vrai signal propre quand je suis à 10 cm du vtx... Le DVR est OK mais pas de portée J'ai testé toutes ces combinaisons avec d'autres antennes (RHCP/linéaire), d'autres masques (Skyzone Cobra X et Betafpv VR03 FPV Google). J'ai vérifié que le pit mode est bien désactivé (mais j'ai encore des doutes, je le trouve parfois en ON sur le Smartport, qu'à celà ne tienne j'arme et ça devrait aller... et bien non) à chaque test. J'ai changé la puissance de 25mW à 200 en passant par 100mW... Rien n'y fait : enregistrement DVR "nickel" et réception analogique pourrie (10cm de portée, c'est pas beaucoup pour voler)... Comme c'est mon deuxième achat Bangood après le TinyHawk... J'ai commandé un nouveau Vtx Diamond ailleurs (j'aime bien le DVR)... Si ça ne marche pas mieux je me reporterais sur un Tiny Tank... La prochaine fois, je me le ferais tout seul mon Tiny Freestyle... Des idées, vous en pensez quoi, vous ?
  12. Tu veux dire en reliant les cables bleu et jaune à la sortie du vtx, sans passer par la FC, et donc sans OSD dans le masque ?
  13. résultat en faisant ça : J'ai un bon DVR (sans OSD, évidemment...), mais toujours aucun signal analogique... Bah alors là... Je vais jeter cette doc' de m💩de ! Ou alors c'est que j'ai vraiment rien compris ! J'ai inversé le câble jaune et le câble bleu (après avoir pris la photo au dessus...) : le soit disant Blue Video_out du Vtx sur le Vout de la FC (alias Video sur le circuit imprimé) le soit disant Yellow Video_IN du Vtx sur le Vin de la FC (alias CAM sur le circuit imprimé) J'ai un signal analogique avec OSD (pas terrible mais je vais essayer de configurer ça bien...) dans mon masque, et un DVR plutôt très propre sans OSD ! Merci à tous pour vos conseils ! et merci Motard Geek pour ton tips de débogage, je ne l'ai pas mis en pratique plus tôt car je risquais d'abimer le seul raccord jst utilisable...
  14. je vais pouvoir le faire maintenant sans avoir à couper mes prises ( elles le sont déjà... ) ! Tu veux dire comme ça sans le fil bleu branché sur le pad CAM de la FC ? Ou en mettant le fil jaune de la caméra sur le fil jaune du Vtx (donc effectivement sans la FC...) ?
  15. J'ai testé la nouvelle cam (une CADDX ANT Nano...) avec mes nouvelles soudures... Toujours pas de signal analogique et un DVR intégré qui donne ça... Je désespère un peu 🥲... Pourtant, il vol bien ce petit drone...
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