Phil64
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Alors j'ai des news : J'ai tout démonté, ressoudé, tester d'autres esc/Fc, mais je crois que je viens de résoudre le problème, avec la configuration de base. J'ai baisser au minimum le FF gain, le Dmax et le Igain (comme pour tuner un quad) et la miracle, les moteurs ne chauffent plus... J'ai même pousser le filtrage, les moteurs ne chauffent toujours pas. Le soucis venait donc d'un de ces 3réglages (alors que tout était stock, donc réglé sur 1). Peut être est-ce du aux moteurs qui sont plus puissants que ceux que j'utilise d'habitude ?
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Comme dit @Motard Geek ton hélice avant gauche n'est pas dans le bon sens. Attention également, vue comme tu as placé tes hélices, il faut bien penser à cocher "sens de rotation inversé" Un petit rappel, ça ne fait pas de mal 🙂 :
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Si le gyro était pourri ça se verrai au niveau de la black box ?
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Sur et certain, je viens de revérifier, les vis ne dépassent même pas des troues... (en effet c'est pas la meilleur soudure, il faut que je la reprenne)
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Hello tout le monde 🙂 Je me suis monté un petit build en 5' hdzero. Problème, lorsque je commence à vouloir faire le tuning (il fait pas beau alors je fait ça en intérieur, en angle mode et je check les données sur pid toolbox), les moteurs sont brulants (les 4) alors que mes pid et mes filtres sont au réglage par défaut.... J'ai bien vérifier que tout était bien vissé etc, je ne comprend pas... Voici la config, quelques photos du build et la blackbox... Pid Loop 8.00kHz / Dshot 600 - Frame Piratframes Punch - Moteurs Axis Flying SYNCFPV 2207.5 - 1960KV https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-syncfpv-22075-1960kv-axisflying-12108.html - Stack HOBBYWING XROTOR MICRO 65A 4EN1 ESC&FC (BL32/F7) https://www.drone-fpv-racer.com/combo-xrotor-micro-65a-4en1-escfc-bl32f7-8043.html - Vtx Hd zero freestyle V2 https://www.drone-fpv-racer.com/kit-freestyle-1w-v2-hdzero-11753.html - Rx EXPRESSLRS 2.4G Axisflying https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-expresslrs-24g-pour-thor-axisflying-9196.html - Gopro mini 11 btfl_004.bbl
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Au final je suis passé sur un chargeur 4 sorties 🙂 c’est vraiment pratique 😛
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Ça marche, merci 🙂
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@Bulbicrave Merci 1000 fois, j'ai retiré le fil sbus du o3 et tout fonctionne. Du coup, pardonnez mon ignorance, mais qu'est ce que le sbus ? A quoi sert ce cable ?
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Hello tout le monde 🙂 Heureux propriétaire d'une toute nouvelle radiomaster boxer max elrs (géniale cette radio), je décide de franchir le pas de l'elrs (mes drones sont en crossfire). J'ai flashé le rx (betafpv nano 2.4g), mais voilà, j'ai un soucis : Lorsque le drone est connecté en usb, le rx se bind bien sur le tx, tout fonctionne. Lorsque le drone n'est pas alimenté par l'usb, mais par la lipo, il n'y a pas de connection entre le tx et le rx et pourtant le rx ne clignotte pas, la led reste fix, comme s'il était connecté... La liste du materiel utilisé : - Radiomaster boxer max ELRS version 3.3.1 - Betafpv Nano rx 2.4g version 3.3.1 -Fc Axisflying f7 https://www.axisflying.com/axisflying-argus-plug-and-play-stack-55a65a-f7-p4510089.html
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MAJ : je pense que le problème venait de la connection du Dji car je n’ai plus aucun soucis. Ce que j’ai modifié : - tourne l’esc pour mettre le pigtail vers l’avant - débrancher rebrancher antennes o3 - mis un peu de scotch isolant à l’endroit où le câble était un peu dénudé - imprimer un nouveau support plus solide pour l’antenne de l’o3, afin qu’elle bouge moins lors des flips je viens de lui mettre une session un peu énervé, plus aucun problèmes
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Soit dans BLheli soit dans betaflight directement, mais il FAUT que les moteurs tournent dans le sens que tu vois sur betaflight
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Dans betaflight, dans l'onglet motor, tu peux changer la direction de tes moteurs s'ils ne tournent pas comme ils devraient 😉 Pense bien à retirer les hélices avant
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Bon en fait il y deux problèmes distincts 😛 Le soucis avec le O3, je pense que c'était à cause de l'antenne, j'ai re isolé le cable qui était un peu dénudé et rebrancher, pour l'instant plus de soucis (j'attend de pouvoir voler dehors pour vraiment tester). Le soucis de "runaway" après un choc est a priori indépendant du o3 et donc un nouveau sujet a été créer ici : Demain normalement je pourrais voler dehors, histoire de voir si ce problème de o3 persiste ou non
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Yes j'ai lu ça 🙂 En fait j'ai fait pas mal de test (en intérieur malheureusement il pleut pour l'instant), avec les PID stock (1partout) c'est un peu moins sensible mais ça le fait quand même, pareil en désactivant le d shot, pareil en baissant la freq boucle pid. J'ai l'impression que lorsque la GOPRO est installé, le poid supplémentaire fait déconné le PID (ont le voit sur le graph avec le pid error) lors de choc ou quand le drone "se pose tête en bas). J'ai un deuxième drone, un valkyrie monté par DFR, avec la même stack (Axis flying argus 7) qui présente exactement le même problème. Une fois de plus, ce soucis ne se présente qu'avec la gopro sur le drone, quand il est sans, plus léger donc, aucun soucis
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Hello 🙂 J'ouvre un nouveau topic car celui-ci n'est pas en relation avec l'o3. Lorsque j'ai ma gopro sur le drone, si par exemple je fait une chute (ce matin je faisait des test de flip sur le lit, en l'occurrence quand le drone tombe à l'envers), le drone se désarme automatiquement, m'affiche "runaway" dans les lunettes et sur la blackbox Disarm Runaway Takeoff. Lorsque je ne met pas la gopro tout fonctionne normalement, je n'ai pas ce soucis, tant que je ne désarme pas le drone, les hélices continuent de tourner... Des idées ? Est-ce que le fait d'avoir plus de poid augmente la pression sur les moteurs et donc les font se stopper dès qu'il y a de la résistance ?
