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Bonjour à tous, Donc je suis revenu a betaflight en full TMOTOR msieur dames (quitté emuflight , j'y reviendrai peut être ) falcox (trop de bug hardware, pas assez de support et vendent des connecteurs en sus, chez Tmotor ya tout et même plus). deux builds en 6S / HD, j'ai repris mon premier apex et rerpis un second tellement c'est chouette. et ben ça vole top ! et TMOTOR aucune surprise, tout mes modes marchent du premier coup... Une tof des jumeaux que j'ai construit en Bretagne avant de les lancer au dessus de la flotte en maiden (on serre les fesses lol)!
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yep t'as raison je vais faire ça ! je pense aussi essayer de fixer ma cam differemment ... en tous les cas merci du retour 🙂
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Bonjour a touts Bon changement d'helice a pas changé grand chose, me suis crashé en plus lol, donc je soupçonne mon esc 4/1 ou la FC les moteurs me paraissent clean ??? , sur mon Alien dont la botom plate est fissurée avec un fc identique, j'ai pas de vibrations (MTO) moteur rotor riot egalement... vous en pensez quoi ?
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Yes je vais tester avec d'autres helices mais je crois que mon second quad (Alien) qui a la meme fc et un esc different de mon Apex(ESC Aikon AK32 4-in-1 55A 6S - V3) avait un peu les memes MTO donc je vais continuer de chercher. Dans le passé j'ai corrigé des MTO sur un Alien full kiss en changeant de LIPO (avec des lipos de marque FPV j'avais des vibrations et quand je suis passé sur les tattus fini les MTO). mis à part cela sous EMU les vols sont vraiment fluides !
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Salut Jerome, Oui je viens de falcox et sa capricieuse revolt..., là je vole avec des furious fpv racepit donc pas de fils qui touchent le gyro, un gros condo panasonic et la fc bien calee sans etre ecrasee , j'ai mis des helices HQPROP ETHIX P3 PEANUT BUTTER & JELLY 5.1X3X3 - PC (2X CW + 2XCCW) sur celui là.. quand tu dis que j'ai dejà beaucoup de filtrage tu parles desquels ? les lowpass filter ? sachant que mes boost sont a zero (emu et dboost), je peux les reduire pour voir si ça amplifie le soucis ? je vais tester le idecay a 7 ! Je vais aussi refaire des tests sans vent s y j'y arrive histoire de verifier 😉 le deuxieme capture j'en parle pas c'etait un test mais j'ai tout laissé par defaut et effectivement les d me semblaient haut voire les PIDS en general et les Q tres filtrés (3000) merci
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merci pour le schéma Feisar, je vais tester l'augmentation de mon W et du D pour tester...
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Bonjour a tous, j'ai des Mid Throttle Oscillations sur mes deux quads, je suis monté a 6000 - 6500 pour le Q mais toujours des mto par contre feeling tres amélioré mais tres peu locké depuis que j'ai dégagé tous les filtres emu_boost, je ne suis pas en filtre bquad mais en pt1 pour info, je dois tester le bquad je n'ai pas touché au Imu-F sharpness. (je sais pas a quoi il sert lui) je me demande si mes MTO peuvent être liées au vent environnant qui soufflait un peu? bref voila les debuts de réglages que j'ai appliqué: (soyez indulgent je ne suis pas un specialiste d'emuflight 😉 en fait c'est sur de longues lignes droites à mi regime que je vois des vibrations (j'ai vérifié mes moteurs, et mon électronique, ma frame apex est en bon état) j'ai essayé de jouer sur le W (16-32;64 et 128) pour le vent , j'ai augmenté mon Q pour diminuer le filtre dy gyro ça ne change pas grand chose pour les mto. Sur la premiere video c'est un extrait de mon dernier tuning: donc j'ai eu l'impression que mon quad n'etait plus locqué du tout en supprimant les emu-boost (donc je rajouterai peut etre du I?) je n'ai pas touché aux TPA, pour le rc smoothing je suis en interpolation manuel 