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Tout ce qui a été posté par Silverglade
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J'arbitre pas, les frustrations des autres c'est pas mon problème 😏
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Le miens fait 420 sans lipo il vole parfaitement 🤔
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Problème court-circuit CAM/GND sur FC SpeedyBee F405 Mini
Silverglade en réponse au topic de Angel_mn dans Entraide
Regardes aussi la FC à la "loupe", les projections d’étain provoque facilement des courts jus 🧐 C'est pas faux 🤭 -
Problème court-circuit CAM/GND sur FC SpeedyBee F405 Mini
Silverglade en réponse au topic de Angel_mn dans Entraide
Euh, LED rouge allumée c'est qu'il y a un problème justement 😅 T'as un vifly? Orange = non actif Vert ou bleu continue = ok Rouge = problème -
Conversion Meteor 75 Pro analogique en numérique (Walksnail)
Silverglade en réponse au topic de Wanegain dans Entraide
Si c'était le failsafe t'aurais plus de controle du tout donc au final je doute que ce soit ça. Sur mon 5" au tout début j'avais ce genre de comportement, trottle complètement wtf, mais j'ai jamais rien fait de volontaire pour le régler en soit donc... Si ça m'arrivait là, je regarderais tout de suite la courbe de trottle sur ma radio et sur betaflight, c'est comme si t'étais à 100% sans arrêt. Le dynamic idle mal réglé peut-être, ou la fc qui pète les plombs xD J'avoue que je saurais pas t'orienter je suis pas assez calé quand ça devient trop précis -
Conversion Meteor 75 Pro analogique en numérique (Walksnail)
Silverglade en réponse au topic de Wanegain dans Entraide
Je les ai trouvé complètement au pif avec un problème de gyro x) Hésites pas à modifier tes rates. Sur ma radio j'ai bindé 4 profils de rates, 2 de tests, 1 pour le vol classique et 1 pour le freestyle, bien pratique de pouvoir changer en temps réel ^^ Ca ressemble à un failsafe auto mais je suis pas expert, ca reste étrange C'était l'inverse pour moi x) j'ai commencé avec le 5" et pleins de "waouuu je vooole", et ensuite un tiny pour aller dans plus de spot plus facilement et être libre de faire n'importe quoi sans le casser xD -
Conversion Meteor 75 Pro analogique en numérique (Walksnail)
Silverglade en réponse au topic de Wanegain dans Entraide
Possible que ce soit juste le gyro qu'il faut recalibrer à chaque fois comme sur mon tiny il ya une manipe avec la radio rapide, tu sauras vite si c'est ça, calibrate gyro, tu le remets a plat au sol no armé, tu calibres et tu décolles: -
c'est un stl sur mesure pour loger le boitier 14mm, un buzzer, un gps en queue et une antenne true rc, il fait facile 2-3gramme à mon souvenir en pla (oui je suis bien en pla et pas de jello 🥲 comme le 5" d'ailleurs) je cherche pas la légèreté avec mon mobula juste le fait qu'il soit petit : spots plus petits, transport plus facile etc du coup je doute qu'il te convienne ?
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Conversion Meteor 75 Pro analogique en numérique (Walksnail)
Silverglade en réponse au topic de Wanegain dans Entraide
T'as fait un coup de rc impulse driver fixer ? -
Me concernant mon jello est très faible voir absent sur mon mobula7 04lite et aussi sur mon 5" 04lite, que ce soit dans les lunettes ou le vtx avec rocksteady Les seules fois ou j'en ai beaucoup vu sur le mobula c'est quand la canopy était mal serrée, la par contre c'était la fiesta Sur le 5" j'ai même pas de soft mount sur la cam 🤭
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Conversion Meteor 75 Pro analogique en numérique (Walksnail)
Silverglade en réponse au topic de Wanegain dans Entraide
Sens des moteurs et hélices et l'orientation de l'aio/fc dans betaflight, si elle est à 180° ça pourrait venir de là, j'ai souvent lu ce problème ici Je pense que c'est pas possible de désactivé les embarqués vu qu'ils sont prévu pour fonctionner comme ça, il doit directement être soudé sur l'alimentation, donc forcément alimenté. Si elle a un connecteur vtx il suffira de le retirer quand tu voudras bidouiller les moteurs sans que ça chauffe, sinon ventilateur braqué dessus ^^ -
+1 sur les mpbs dès le départ, puis la palissade juste devant ne doit pas aider non plus 🤭 En 04 à 50mpbs et 100mw je vais à 1km facile mais pas à moins de 15-20m d'altitude sinon les mbps chutent très vite
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Ben, mes 2 drônes ne tombent pas perso 🤔 Probablement parce que j'ai pas le failsafe laissé par défaut, je force le mode angle et le maintient de je sais plus quoi, ça marche bien x)
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Comment connaître le taux de charge d'une lipo
Silverglade en réponse au topic de Silverglade dans Entraide
Je trifouillais mes lipos à cause de la canicule et qu'est ce que je retrouve dans la boite à munition ? La notice dogcom.... 😂😓 J'avais donc bien lu ça quelque part ! hahaha donc 2/3C, éviter plus et jamais plus que 5C qui me parait déjà hardcore 🤭 voilààà xD -
Oui c'est normal c'est à ca qu'il sert, buzze autonome : plus de lipo = sonne pour être repéré Ton ancien devait juste être un buzzer normal, pas autonome Si tu peux appuyer 3s dessus c'est ok, si tu peuxpas tu peux rebrancher 3s la lipo et la débrancher, t'entendras 3 bip du buzzer pour dire qu'il est désactivé
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Ca peut être lié au même genre de sécurité que le mode basse consommation qui empêche l'enregistrement du vtx ? Un truc dont j'aurais pas connaissance du coup
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Bah, je suis chez dji 😭 Goggles 2 et 04 lite Peut-être un rapport avec le hack ham?