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MAJ : J'ai reflasher le firmware et refait les même test, apparemment je n'ai plus le soucis... Bizarre cette histoire
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Sauf que comme un idiot, en achetant la stack, j'ai pas vérifié, mais il n'y a pas de port pour souder, que des connecteurs... En faisant des tests dans la chambre, bizarre, quand je fait un demi flip et que j'atteri sur le dos du drone, j'ai un message "runaway" dans les googles, et les moteurs se coupent tout seul (j'ai fait le test avec un autre drone, normalement tant que je ne désarme pas, les moteurs continuent...) On sort un peu du sujet du O3, mais je ne comprend pas pourquoi le drone se désarme automatiquement dès qu'il a un "crash". Voici Blackbox d'un des test de ce matin (une fois de plus, au dessus d'un lit, j'envoie un demi flip ou un flip, dès que le drone touche le lit, il se désarme automatiquement...) btfl_006.bbl
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C’est celle la 🙂 https://www.lacameraembarquee.fr/stack-fc-esc-fpv/13396-stack-axisflying-argus-f722-65a-bmi270.html J’ai changé l’organisation du drone, vérifier les branchements et je viens de mettre un p’tit bout de scotch à un des câble de l’antenne qui était un tout petit peu dénudé, je teste ça demain. sinon en effet j’ai un autre o3 que je pourrais tester, mais ça m’embête de démonter l’autre haha
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Je tient à préciser que la fc est une axisflying argus f7, du coup je suis brancher directement via le connecteur (pas de soudure), avec le cable de l'o3. Ce qui est étonnant c'est que si je fait n'importe qu'elle autre manoeuvre, même en poussant les gazs aucun soucis... Est ce que ça pourrait être un faux contact avec le cable de l'antenne ? (ci-joint le vol où j'ai eu la premiere coupure (à la fin de la vidéo))
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Hello 🙂 Après avoir changer de frame (mais réutiliser tous les composants de mon jeno qui c'est pris un rocher 😢 ), j'ai un soucis pour le moins déconcertant... Tout fonctionne bien, sauf quand je fait un flip (avant ou arriere peut importe), le signal video se coupe, puis revient quelques secondes plus tard (le temps que je me sois craché forcément). C'est uniquement en front ou backflip... (je vous met le lien de mon dvr) J'ai fait des split s, des power loop etc sans soucis... Des idées ?
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Yes je comprend. Bon faut que j’essaie de voir comment envoyer un signal de beta flight vers le module
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Parce qu'en fait, il faudrait réussir à faire en sorte que betaflight envoie un signal au module ?
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Et je suppose que modifier le firmware du module c'est très compliqué 😛 ?
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Oui biensur 🙂 Le principe est simple : il faut que les lignes soient net (comme ce sont les lignes net, en noir et blanc, ça facilite grandement l'appréciation de la mise au point. Tu fermes un des deux yeux, tu règles l'écartement et la mise au point de cet oeil pour que ce soit le plus net possible, tu fais la même chose pour l'autre, et tu auras un réglage optimal. Avec la déformation dans les lunettes, difficile d'être net partout, donc je vise surtout le cercle central 🙂 Pour la vidéo malheureusement on ne peut pas l'insérer sur le forum...
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Hello tout le monde 🙂 Je ne sais pas si ça va servir à quelqu'un, mais dans le doute, comme vous êtes souvent la pour aider, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice 😉 Je pense ne pas être le seul à avoir des petits soucis de vue et je trouve toujours galère de régler mes lunettes. Du coup, j'ai appliqué la même méthode que l'on utilise au cinéma, pour être sure de la mise au point, j'ai nommé, la FOCUS CHART 🙂 Le principe est tout bête, il faut juste afficher cette image (ou une autre du style), dans vos lunettes fpv (en l'occurrence pour les dji googles 2, j'ai exporté une "vidéo" avec cette image, pour pouvoir la lire dans les lunettes).

