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Tout ce qui a été posté par tooney05
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Oui mon drone bouge nikel, dans l'onglet recepteur aussi avec la radio. Je sais pas pour l'osd, jusque la, j'ai fais sans, j'ai pas été tres malin!! j'essais de tester dans l'aprem. j'avais essayé plusieurs versions (3) mais je vais tester celles que tu dis.
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La voici Forward_F4_MINI_Flight_Control.pdf
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Bonjour, Je te remercie de t'intéresser à mon problème. Oui c'est bien du 20c, je sais que c'est pas terrible... Mais je doute que ce soit elle car: -Pas de problème à plein regime -Problème même sans hélices sur banc, donc avec faible consos) -J'ai l'impression que ça fonctionne mieux lorsque la batterie est presque vide ! -j'ai essayé avec plusieurs batteries de ce type et c'est tjs pareil Sur le banc, avec le curseur tout est OK. C'est avec la radio, ça se complique et que les coupures et la latence apparaissent. Sur l'onglet récepteur, les sticks sont fluides et sans coupure. Les vis de fixation moteur ne dépassent pas des support moteur. J'interprète avec mes faibles compétences que la fc 'est pas capable de donner les infos aux ESC de manière fluide et fiable...
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bsr, Merci pour ta réponse. Je vais commander une FC, et je vous dirais. Merci
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Je me permet de vous relancer car je suis vraiment coincé. Je m'aperçois également que quand la batterie est faible, je n'ai pas de coupure moteur et plus de réactivité dans les commandes... Mais pas assez de batterie pour voler. Je soupçonne la fc mais je voudrais votre avis.
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J'ai essayé de reprendre toutes mes soudures mais c'est idem... Pensez vous que ma fc soit hs ?? Je m'aperçois que en plus des trous d'accélération, j'ai beaucoup de latence quand je donne une commande. Quand je coupe les gaz par exemple le drone met 1 sec à couper... C'est compliqué comme première expérience... Je ne sais plus quoi faire...
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Le phénomène sous BF VID_20200425_113916.mp4
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ok je vais essayer de comprendre. Est ce que cette page est ok?
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C'est possible de connaître la raison de chaque bip du drone ? J'ai l'impression qu'à la première coupure moteur il bip... Si je pouvais connaître sa signification...
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Affirmatif !!
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Oui, j'ai bien flasher les 4 ESC sur bl heli 32, il se font les uns après les autres, c'est lui qui choisis la version. Je ne sais pas ce que c'est le '' fw''. Pour la calibration sur dans bf j' ai bien mini 1000 milieu 1500 max 2000.
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Info supplémentaire, j'ai pas de coupures plein gaz ni gaz mini. J'en ai uniquement sur la plage intermediaire (15%-85%) J'arrive pas à editer mes messages, comment fait on??
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Bonjour, a tous, Bon, j'ai toujours les mêmes problèmes que sur la videos! Apres plusieurs tests je peux vous dire: -Quand j'actionne les moteurs sous BF via le curseur, tout est ok, quand c'est via la radio, j'ai les coupures. -j'ai desactiver magneto/gyro c'est idem (pour être sur qu'il ne compense pas) - j'ai flasher mes esc via bl heli -en condition de vol quand je monte progressivement les gaz ca coupe puis d'un coup il se sattelise... -ma batterie est une 3s 1550 20c chargée pleine je vais essayer avec une autre. Un screen shoot de ma config: Est ce que les frequences sont les bonnes? Je ne sais plus ou chercher...!! merci de m'aider...!!
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J'ai calibrer mes ESC et apparemment ça va mieux... On verra demain quand il fera jour. Par contre le drone bip quand je monte dans les gaz...
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J'ai une stack hglrc mini f4
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Voilà une vidéo, c'est plus parlant. C'est du dshot 600 selon la notice. Les vis sont OK. J'ai pas calibrer les ESC. Dans bf les moteurs avaient tendance à s'accélérer seuls mais sans hélices... VID_20200424_203823.mp4
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Bonjour, Je progresse mais c'est pas encore ca!! J'ai parametrer selon la notice, mis les moteurs dans le bon sens, parametré la radio... Qd j'arme c'est ok ca tourne regulier mais qd je monte les gaz a 10%, juse avant qu'il decole, j'ai une coupure moteur toutes les 3 sec environ puis ca repars progressivement... et ca en boucle. Quelqu'un a une idée?
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Trouvé!! il y a un plot s bus et un autre i bus.... rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!! il fallait chercher dans la notice telechargeable merci quand meme!!
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La led passe de fixe a clignotante lent quand j’éteins mais toujours en rouge. j'ai mis tous les uart sur rx j'ai re binder j'ai fais passé le rx d'un mode a l'autre en appuyant court sur son bind rien y fais. A tout hasard, sur l'onglet installation, a droite dans le cadre info, j'ai: "paramètres empêchant l'armement: rx failsafe msp" C'est normal?
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Finalement mon smart audio est sur tx2. Mon rx à que le rouge comme couleur, mais il doit être en ibus par défaut. Je vais essayer de fouiner de ce côté là au cas où... Si je mets tous les uart en rx ça fonctionne ? Ou il en faut qu'un ? Quand je déconnecté, il clignote.
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C'est encore moi... J'ai terminé le montage, du coup j'ai voulu passé au parametrage. Et la, il m'est impossible de communiquer avec ma telecommande... J'utilise une flysky FS16X et un RX FSA8S et une stack HGLRC FORWARD 435 -Mon RX est bien binder (led rouge fixe qd j'allume ma telecommande), -J'ai tester tous les ports sous BF 1 par 1 et tous ensembles en meme temps. selon la doc HGLRC ce serait le UART6 -dans "configuration recepteur" j'ai -rx serie (...sbus...) et -ibus -mon rx est raccordé sur ma FC par le fil blanc ibus sur le plot RC Mais dans dans l'onglet récepteur, quand je bouge les sticks rien ne se passe...
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Bonjour !! OK merci !! Il faut que je reprenne, j'ai mis le gnd sur le bb-... J'avais pas r Percuté que bz- = bb-!! Le jaune de mon rx correspond à ppm, j'en ai besoin ? https://www.google.com/search?q=rx+flysky&client=ms-android-huawei&prmd=sivn&sxsrf=ALeKk037OR6940oJgodTb5XgE-s0opVeZQ:1587621423140&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk5trX7v3oAhXCxoUKHZygDAUQ_AUoAnoECA4QAg&biw=592&bih=280#imgrc=-HON8aM2cc2meM J'avais envie de brancher mon smart audio du vtx sur le plot tx6, d'autres l'on fait... C'est ça ? Merci encore...
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Ça OK mais ou je soude bz- et pwm ?
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Quand on a les bases oui...!! 😕🤔
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Oui mais c'est en anglais, je comprend rien !!! 😕😕😕