12sec (crossfire) comme conseillé par Pierre Meunier dit "le sage":) mise a part ces "Middle throttle Oscillations" ça vole top ! j'aimerais essayer de le locker plus (dans le style falcoX ou Kiss) Sur cette seconde video j'avais un preset Filthrillz Stella 4s 5'' uniquement et tous les filtres actifs ou j'ai des vibrations ou des micro sauts surtout lorsque je suis coté ocean (le quad est moins connecté que sur la video 1 ou j'ai supprimé les filtres et remis les pids par defaut)... mais je ne sais pas dire si c'est le vent ou le reglage de mon quad qui provoque ça, mais c'est crados... ici le filtre IMUF sharpness est à 8000 ?! question subsidiaire: a quoi sert le set iterm_windup = 76 ? si vous avez des conseils je suis preneur merci 🙂
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Vega Gravity Holyshit Luxury Full FETtec 6S
niko37 en réponse au topic de Motard Geek dans DroneBuilds
Ah cool merci ! cest la seconde video qui me posait question merci beaucoup pour le retour 🙂 -
Vega Gravity Holyshit Luxury Full FETtec 6S
niko37 en réponse au topic de Motard Geek dans DroneBuilds
Ah ? j'etais partie de ta presentation je te surligne le passage: Après une première vidéo de présentation du châssis Vega Gravity Holyshit, je vais cette fois-ci vous présenter les composants que j’ai choisis et surtout comment je les ai montés dedans. Ensuite, je vous montrerai quelques vidéos aussi bien en cinématique avec ReelSteady GO qu’en freestyle. Pour finir, je partagerai les réglages et mon tuning PID de la Kiss FC. mais bon si t'as pas mis de traitement du tout c'est que ton drone est super bien réglé ! -
Vega Gravity Holyshit Luxury Full FETtec 6S
niko37 en réponse au topic de Motard Geek dans DroneBuilds
Salut, J'ai une question concernant ta video partie cinematic, j'ai vu que tu utilisais une session 5 et j'ai vu que ton support gopro etait rigide, comment as tu traité ta video avec reelsteady ? la session 5 necessite apparemment un support imprimé specifique (pour amortir ?) avec ma session 5 et reelsteady je n'arrive a rien donc j'aimerais comprendre ce que je fais mal lol (super frame en passant) merci -
A noter: je tournais avec une carte graphique vieillote lorsque j'ai donné mon avis sur les simus. Avec une carte récente (j'ai pris une petite Geforce 1660 super oc 6g )même si c'est pas la plus puissante, ça n'a plus rien à voir...là ou je trouvais liftoff très moyen , il est devenu aussi maniable que velocidrone ou drl... et tout est tres beau... donc carte a ne pas négliger et bien la configurer, j'ai désactivé le vsync et c'est super propre) donc simulateur: une bonne CG et le plug rx USB pour frsky et là ça envoie sur un moniteur 34 pouces 😉 (même si c'est tres chaud de trouver une bonne carte en ce moment vue les pénuries mais ya moyen lol suffit de mettre une alerte... )
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Salut @JyN Non pas testé DCL je me tatais d'ailleurs , j'en ai entendu du bien (je sais pas ce que donne le realisme et la gravité) , j ai vu Aster FPV aussi... ma ref pour le moment c'est velocidrone en ce qui concerne la reactivité et le realisme par rapport à ce que je connais du vrai vol , j'attend de revoler d'ailleurs pour voir si les progres que j'ai fait en simu vont etre visibles en vol 😉
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quelqu'un connait la difference entre rate mode et accro mode ? (en haut a droite ... flight mode)
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pour avoir testé quelque simulateurs recemment, je trouve velocidrone le plus realiste par rapport au vol reel, jusqu'ici j utilisais un cable entre ma radio et le pc et le resultat etait tres moyen, avec le module usb frsky ça marche super, et velocidrone est d'un realisme impressionant meme avec un pc moyen ! liftoff je le trouve inpilotable, drl pas mal mais le ressenti en vol est un peu fantaisiste par rapport a velocidrone je trouve.
