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Zébulon77

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À propos de Zébulon77

  • Date de naissance 29/08/1969

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  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Seine et Marne
  • Machines FPV
    DJI FPV (pour les Googles V2), Sector 150 3" HGLRC, Bando Killer 5", Firefly Nano Baby 20 Flywoo , Jeno 3 et 5 pouces tout en numérique ! plus les autres à venir...

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  1. C'est bien ce qui fait que je ne comprends pas... 🫤
  2. Bonjour à tous, j'ai un HGLRC Sector 150 (3 pouces) dans un carton que je n'ai pas fait voler depuis un moment. J'avais déjà changé la FC par une AIO Mamba il y a quelques années. Histoire de voir si tout va bien, je le branche : tout va bien je le fait décoller dans la maison de 30 cm et je le pose doucement. Tout semble OK. Le lendemain je renouvelle l'opération et là : pas d'armement possible : dans le masque (DJI V2 avec Vista), j'ai le message RX loss et Bad RX. Et pourtant dans BF toutes les commandes fonctionnent avec la radio (TX16S), et le Nano RXCrossfire est bien bindé (voyant vert). Je le démonte, je vois que les soudures du RX sont assez moches : je dessoude les 4 fils et je ressoude tout : et même résultat... Et depuis je sèche : se pourrait-il que mon Crossfire soit mort ? ça ne m'est jamais arrivé ! Pourtant j'ai bien l'annonce "télémétrie retrouvée" au branchement de lipo. La FC peut-être ? Merci par avance à ceux qui passeront par là pour me donner leur avis... ... mais je ne pense pas que la FC soit en cause, car sur BF avec lipo branchée, j'arrive à faire tourner les moteurs normalement...
  3. Merci pour ce retour Jérôme, ça confirme mon idée de repartir sur les même FlyfishRC que mon 3 pouces en 1404 4500 kv. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi il faut les brider... ils ne le sont pas en 3 pouces, alors pourquoi le seraient-ils en 3,5 pouces ? Pour les TPU, j'avais déjà imprimé ceux avec un trou fixe, je verrai si ça fonctionne bien comme ça, merci pour avoir proposé tout ce choix ! et dernière question sur le tune : il dépend des moteurs sans doute, mais aussi de la stack utilisée j'imagine... Je vais tester stock et on verra si besoin, mes compétences en matière de tune sont plus que limitées... Ma stack est la Goku F722 mini V2 en Am32.
  4. Oui je crois que je vais rester sur ce que je connais déjà avec les Flyfish que je trouve super car pas très bruyants et pêchus quand même...
  5. Bon et bien bingo, je viens de recevoir ma frame de Jeno 3,5 pouces découpée par Eric de @Cncdrone91 que je remercie au passage pour sa réactivité. Mon dilemme se situe sur le choix des moteurs. J'ai déjà les FlyFishRC comme Jéjé sur mon 3 pouces, donc pas bête pour mutualiser le spare en effet, mais j'aimerais bien tenter aussi autre chose : par exemple ces Xnova mais malheureusement pas en stock chez DFR... quelqu'un aurait-il un avis sur ces moteurs ? Je ferai une fiche dronebuild dans pas longtemps pour poursuivre l'avancée du build. Merci par avance à la commu pour vos retours. PS : sinon il y aussi ces RCinPower ?...
  6. Décidément Jérôme... déjà lors du build de mon Jeno 3 pouces j'avais hésité avec un 3,5, mais là tu me donnes diablement envie de m'en faire un ! Ce sera l'occasion de tester le O4 pro en espérant ne pas avoir la même déception qu'avec le O4 lite de mon Jeno Pocket (même si finalement à l'usage on s'y fait peu à peu...). Juste 2 petites questions : Romain t'a découpé la frame et aussi imprimé tous tes TPU, ou bien tu t'es occupé de modéliser et imprimer tes propres TPU ? Par ailleurs, je pense faire la même chose que toi en optant pour les moteurs FlyfishRC 1204 en 4500 KV puisque j'ai les mêmes sur mon 3 pouces. Tu dis les avoir bridés mais comment ? Dans BF dans l'onglet PID et pourcentage de la limite des gaz ? Je n'ai jamais compris l'équivalence avec les KV... Merci par avance pour ton retour, et grand bravo pour tes images à la montagne elles sont chouettes ! 👏
  7. Bon et bien je pense avoir trouvé la solution : je donne l'info si d'autres pilotes possèdent cette AIO Flywoo Goku en AM 32 : je l'ai flashé sur le dernier firmware 2.18 et maintenant tout est rentré dans l'ordre. 👍
  8. Bon et bien je reviens vers vous car malgré avoir bien modifié les 12 pôles dans AM32 et sur BF, j'ai toujours des armements aléatoires avec 1 voire 2 moteurs qui ne tournent pas... Peut-être devrais-je essayer en décochant le RPM filter ? Merci par avance pour vos avis.
  9. Parce qu'on ne peut pas : c'est incrémenté comme ça. après on passe à 8020 je crois de mémoire... donc j'ai préféré mettre plutôt juste en dessous ce qui me semble plus logique.
  10. Mais oui tu as raison Jérôme ! Heureusement que tu as l'œil, je ne l'avais pas vu celle-là... 😳 En effet, je pense que tous mes problèmes venaient de là puisque dès que j'ai mis 12 aimants dans AM32, reconfiguré les ESC avec les nouveaux paramètres, tout est rentré dans l'ordre. On dit encore merci Jéjé !! 🙏 Bon la caméra reste toujours difficile à regarder par rapport au O3 de mon Jeno 3 pouces... 😵‍💫
  11. @Jerome Bon ben je viens d'essayer en montant le startup power à 125, mais toujours pareil... y'a un moteur qui ne veut pas tourner rond... Je ne sais pas trop quoi toucher...
  12. @Attafr ça voudrait dire que je pourrais éventuellement essayer de flasher mes ESC dans esc configurator en bluejay ?
  13. Oui mais chez moi il s'agit du protocole AM32, donc je ne sais pas si je peux flasher les ESC en Bluejay via esc configurator ?... Mais merci pour ce retour ! Je vous joins le détail des moteurs de mon Jeno Pocket sur AM32 configurator
  14. Bonjour à tous, voici un petit retour en forme de questionnement sur mon Jeno Pocket : comme Jéjé l'a dit en effet et même si c'est toujours assez pénible on s'habitue peu à peu à la déformation de cette caméra. Mais il m'arrive une chose pas banale et je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre, et surtout s'il y a une solution ! Je pense que le problème est logiciel avec mon AIO Goku . Au début tout marchait bien. Puis assez rapidement lors d'un armement en mode accro, 1 moteur ne tourne pas normalement. Je désarme, je passe en mode angle, je réarme et là tous les moteurs tournent bien et je peux repasser en accro puis voler normalement. Depuis hier : en mode accro à l'armement ce sont 2 moteurs qui ne tournent pas bien (par à coups), et pareil, je repasse en stabilisé, et là pas de souci, mode accro puis je peux voler. Je suis donc obligé d'armer en mode angle à chaque fois maintenant pour que tous les moteurs tournent bien... j'avoue que c'est un peu pénible... Le problème viendrait-il d'AM32 ? Une idée quelqu'un ?... Merci par avance pour vos retours.
  15. Ah ok, j'avais pas compris... Je pense que sur Thingiverse les supports de caméra O4 pro doivent commencer à se trouver. Bon courage et bon build !
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