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Tachte

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  1. Ok alors je testerai ça ! Après j'avais bridé mon Micro TX sur europe donc normalement je ne pouvais pas changer la puissance même sur ON. C'est peu être une question bête mais comment ça ce fait qu'en ON ça coupe ?
  2. Ok je vois donc ça va pas changer grand chose. Par contre pour la fluctuation entre 25mw et 1W je suis sur ON. Faut absolument mettre sur OFF ? EDIT: Ok faut le mettre sur OFF j'avais pas entendu la suite en tapant ce message. C'est ce qui pourrait créer le failsafe tu penses ?
  3. J'ai vu sur un forum anglais que quelques personnes ont des micro coupures quand ça switch et du coup failsafe. Je vais essayer dans la semaine en désactivant le dynamic. Sinon à part ça pas d'autre propositions si jamais ce n'est pas ça ?
  4. Salut, merci de ton retour. Il ferait une mise à jour à chaque fois que j'éteind et rallume la radio ? Ça me paraît étrange comme comportement sachant qu'il est déjà mis à jour lors du bind la première fois. Sinon pour la mise à jour TBS oui c'est la dernière et pour open tx c'est la dernière mais j'ai pas regardé effectivement si ça devait correspondre avec TBS. Sinon jai remarque que j'étais en "dynamic" est ce que ce ne serait pas ça ? Et plutôt laisse en 150mhz ?
  5. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un problème et une chose que je ne comprend pas. Après plusieurs jours de recherche et d'hésitation à poster pour ne pas embêter les "pro", je poste quand même. Je vais commencer par la chose que je ne comprend pas. J'ai acheté un module crossfire pour ma taranis qx7 acces, un drone que j'ai acheté avec un crossfire nano SE intégré de base et un nouveau drone que j'ai monté moi même avec également un nano SE. Jusqu'à maintenant tout mes autres drones étaient en r-xsr et c'est pourquoi je galère pas mal. J'ai donc réussi à bind mes deux drones en Crossfire et ça onctionne MAIS pas tout le temps. Des que j'eteind ma radio il me dit "module externe toujours sous tension". Bref j'accepte mais ensuite dès que je rallume la radio il y a deux situations. Soit ça reste en rouge fixe donc c'est qu'il ne capte pas le module, soit après plusieurs allumages et extinctions de la radio il arrive à rebind tout seul mais cette fois ça clignote vert et non vert fixe 😑 il capte donc tous les capteurs mais ne répond pas aux boutons de la radio. Quelqu'un peu il m'expliquer une bonne fois pour toute comment le crossfire fonctionne car c'est soit disant facile mais je galère de malade depuis des jours alors qu'avec tous les autres récepteurs non crossfire ça marche du feu de dieu. Ça veux dire quoi que la Led clignote en verte ? Pourquoi des fois ça reste rouge fixe ? Bref c'est bizarre... Le deuxième problème que je rencontre est le suivant : Quand j'arrive à avoir du vert fixe (une fois tout les dix ans) ça fonctionne nickel jusqu'à 20 mètres... Ensuite message d'erreur "Signal RF critique" et failsafe donc les drones s'écrasent. Les deux me font le coup donc je pense que pareil il doit y avoir un truc que je ne comprend pas avec ce module crossfire et que ça ne vient pas des drones. En espérant que vous ayez des idées sinon je vais revendre le module et les nano et mettre de bon vieux r-xsr... Moi qui voulais aller plus loin que d'habitude bah c'est râpé... Merci à tous ceux qui tenteront de m'aider !
  6. Salut, Si tu as acheté ta radio en europe elle est en LBT. Si ton xm+ est en FCC tu ne pourras donc pas bind les deux. Je te conseil de passer ton xm+ en LBT également c'est beaucoup plus facile que de le faire pour la radio même si tu ne veut pas (je ne comprend pas pourquoi d'ailleurs)
  7. Tachte