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emuflight Réglages Throttle / moteurs vitesse rotation
niko37 en réponse au topic de niko37 dans Électronique
Je dis du caca , je viens de tester en vol, (ce que je n'avais pas pu faire avant wahouhhhhhhh je vous fais un retour rapidement sur Emu -
D'ailleurs à ce sujet , c'est normal que les D soient si haut dans les nouveaux presets ??? il me semblait qu'on ne pouvait pas atteindre de telles disproportions sous Beta / emu avec le D... j'ai des mpo a regler et je pars des valeurs de presets hight power default mais quel que soit le profil tout semble tres different des versions precedentes... il ya des D qui atteignent 450 dans le preset de black bird fpv... alors que les P sont a 70!??? quelqu'un à une idée ? c'est normal ?
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tu es sous quel firmware / fc ?
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Petit retour sur cette Frame, bien pensée, mis à par son seul "defaut" à savoir un léger manque de place en hauteur. En passant je viens de tester le SAV de Impulse RC qui est très efficace, apres avoir pété un bras suite à des reset de mes ESC flightone megabolt freestyle qui sont buggés ... Hors sujet: (merci Preston Garrison qui fait le mort et qui dit qu'il va intervenir et qui efface discretos les messages de sa page facebook) bref éviter ces esc comme la peste (deux exemplaires dont un neuf sur 2 builds et mêmes symptômes avec des esc autres plus de soucis)... c'est épatant comment certains frabricants ne generent jamais de probleme (TBS j'ai jamais eu un soucis avec leurs vtx et RX en 4 ans, et d'autres ça ne fait que bugger mais bref... Merci a ImpulseRC de prendre en SAV les conneries causées par FlightOne. Donc superbe frame ajustée au mm, tres bien conçue, meme en cas de crash, ça casse là ou il faut pour pas bousiller toute la frame. je pense m'en prendre une seconde ! voila c'est dit.
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Bonjour, J'ai une question qui me taraude depuis un moment, comment sait on que le les parametrages moteurs sont bien réglés ? je trouve que mes moteurs tournent "vite" par rapport à falcoX voire kiss au bruit notamment , j'avais deja eu cette impression dans le passé sous betaflight. je ne parle pas du bruit des moteurs juste apres armement (Motor Idle Throttle Value [percent])mais apres decollage en stationnaire devant moi à 1 m du sol . bon j'espere que ce topic ne partira pas en banane même si ma question peut paraitre idiote. En gros faudrait il intervenir sur la vitesse max de rotation des moteurs ? j'ai des 2306/2450kv en 4s , une frame Alien 5 pouces et une carte racepit FF et j'ai conservé les reglages par defaut sous emuflight au niveau des vitesses , cela pourrait il être lié au reglage du throttle boost ? là on dirait un moustique sous steroide 🙂 Ou peut être fais je fausse route et tout est lié à mes PID (visibles dans le screen shot)? j'ai utilisé le preset Pierre Meunier Hight Tune. merci
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Super, merci pour l'explication oui je me demandais si cela provenais d'une conf de ma carte , d'un pontage ou autre qui aurait provoqué cela , donc c'est bien de comprendre la cause. Je peux remonter l'info dans le discord pas de soucis! en tous les cas tu as une grande maitrise du sujet , j'imagine que tu contribue à ce firmware ?
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Super CC06 c'etait donc la 2de hypothèse qui s'est revelee juste : bien joué ça fonctionne nicquel. donc je vais pouvoir tester emuflight, je dois encore parametrer mon vtx (unify pro 5G8) et notamment sa frequence via l'OSD. En tous les cas merci à tous je n'aurai pas trouvé cela seul 😉 hate de tester en vol!
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Ecoute je viens de flasher en emu 3.0.3 avec reinitialisation des parametres: idem sous betaflight plus de soucis, donc cela semble bien une specificité de Emuflight ? le mappage est le suivant sous beta pour ma carte: # resourceresource BEEPER 1 C03 Je vais essayer de mettre mon buzzer sur C03 et voir ce qui se passe...
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Oui par contre le buzzer passe en bleu et pas l'armement (mais cela ne change rien) ???
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Oui merci Attafr, j'ai vérifié mais ca ne change rien. l'armement marche bien mais pas le buzzer.
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En notant ce que m'a dit CC06, je vois que j'ai un doublon ??? resource SPI_SCK 3 B03 resource BEEPER 1 B03 cela pourait il etre la cause de mon soucis ?