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En refaisant des tests ce matin le gps ne refonctionnait plus (remis à 10hz hier). Je l'ai repassé à 5hz et tout refonctionnait, ça doit aussi sûrement reset un cache ou un délire du genre en changeant la valeur, ça expliquerait le fonctionnement d'hier. J'ai laissé 5hz je verrais la prochaine fois, si ça fonctionne c'est validé, sinon aucune idée x) Pour le gps en lui même je préfère toujours avoir les coordonnées à défaut du rescue, et vue que j'enregistre pas systématiquement, le retour des dernières secondes est pas toujours fait pour une raison inconnue donc pas trop confiance. Ca m'est déjà arrivé d'être à 800m en perte de contrôle sans trop avoir regardé par ou j'étais passé et sans enregistrer, si j'avais pas repris la main like a pro je l'aurais sûrement plus aujourd'hui 😓 Tout est ok pour l'instant on verra bien ^^' Si mon washout revient je serais contraint de virer canopy et gps donc la solution sera toute trouvée x)
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Test ce matin. Au cas ou, j'ai pris mon pc portable après avoir mis BF dessus, parce que je sentais les couilles venir à 10km. Et j'ai pas été déçu. Le GPS fonctionne plus, j'ai du remettre à 5hz, le bidirectionnel était activé mais j'avais le ralenti d'affiché. Le dyn idle c'est mis à 0 sans rien demandé... Je met à 66 en suivant le tableau de jérome et c'est partie. Il aura pas fallu longtemps pour voir que rien n'a changé, toujours des coups vers la gauche et maintenant aussi vers la droite. J'ai vu qu'on pouvais le provoquer plus vite avec des dive et des airtime avec reprise type power loop, ben ça a pas loupé 😂 Je change la valeur dyn idle pour voir si ça change quelque chose concrètement : 95, washout encore plus violents, 50 drone incontrôlable. Je désactive le bidirectionnel et décide de suivre la vidéo que j'ai mis en lien plus haut qui consiste à rétablir les sens de rotation et la position des hélices par défaut et de bidouiller des valeurs pid qui de ce que j'ai compris donne la priorité au yaw ? J'enregistre, je vole, magie, tout est bon ! J'ai pas envie de retenter le dyn idle, avec ma chance ça va tout flinguer pour une raison inconnue haha. Il y a que sur le dernier vole ou j'ai eu un gros coup bizarre sur la fin, mais j'étais en alerte batterie et le vent c'est levé donc je pense que c'était moi qui faisait n'importe quoi 😂 Voilou, si ça peut aider quelqu'un d'autre. Par contre les paramètres qui reset tout seul j'ai pas compris.
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Je l'ai activé mais j'ai aucun retour rpm nul par. Meme dans moteur il y a les valeurs R E T, le E est toujours a 0. J'ai bien changé la valeur, reste a tester tout ça pour voir si il y a une différence, probablement demain matin vu que ce sera apparemment les mêmes conditions météos. Si j'ai bien compris de toute façon, même si le vent est un peu plus fort ça ne devrait pas faire ce qu'on voit dans la vidéo quand même ? Il devrait plutôt "s'envoler" comme un sac poussé par le vent ? Ah ça me fait penser ! Après le flash et l'activation du bidirectionnel le drone faisait n'importe quoi, même en revenant en arrière. En retirant la lipo j'ai vu un moteur débranché ! Je me suis tout de suite demandé si ça pouvait pas être la cause de ce qui s'est passé ce matin ? Genre il commence à se détacher et ça coupe aléatoirement le moteur ?
