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Oxonium

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Tout ce qui a été posté par Oxonium

  1. Bonjour à vous tous, @Attafr@Joelamouleet @spid99. Alors j'ai suivi tous vos conseils, CAD cablage qui peux toucher la FC, désactiver RPM filter, DShoot300 8K/4K, J'ai aussi remis les ESC en 16.7 (non compatible RMPfilter) et flasher la FC pour refaire la configue à et ca fonctionne enfin! J'ai meme pu passer en DShoot600 8K/4K sans dépasser les 55% CPU. Je vous remercie énormément pour votre aide et votre temps 🙂
  2. Oxonium

    GoPro Hero 9 Black

    Le verre de protection est juste (pour moi) indispensable. J'ai eu un crash avec mon 7 pouce et mon ancienne GP7, le drone à fait une chute d'au moins 20m sur un drone à presque 800g, la GP est la première à avoir touché le sol, et seul le verre trempé à cassé. (voir vidéo) Sinon la GP9 est ouf sur un 5-7 pouces, avec RSGO ca fonctionne vraiment pas mal surtout en 5k ca permet de pas avoir trop de cropping sur la vidéo tout en gardant un maximum de détails.
  3. Merci pour vos conseils 🙂 je vais essayer tout ca, je ferais les câblages pour être sûr que rien ne touche ni perturbe la fc et le gyro.
  4. Oui je comprends, mais ce drone volait bien en analogique avec la même batterie, moteurs en 3600kv, la gopro en plus. depuis le passage en DJI, impossible d'en faire quoi que ce soit avec une batterie moins lourde, pas de gopro et pas les ducts (au moins 150g de gagné). L'impression que ça me donne c'est que c'est soit j'ai mal configuré un truc, soit j'ai une pièce défaillante. Mais je peux me tromper bien-sur!
  5. Oui ils sont sous firmware Maverick en 16.9 (comme mes autres drones). Je fais un test dès qu'il ne pleut pas. J'ai essayé sans RPMfilter et le résultat était identique voir pire au niveau des secousses. J'ai tout réinitialiser il y a 4 jours après une semaine de tests. Pour l'équilibre, aucun déséquilibre droite gauche, avec batterie et gopro idem pour avant arrière. La vidéo est tirée de l'air unit, avec une luminosité assez faible, surement pour ça que ça ne rends pas bien.
  6. Non ce ne sont pas des BLHELI 32. Pour la vidéo je comprends pas c'est du 720p 🤪 Pour le status ( en DShoot 600 8K/8K) : status MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSI), Vref=3.29V, Core temp=28degC Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0 Config size: 3960, Max available config: 16384 Gyros detected: gyro 1 GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000 OSD: MAX7456 System Uptime: 52 seconds, Current Time: 2021-01-11T17:47:19.263+00:00 CPU:7%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 10 Voltage: 1623 * 0.01V (4S battery - OK) I2C Errors: 0 SD card: Not configured Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP et pour le task( en DShoot 600 8K/8K) : Task list rate/hz max/us avg/us maxload avgload total/ms 00 - ( SYSTEM) 10 3 0 0.5% 0.0% 0 01 - ( SYSTEM) 995 5 1 0.9% 0.5% 94 02 - ( GYRO) 8000 18 9 14.9% 7.7% 7398 03 - ( FILTER) 8000 18 10 14.9% 8.5% 10091 04 - ( PID) 8000 92 52 74.1% 42.1% 49754 05 - ( ACC) 995 15 8 1.9% 1.2% 992 06 - ( ATTITUDE) 100 14 8 0.6% 0.5% 94 07 - ( RX) 33 60 38 0.6% 0.6% 146 08 - ( SERIAL) 100 558078 2 5581.2% 0.5% 1112 09 - ( DISPATCH) 991 5 1 0.9% 0.5% 74 10 - (BATTERY_VOLTAGE) 50 5 2 0.5% 0.5% 9 11 - (BATTERY_CURRENT) 50 5 2 0.5% 0.5% 11 12 - ( BATTERY_ALERTS) 5 5 2 0.5% 0.5% 0 13 - ( BEEPER) 100 5 1 0.5% 0.5% 12 23 - ( OSD) 60 460 17 3.2% 0.6% 120 25 - ( CMS) 20 4 1 0.5% 0.5% 2 26 - ( VTXCTRL) 5 3 0 0.5% 0.0% 0 27 - ( CAMCTRL) 5 3 0 0.5% 0.0% 0 29 - ( ADCINTERNAL) 1 5 2 0.5% 0.5% 0 30 - ( PINIOBOX) 20 5 1 0.5% 0.5% 3 RX Check Function 5 3 9 Total (excluding SERIAL) 117.0% 65.7% Et maintenant en DShoot 300 8K/4K (il ne me laisse pas changer le 8K) Task list rate/hz max/us avg/us maxload avgload total/ms 00 - ( SYSTEM) 9 1 1 0.5% 0.5% 0 01 - ( SYSTEM) 997 7 0 1.1% 0.0% 6 02 - ( GYRO) 8000 17 10 14.1% 8.5% 524 03 - ( FILTER) 4000 21 11 8.9% 4.9% 352 04 - ( PID) 4000 82 66 33.3% 26.9% 2105 05 - ( ACC) 999 18 8 2.2% 1.2% 69 06 - ( ATTITUDE) 100 14 8 0.6% 0.5% 6 07 - ( RX) 31 61 36 0.6% 0.6% 9 08 - ( SERIAL) 100 536422 7 5364.7% 0.5% 1018 09 - ( DISPATCH) 997 6 0 1.0% 0.0% 4 10 - (BATTERY_VOLTAGE) 49 4 2 0.5% 0.5% 0 11 - (BATTERY_CURRENT) 49 3 2 0.5% 0.5% 0 12 - ( BATTERY_ALERTS) 6 3 1 0.5% 0.5% 0 13 - ( BEEPER) 100 5 1 0.5% 0.5% 0 23 - ( OSD) 59 464 17 3.2% 0.6% 9 25 - ( CMS) 18 3 1 0.5% 0.5% 0 26 - ( VTXCTRL) 6 1 0 0.5% 0.0% 0 27 - ( CAMCTRL) 6 1 0 0.5% 0.0% 0 29 - ( ADCINTERNAL) 4 2 0 0.5% 0.0% 0 30 - ( PINIOBOX) 18 4 2 0.5% 0.5% 0 RX Check Function 3 2 0 Total (excluding SERIAL) 70.0% 46.7% Si je comprends bien en DShoot 600 8K/8K je dépasse la limite de calcule la F4?
  7. Bonjour, Je viens poster ici car impossible de trouver une solution à mon probleme. Voila j'ai mon cinewhoop qui lors du vol est "instable", j'entends par la qu'il fait des à-coups lorsqu'il est en vol. ca se ressent tant dans le retours vidéo que dans les sensations de vol. Si je mets les gaz à un niveau fixe, sans les toucher le drone monte et descend sans arrêts (vol stationnaire sans avancer). Si je le fais avancer le drone fait des à-coups de haut en bas (et accessoirement part légèrement a gauche). j'ai tester avec 2 jeux d'hélices de marques différentes, ça ne change rien Tout est neuf dessus. Voici la liste du matériel Chassis Iflight megabee V2.1 (analogique d'origine) Dji air unit Diatone Mamba F405 mini DJI + Mamba F35 Moteurs Diatone 1408 4000KV Condensateur 1000µ TBS RX nano Flywoo nano BT J'ai retirer le GPS pour l'instant. Le reste des pieces en 3D sont de conception et imprimés maison. Les ESC sont en 16.9 pour beneficier du RPM filter, et la FC est en betaflight 4.2.6, Dshoot600. Voici à quoi ça ressemble en vol (vidéo sans les ducts ni la gopro car c'est encore pire) vidéo Merci d'avance pour votre aide 🙂
  8. Oxonium

    Prez H3O+

    Bonjour, je suis Ben j'ai 30 ans, je suis dans le 76. J'ai débuté le drone il y a maintenant presque 1 an. J'ai commencé via un DJI mavi pro platinum, je suis rapidement passé sur le drone FPV. J'ai actuellement 3 drones un 7 pouces châssis Iflight DC7 , un TBS One Source en 5 pouces et un cinewhoop Iflight megabee tous en DJI FPV et volant en 4S pour du cinématique avec une GP hero 9. Niveau radio je suis sur une TBS tango 2 pro. Je vais surement avoir besoin d'une petite assistance sur le cinewhoop qui a quelques soucis en vol. Voila voila
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