    Petit bond et s'arrête

    Ahah merci à vous en tout cas. Bon vol également !
  8. Tachte

    Petit bond et s'arrête

    Ahah merci à vous en tout cas. Bon vol également !
  9. Tachte

    Petit bond et s'arrête

    Oui j'ai tout bien vérifié et rien n'y a fait. Du coup comme indiqué plus haut je reviens d'un test après avoir flashé de nouveau ma FC et tout fonctionne à merveille. J'ai de l oscillation dans le masque mais je viens de voir que j'avais oublié de remettre la deuxième vis pour fixer la caméra ahah. Je pense que ça vien de là car c'est très fluide en vol à vue. Je vais tester de nouveau dans les jours qui suivent. Bref Enfin. Comme quoi faut vraiment tout tester ^^
  10. Tachte

    Petit bond et s'arrête

    Salut, Oui, je suis bien en prop out et c'est bien reversée. Les numéro sont les bons. Je pense vraiment à un gyro de fc défaillant mais bon sans autre fc pour tester je ne le saurai pas 😅 J'ai reflashé la carte je vais allé voir si c'est toujours pareil
  11. Tachte

    Petit bond et s'arrête

    Saut, Merci pour ton intervention, tout est nickel niveau gryo et esc. La calibration est faite même s'il n'y a pas besoin en DSHOT vu que c'est du numérique. L'airmode ne change rien non plus. J'ai vu un sujet d'un ancien avec exactement le même problème et c'était la FC malgré que tout était nickel également et il n'a jamais su pourquoi... Malheureusement je n'en ai pas d'autre sous la main pour tester D:
  12. Tachte

    Petit bond et s'arrête

    Bonsoir à tous. j'ai pas du mettre les bons mots clé car je n'arrive pas à trouver. J'ai eu un tyro109 à mes tous débuts qui fonctionnait nickel. Arrivé à un moment j'ai fait un crash évidemment et j'ai donc cassé un bras. Bref j'attend la livraison banggood, je répare le drone puis je le test. Une galère n'arrive jamais seule, je n'avais pas fait gaffe qu'une des cloches était légèrement tordue => forçage sur le moteur au décollage => cramé. Encore une attente de livraison plus tard pour un moteur cette fois tout est bon... ou presque. Quand j'arme, mon quad par n'importe comment voici la blackbox (je n'ai pas touché au throttle) : Bref j'ai remarqué que j'avais changé le sens de la FC donc évidemment ça ne captait rien. Les moteurs faisaient également un petit clac clac et apparement le fait de passer en DSHOT 300 au lieu de 600 pouvait aider. Je remet le bon sens de gyro, je met en DSHOT300 et le drone ne fait plus de bruit et ne part plus en vrille à l'armement. SAUF QUE maintenant quand j'essai de mettre un tout petit peu de throttle le drone met un full gaz l'espace de 0.01 secondes et décolle à 1 mètre du sol avant de retomber tout droit comme une pierre. Si je met en mode angle ça le fait tout de suite sans attendre que je mette un peu de throttle. Pendant que j'y pense, oui les moteurs tournent dans le bon sens et de façon nickel sous BF et les hélices sont évidemment dans le bons... BB : 1 - Armé pas de problème tout est synchro 2 - un TOUT PETIT PEU de throttle et monte en flèche avant de retomber Pensez-vous donc que ce soit l'ESC ,ou juste les PID/FIltres, car c'est nickel et fluide quand c'est juste armé ? Je vais finir par le mettre à la beine si ça continue vu la mauvaise qualité que s'est... Je met partage la BB / dump en pièce jointe également pour le dernier problème. Voila en espérant que vous ayez lu ahah et merci à vous d'avance pour l'aide apportée LOG00003.BFL BTFL_cli_Tyro_109_20210624_002604.txt
  13. Salut à tous, Débutant dans le domaine, j'ai à peu prêt 40h de simu et une trentaine de lipo à mon actif. Matos actuel en terme de drone : - Tyro109 (qui m'en fait baver pour fonctionner d'où ma venue :D) - Nazgul5 V2 qui fonctionne à merveille - Un dernier full t-motor dont j'ai choisis soigneusement les pièces qui arrive sous peu à monter moi même Je suis de Bretagne du côté de Lorient donc s'il y a du monde dans le coin on est déjà deux à ce faire quelques sessions de temps en temps. Bon vol à tous 🙂
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