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  1. Je suis en mode accro. Oui tout est bien vissé, je pense que le build est propre. J'ai lu quelque part que le réglage du Demag peut être en cause. Il faudrait que je le passe de High à Low. Une petite vidéo, c'est ce que j'ai de mieux pour montrer le build. https://photos.app.goo.gl/HaLc2LuvenLV6inU8
  2. Bonjour, Mon premier build, un jeno pocket. Premier vol, première impression : il vole ! 🤩 Puis je remarque qu'il y a beaucoup de propwash, à tel point que j'ai du mal à tenir un vol stationnaire. Alors je me dit go analyser les blackbox ! Build : jeno 25, jhemcu ghf722aio-hd, Rcinpower GTS V3 1203 (8000kv), o4 lite, mini buzzer 5v, avan rush 2.5x1.9x3, Dogcom 2s 560mah. Le tout en ordre de vol fait 132g. ESC Firmware: Bluejay G-H-30 (48K) à jour, Motor timing 22.5°, Demag Compensation High, Brake power max Betaflight 2025.12 : Dshot300 Bidirectionnel, 4kHz PID loop, Dynamic Idle activé -> j'ai simplement repris l'ensemble des réglages proposés sur la page de dronebuild du Jeno Pocket Pour les relevés de blackbox, j'ai fait 2 vols, un très smooth (hover, petit roll/pitch/yaw, virages larges), et l'autre plus énervé (full throttle-freinage , virage à 90°). Le pire étant sur l'axe du Pitch. Je mets le fichier de la blackbox du vol "énervé" en pièce jointe. BTFL_BLACKBOX_LOG_20260217_181236_JHEF7DUAL-ENERVE.BBL Ici j'ajoute le fichier de blackbox du vol "smooth" BTFL_BLACKBOX_LOG_20260217_182048_JHEF7DUAL-SMOOTH.BBL
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