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acheter lipo ovonic pas chère

Zébulon77

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Tout ce qui a été posté par Zébulon77

  1. C'est bien ce qui fait que je ne comprends pas... 🫤
  2. Bonjour à tous, j'ai un HGLRC Sector 150 (3 pouces) dans un carton que je n'ai pas fait voler depuis un moment. J'avais déjà changé la FC par une AIO Mamba il y a quelques années. Histoire de voir si tout va bien, je le branche : tout va bien je le fait décoller dans la maison de 30 cm et je le pose doucement. Tout semble OK. Le lendemain je renouvelle l'opération et là : pas d'armement possible : dans le masque (DJI V2 avec Vista), j'ai le message RX loss et Bad RX. Et pourtant dans BF toutes les commandes fonctionnent avec la radio (TX16S), et le Nano RXCrossfire est bien bindé (voyant vert). Je le démonte, je vois que les soudures du RX sont assez moches : je dessoude les 4 fils et je ressoude tout : et même résultat... Et depuis je sèche : se pourrait-il que mon Crossfire soit mort ? ça ne m'est jamais arrivé ! Pourtant j'ai bien l'annonce "télémétrie retrouvée" au branchement de lipo. La FC peut-être ? Merci par avance à ceux qui passeront par là pour me donner leur avis... ... mais je ne pense pas que la FC soit en cause, car sur BF avec lipo branchée, j'arrive à faire tourner les moteurs normalement...
  3. Merci pour ce retour Jérôme, ça confirme mon idée de repartir sur les même FlyfishRC que mon 3 pouces en 1404 4500 kv. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi il faut les brider... ils ne le sont pas en 3 pouces, alors pourquoi le seraient-ils en 3,5 pouces ? Pour les TPU, j'avais déjà imprimé ceux avec un trou fixe, je verrai si ça fonctionne bien comme ça, merci pour avoir proposé tout ce choix ! et dernière question sur le tune : il dépend des moteurs sans doute, mais aussi de la stack utilisée j'imagine... Je vais tester stock et on verra si besoin, mes compétences en matière de tune sont plus que limitées... Ma stack est la Goku F722 mini V2 en Am32.
  4. Oui je crois que je vais rester sur ce que je connais déjà avec les Flyfish que je trouve super car pas très bruyants et pêchus quand même...
  5. Bon et bien bingo, je viens de recevoir ma frame de Jeno 3,5 pouces découpée par Eric de @Cncdrone91 que je remercie au passage pour sa réactivité. Mon dilemme se situe sur le choix des moteurs. J'ai déjà les FlyFishRC comme Jéjé sur mon 3 pouces, donc pas bête pour mutualiser le spare en effet, mais j'aimerais bien tenter aussi autre chose : par exemple ces Xnova mais malheureusement pas en stock chez DFR... quelqu'un aurait-il un avis sur ces moteurs ? Je ferai une fiche dronebuild dans pas longtemps pour poursuivre l'avancée du build. Merci par avance à la commu pour vos retours. PS : sinon il y aussi ces RCinPower ?...
  6. Décidément Jérôme... déjà lors du build de mon Jeno 3 pouces j'avais hésité avec un 3,5, mais là tu me donnes diablement envie de m'en faire un ! Ce sera l'occasion de tester le O4 pro en espérant ne pas avoir la même déception qu'avec le O4 lite de mon Jeno Pocket (même si finalement à l'usage on s'y fait peu à peu...). Juste 2 petites questions : Romain t'a découpé la frame et aussi imprimé tous tes TPU, ou bien tu t'es occupé de modéliser et imprimer tes propres TPU ? Par ailleurs, je pense faire la même chose que toi en optant pour les moteurs FlyfishRC 1204 en 4500 KV puisque j'ai les mêmes sur mon 3 pouces. Tu dis les avoir bridés mais comment ? Dans BF dans l'onglet PID et pourcentage de la limite des gaz ? Je n'ai jamais compris l'équivalence avec les KV... Merci par avance pour ton retour, et grand bravo pour tes images à la montagne elles sont chouettes ! 👏
  7. Bon et bien je pense avoir trouvé la solution : je donne l'info si d'autres pilotes possèdent cette AIO Flywoo Goku en AM 32 : je l'ai flashé sur le dernier firmware 2.18 et maintenant tout est rentré dans l'ordre. 👍
  8. Bon et bien je reviens vers vous car malgré avoir bien modifié les 12 pôles dans AM32 et sur BF, j'ai toujours des armements aléatoires avec 1 voire 2 moteurs qui ne tournent pas... Peut-être devrais-je essayer en décochant le RPM filter ? Merci par avance pour vos avis.
  9. Parce qu'on ne peut pas : c'est incrémenté comme ça. après on passe à 8020 je crois de mémoire... donc j'ai préféré mettre plutôt juste en dessous ce qui me semble plus logique.
  10. Mais oui tu as raison Jérôme ! Heureusement que tu as l'œil, je ne l'avais pas vu celle-là... 😳 En effet, je pense que tous mes problèmes venaient de là puisque dès que j'ai mis 12 aimants dans AM32, reconfiguré les ESC avec les nouveaux paramètres, tout est rentré dans l'ordre. On dit encore merci Jéjé !! 🙏 Bon la caméra reste toujours difficile à regarder par rapport au O3 de mon Jeno 3 pouces... 😵‍💫
  11. @Jerome Bon ben je viens d'essayer en montant le startup power à 125, mais toujours pareil... y'a un moteur qui ne veut pas tourner rond... Je ne sais pas trop quoi toucher...
  12. @Attafr ça voudrait dire que je pourrais éventuellement essayer de flasher mes ESC dans esc configurator en bluejay ?
