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878.7gr avec GoPro 7 et lipo 6s de 1300mAh 527gr à vide. On est sur du lourd 😊 si je compare aux 439gr de mon build 7" analogique le plus léger et aux 430gr de mon build 6" digital le plus léger. Mon build 5" le plus léger est a 384gr en analogique.
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Merci. Je vérifie et te redis.
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Je n'ai pas encore eu le temps de monter ces magnifiques moteurs... j'ai juste eu le temps de faire 2 vols après le boulot.
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Mes nouveaux moteurs sont arrivés 😍 Brotherhobby LPD 2806.5 1300kv
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Merci... l'OSD BB j ai repris le travail qu Olivier C a fait pour INAV.
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Voici le tout premier vol que j'ai fait avec ce quad, 11 minutes avec une batterie custom 4200mAh 6S. J'ai également testé pour la première fois le patch iFlight Crystal pour DJI et je dois dire qu'il fonctionne super bien.
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Oui il faut laisser un peu de mou... Je suis sur Betaflight 4.2 stock, Radix oblige 🙂
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Merci. Il suffit positionner les bras et de serrer 5 vis (1 tour). Les bras sont bien ajustés et lorsqu'ils sont en place ils ne bougent plus. Si j ai le temps je fais un gif animé 😉
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Merci. La première vidéo est le deuxième vol que j'ai effectué avec ce drone. Le premier était 1 jour avant sous la neige et sur plus ou moins le même parcours. Un peu chaud de partir sous la neige à 1km dans la montagne pour le premier vol 😜
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Mon nouveau build qui est basé sur le châssis OXYM 7" Foldable dessiné par Orbi_FPV. En réalité, c'est du vieux matériel que j'ai installé sur cette magnifique frame. J'ai remodélisé une partie des pièces TPU, elles seront bientôt disponible sur la page : https://www.prusaprinters.org/social/103556-m-tops/prints Vous trouverez ci-dessous mes premiers pas avec ce nouveau quad. Et ci-dessous un test de stabilisation du DVR de la Vista avec le logiciel Gyroflow.
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Bonjour Hesiodes, L'inductance sert effectivement à "filtrer" la tension de sortie. Si elle n'est pas correctement dimensionnée en fonction de la tension d'entrée, de sortie, du courant de sortie, de la fréquence de commutation (en théorie, fréquence de résonance = 5 à 10x la fréquence de commutation), de l'ondulation de sortie maximale, etc... vous risquez d'avoir une sortie avec beaucoup de bruit et des piques de tension importants que vous ne pourrez pas mesurer au multimètre. Je sais ce n'est pas très précis 🤪 (j'étais pas très assidu en cours d'électronique analogique)... bref pour vérifier si l'alim 5V est clean il faudrait la visualiser sur un oscilloscope. Mais le plus simple et de changer d'ESC et de retourner voler 😄 Hakrc 20x20 en 40A sur des 2700kv est-ce bien raisonnable, je dis pas que 40A ce n'est pas suffisant mais sur un 4en1 Hakrc 20x20 40A y a pas beaucoup de marge... Tops
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comportement bizarre de la reception video...Vista = Air unit !
Tops en réponse au topic de Francis-le-varois dans Entraide
Bonjour Francis, Peux-tu partager des images du DVR pour illustrer le problème ? J'ai remarqué que selon la situation (image) la compression DJI est assez agressive même si le débit est à 50Mbps. Tops -
Bonjour MusTikR, Y a plusieurs pistes, antenne RX défectueuse, mauvaise orientation des antennes TX et RX, tu trouveras un article sur le site TBS : https://team-blacksheep.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000101963) As-tu vérifié la puissance d'émission du Crossfire ? As-tu déjà volé sur ce spot ? Il y a peut-être des interférences lié à des équipements radio installés à proximité. As-tu installer une caméra HD sur ton quad alors que d'habitude tu voles sans ? Pour la partie GPS je peux pas te répondre. Tops
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Merci. Effectivement, le Wingsuit est vraiment sympa et le prix est intéressant en version HD. Mais dans mon cas, ce Nutmeg m'a coûter du filament PETG, du TPU, du temps et m'a permis de recycler du vieux matos qui traînaient dans une boîte 😋... on peut dire que c'est drone green tech 😅. Et quel plaisir de monter/modéliser son quad de A à Z.