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D'apres la page happy model BLHELI_S 🙄 : https://www.happymodel.cn/index.php/2023/05/26/crazyf405hd-elrs-1-2s-aio-fc-built-in-uart-elrs-receiver-and-12a-blheli_s-esc/ Ca change quoi concrètement de changer BLHELI_S par bluejay (à part pouvoir activer le dyn idle)? J'ai encore jamais touché d'ESC Edit : je viens de voir que mon 5" est aussi en BLHELI_S ,dshot 300, sans bidirectionnel 😓 (SpeedyBee F405 Mini BLS 35A ) Edit 2 : Bon je comprends rien 😂 J'ai regardé mes esc avec BLHeli Config. ça me donne ça pour mon 5", je comprends pas ou voir la version du firmware : Et quand je tente avec mon mobula je me prends un vent : 0.19 c'est la version de quoi ? Pourquoi à droite il y a marqué Bluejay ?? Exactement le même écran avec Bluejay Configurator Encore Edit : directement sur esc-configurator.com j'ai ça : C'est pas moi qui sait pas lire hein ? Je suis bien en bluejay ? 😂 Donc je peux activer le bidirectionnel dans betaflight ? Pourquoi il ne l'est pas surtout. Ca explique la valeur grisé "95" dyn idle dans moteurs alors que sur le 5" j'ai 0
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Le seul ? 😓 A quoi servent les modifs dans cette vidéo du coup ? : L'avant dernière plutôt ? Pourquoi le Dynamic Idle est si efficace ❓ (ACD07) ? Je vais checker. Et si ça résout pas le problème, des lipos plus légères peuvent aider ? (-de 450mah 2S) Edit : Hmm déjà ça commence mal, je m'intéressais au rpm filter, je lis que il faut le dshot bidirectionnel actif, le miens l'ai pas. Je lis le '?' Ca veut dire que depuis le début j'utilise pas le idl dyn ? Comment savoir si mon esc est compatible ? C'est un AIO donc par déduction le firmware est le meme que la fv, soit betaflight non ? Ou rien à voir ?
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Le gps pèse rien et le TPU est même pas détecté sur la balance, j'y vois pas de lien du tout. Surtout que si je change lipo 550 au lieu de 450 c'est censé avoir encore plus d'impact, ça en a aucun non plus. Comme dit précédemment, j'ai déjà volé avec sans aucun soucis, déjà avec le gps et le buzzer, c'est surtout ça qui me fait poser la question du vent. Si c'est pas du washout et que je bidouille pour rien je vais totalement le flinguer haha j'y connais strictement rien en pid et en rate. (ref vidéos trouvées qui parlent de réglages à faire) Etant à 40min allez retour du terrain de vol le plus proche autant être sur quoi, je pourrais rien tester chez moi, j'ai pas assez de place pour faire le même genre de manip que sur la vidéo Je sais même pas de quoi tu parle 🥲 surement des mêmes réglages que dans les vidéos anglophones Edit: si c'est la puissance armé je suis à 8.5% Admettons que le poids change, ça veut dire que si c'est plus lourd je dois passer à 10% par exemple ? Oublié de préciser d'ailleurs que ça n'arrive jamais en mode Angle
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C'est bien l'accro (AIR), le mode horizon est bind sur le meme bouton en position basse et angle au centre, impossible d'activer 2 modes en même temps C'est sur que c'est ça ? Pourquoi la première fois que je suis venu et sur un autre spot avec bien plus de prise au vent je n'ai pas eu de soucis ? Je trouve que des vidéos en anglais que je bite déjà pas bien xD et en plus ça fait des ref a la blackbox avec des graphs que je comprends pas non plus x) Donc quand il dit regardez la... ben moi je vois rien xD C'est pas non plus sur le yaw que j'ai le soucis mais sur le roll, ca fait vraiment un pivot d'un coup Et surtout pourquoi ça ne le fait pas tout le temps ? J'ai fais 10 tours de la structure sans problème et à la 11e boum Ca se résouds ou je le jette ?...
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Hello, Pour sécuriser mon tiny j'ai installé un gps https://www.drone-fpv-racer.com/gps-goku-gm10-nano-v31-flywoo-13510.html , chez moi sur la terrasse en 20s il trouve des sats mais sur BF l'icone reste rouge même après 15min. Jamais plus de 5, jamais d'accroche valide. L'osd clignote tout le temps à 0, radio à 0 aussi. L'option GPS est bien active, j'ai tenté tous les baud, idem. J'ai tenté sans config auto et avec idem. J'ai changé le gps_update_rate_hz à 5 au lieu de 10, ca m'a verrouillé l'accroche et passé à 8 sats. J'ai mis 20, toujours pareil, j'ai remis 10, toujours pareil, accroche et 8 sats... Qu'est ce qui se passe ? xD