  13. Oui mais chez moi il s'agit du protocole AM32, donc je ne sais pas si je peux flasher les ESC en Bluejay via esc configurator ?... Mais merci pour ce retour ! Je vous joins le détail des moteurs de mon Jeno Pocket sur AM32 configurator
  14. Bonjour à tous, voici un petit retour en forme de questionnement sur mon Jeno Pocket : comme Jéjé l'a dit en effet et même si c'est toujours assez pénible on s'habitue peu à peu à la déformation de cette caméra. Mais il m'arrive une chose pas banale et je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre, et surtout s'il y a une solution ! Je pense que le problème est logiciel avec mon AIO Goku . Au début tout marchait bien. Puis assez rapidement lors d'un armement en mode accro, 1 moteur ne tourne pas normalement. Je désarme, je passe en mode angle, je réarme et là tous les moteurs tournent bien et je peux repasser en accro puis voler normalement. Depuis hier : en mode accro à l'armement ce sont 2 moteurs qui ne tournent pas bien (par à coups), et pareil, je repasse en stabilisé, et là pas de souci, mode accro puis je peux voler. Je suis donc obligé d'armer en mode angle à chaque fois maintenant pour que tous les moteurs tournent bien... j'avoue que c'est un peu pénible... Le problème viendrait-il d'AM32 ? Une idée quelqu'un ?... Merci par avance pour vos retours.
  15. Ah ok, j'avais pas compris... Je pense que sur Thingiverse les supports de caméra O4 pro doivent commencer à se trouver. Bon courage et bon build !
  16. Houla ! j'ai l'impression que tu mélanges pas mal de choses : que veux-tu te construire exactement ? Si c'est un Jeno Pocket, alors une caméra O3 ne rentrera pas. Si tu veux mettre absolument un O3, alors vise un Jeno 3 pouces. Le STL d'aileron de requin que je t'ai envoyé est dimensionné pour la frame du Jeno Pocket exclusivement.
  17. @Attafr mais oui qu'il peut t'imprimer les TPU que tu veux. Voici l'aileron de requin en PJ ! jeno25_ht20_aileron-lipo_standoff-35mm_v100.stl
  18. @Attafr alors il s e trouve que mon imprimante 3D a des soucis en ce moment donc je me uis fait imprimer les TPU Par mon découpeur de carbone Jérémy Dupays de CNCDrone : https://www.facebook.com/chtimifpv Sinon merci pour les réglages de la caméra @Jerome j'essaierai de bidouiller un peu pour trouver quelque chose de moins vomitif !
  19. Et bien voici mon Jeno Pocket terminé ! Alors je ne peux pas ne pas vous raconter quelques anecdotes au sujet du montage : Première frayeur de ma part, lorsque j'ai branché une première lipo avec le smoke stopper, pour voir si les moteurs tournaient bien. J'ai mis au moins 10 mn à comprendre pourquoi tout fonctionnait bien mais dès que je montais un peu les gaz, chaque moteur s'arrêtait et le smoke stopper se mettait en sécurité. Et oui, je devais dépassait les 2 Ampères de celui-ci ! Quel boulet... Smoke stopper retiré, tout est nickel. 2ème mésaventure : mon AIO Flywoo Goku livré avec la doc qui m'indique qu'elle est sous BLHeli32... que nenni ! J'ai fini par comprendre qu'en fait elle est sous AM32. Et quand je l'ai compris, j'ai pu enfin changer les sens des moteurs comme je le voulais. Pfff... J'ai pris beaucoup de plaisir à le monter, et passé la cinquantaine, avec une loupe qui est vitale pour le build ! Encore un grand merci à Jérôme et Nochamo pour cette super frame que j'adore (ma famille Jeno s'agrandit avec le 5, le 3 et maintenant le 2,5 pouces.) Enfin, je viens de mettre les hélices, faire un premier vol devant la maison pour voir si tout est ok, c'est le cas, mais grosse désillusion pour moi cette caméra du O4 lite : c'est tout simplement une horreur dans le masque (integra pour moi), les déformations de l'image donnent vraiment la gerbe, et je ne m'attendais pas du tout à ça... Tellement différent du O3 que j'apprécie, ou d'un Vista... Qu'en pensez-vous ? Je n'ai jamais vu d'image du O4 pro perso mais je peux dire que celle du O4 lite ne me plait pas du tout ! J'attends vos impressions sur l'image dans le masque de ce O4 lite. Vous arrivez à vous y faire ?
  20. Bonsoir à tous, alors ça avance petit à petit, mais je réalise qu'avec le dissipateur thermique Axis pour le O4, ça rajoute de la hauteur et je n'aurai pas de place pour mettre des écrous. D'un autre côté les vis se vissent justement dans le dissipateur donc à priori pas besoin d'écrou ? Vous confirmez ? Peut-être prévoir un peu de frein filet ?... 🤔
  21. Bonjour la commu ! Après mon Jeno 5 pouces, puis mon Jeno 3 pouces (mon préféré), ça me démangeait de me faire un petit Jeno Pocket donc voilà c'est fait, je m'y attèle et je vais sans doute avoir besoin de vos lumières au fil du montage... Merci à Jérémy Dupays pour la frame et les TPU. J'ai déjà 2 questions : je me tâte sur l'orientation idéale de l'AIO : soit comme sur la photo, soit dans le sens normal indiqué par la flèche ce qui me ferait placer le buzzer et le condo à l'arrière au dessus du RX. Peut-être mieux ? Par ailleurs, j'ai un petit souci avec les vis des moteurs : j'ai essayé avec les vis courtes fournies (4 mm ?) mais certains n'arrivent pas à accrocher le filetage de la base des moteurs. Les longues fournies sont vraiment trop longues et touchent le bobinage des moteurs. Du coup, j'en ai commandé en 5 mm. Avez-vous déjà eu ce problème ? Merci par avance pour vos retours et à très bientôt !
  22. Zébulon77