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Merci 🙂 Le Nutmeg de base est effectivement petit, très "épais", lourd et surtout il ne vole pas très bien...
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Ma version custom du Nutmeg de Shendrones en mode "Pusher Whoop". Build qui m'a permis de recycler du vieux matos. A la base, je voulais me commander un BetaFPV 95X HD (beaucoup trop cher à mon avis). Mais après avoir cogité un peu, je me suis dit que je devais pouvoir me monter un petit quad sympa pour ma gopro naked sans débourser 1 centime... et voilà. Lien sur les pièces 3D : https://www.prusaprinters.org/prints/47923-nutmeg-pusher-whoop-mod-with-gopro-naked-mount A noter que le Nutmeg de base vole comme une brique pour rester poli.
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J'avais testé la version 0.2 sur une Helio Spring installée dans mon Hyperlite Glide. Super feeling, du coup j'ai installé l'Helio dans mon RangeX 6" avec Emu 0.3 mais j'ai pas encore testé.
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😀 Armattan Chameleon, T-Motor F40 III et Betaflight 3.5.7 -> c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes.
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Merci Attafr A bientôt... on se croisera peut-être sur un spot genevois.
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Salut à tous les WAF, Petit nouveau sur le forum WAF mais pas dans le monde du FPV et du quad. J'ai la quarantaine bien entamée, je vis dans la région genevoise côté Suisse. Je suis un passionné de nouvelles tech (photo, vidéo, électronique, programmation, ...). Mes premières expérimentations FPV sur des mini hélicoptères coaxiaux datent de 2008 : Première tentative : Mini helicoptère avec micro caméra embarquée Deuxième tentative : Walkera DF 5G6 helicopter, onboard mico camera Puis à partir de 2010, j'ai commencé à m'intéresser aux multi-copter. Mon premier quad est un montage custom de bric et de broc, châssis à base de profilés en aluminium, moteur et ESC low-cost, Arduino 8bits avec Gyro et Acc d'une Wiimote Plus défectueuse commandée sur ebay, hélice 8" et surtout MultiWii comme firmware. Il n'a jamais très bien volé 😂 Et depuis, je n'ai jamais arrêté de monter des drones (quadcopter de 1" à 10", hexacopter de 12"), de tester de firmware (Je pense que j'en ai testé une dizaine) et surtout de voler (pas assez à mon goût). En 2015, je me suis remis au FPV avec un ZMR250 complètement customisé, un masque DYI basé sur un masque de ski, des pièces imprimées en 3d et un écran LCD 5"... une horreur... J'ai rapidement commandé une paire de Fatshark Attitude v3, puis Fatshark HDO et maintenant je vole avec du DJI. Je suis un pilote mid/long-range cinématique, le freestyle et le/la race ne m'intéressent pas beaucoup. Quoiqu'il en soit, même après toutes ces années, je suis toujours aussi mauvais pilote que ça soit en FPV ou en LOS 😅. Je mets ma chaine Youtube (Avis aux modérateurs, si ca fait un peu trop forcé pour un premier poste, je supprime le lien...) et mon thingiverse (pareil si ca fait un peu trop forcé, je supprime le lien...) A bientôt sur le forum Tops Mes quads (qui volent) : Tbs Source One 7" (Betaflight, 6S, DJI) Alfa Monster 7" (INAV, 4S, Analogique) RangeX 6" - fpvframe.ch (Emuflight, 6S, DJI) Hyperlite Glide 6" (Betaflight, 6S, DJI) Armattan Chameleon 5" (Betaflight 3.5.x, 4S, Analogique) Qav-R 5" (Betaflight, 4S, Analogique) NoName 5" (Betaflight, 4S, Analogique) CinematiX Whoop 3" - fpvframe.ch (Betaflight, 4S, DJI) (NEW) Nutmeg Pusher Whoop 2.5" (Betaflight, 4S, Analogique) BetaFPV 75X (Emuflight, 3S, Analogique)