    Jeno 3.5"

    Merci ptitloup ! à l'instant où je reçois ton mess Merci pour le retour rapide ptitloup ! à l'instant où je reçois ton message je venais de trouver la page printables de Bard !
  23. Zébulon77

    Jeno 3.5"

    Bonjour, pourriez-vous me dire où vous avez trouvé les TPU svp ? Ceux des bumper avant et arrière, de l'aileron de requin et de l'antenne du O3 m'intéresseraient bien... Grand merci par avance !
  24. Zébulon77

    JeNo Pocket

    Bon ben merci beaucoup pour vos conseils, je change donc de moteurs pour les RCinPower en 1203 / 8000 Kv que tout le monde plébiscite visiblement... (et je les ai trouvés en rouge / silver sur AE en plus !). Dans l'attente de la réception de toutes les pièces maintenant. J'ai hâte mais juste un peu d'appréhension sur le rendu dans le masque du O4 lite d'après les retours mitigés... Je vous tiendrai informés. bonne journée à tous ! Mais quand même petite question TPU pour Jérôme : je n'arrive pas vraiment à saisir la différence entre les bouts de bras "Arm protection clip" et "Arm stand clip" : il me semble que dans les 2 cas, les vis moteurs ne touchent pas le TPU n'est-ce pas ?
  25. Zébulon77

    JeNo Pocket

    Oui bien sûr, désolé je me suis mal exprimé : je disais ça parce que Jérôme parlait de moteurs plus gros... Ah ouais donc pas un super idée ces moteurs...
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