Bonjour,
Je sollicite vos avis d’experts pour résoudre un wobble net à l’accélération, présent depuis plusieurs vols sur mon JeNo Pocket 2.5" (3 S).
Merci de bien lire jusqu'au bout, et oui le montage est propre, hélice bien serrées, et pas cassées. 🫡
🧩 Configuration
FC / ESC : JHEMCU GHF405 AIO 40 A
Moteurs : RCinPower 1303 6000 KV
Hélices : Emax Avan Blur 2×1.9×3
VTX : DJI O4 Lite
RX : TBS Crossfire
LiPo : Dogcom 560 mAh 3 S
Gyro : ICM42688P
⚠️ Symptôme
Le drone est parfaitement stable en stationnaire et en translation,
mais vibre fortement (wobble audible) lors des montées de gaz.
Analyse Blackbox : pic très marqué entre 65 et 80 Hz, parfois ~70 Hz constant.
Pas de surchauffe moteur, pas de dérive PID, ni de déséquilibre mécanique visible.
🔍 Essais déjà effectués
Réglages filtres :
gyro_lpf2_static_hz = 140
dterm_lpf2_static_hz = 100
dterm_lpf1_dyn = 80–160 Hz
dyn_notch_count = 2 (100–900 Hz Q=500)
rpm_filter actif (3 harmoniques, Q 950, min 120 Hz)
Notch fixe 70/60 Hz testé.
PIDs : Roll 56/111/46/100 ; Pitch 66/135/62/105 ; Yaw 50/90/0/70
D-min : R 44 / P 50 – TPA (D-only) : 65 @ 1400 – idle 48 000 RPM
Testé plusieurs LiPo Dogcom neuves.
Vis de stack et câblage vérifiés, vibrations mécaniques écartées.
🎯 Objectif actuel
Supprimer la résonance ~70 Hz sans nuire à la réactivité.
Dernier correctif envisagé :
set dterm_lpf2_static_hz = 75
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 0
set d_min_roll = 22
set d_min_pitch = 25
set tpa_mode = PD
set tpa_rate = 70
set tpa_breakpoint = 1400
L’idée : bloquer le 70 Hz dans le D-term, alléger le D-min, et appliquer un TPA classique pour adoucir les transitoires.
❓ Question
> Pour ceux qui ont déjà rencontré un wobble isolé à ~70 Hz sur un micro-build 2.5″,
pensez-vous que la cause puisse encore être mécanique (stack trop rigide, câbles sur le gyro) ?
Ou que le problème soit dynamique (filtrage/TPA) et que ce dernier CLI suffise à le corriger ?
Merci d’avance pour vos retours, captures de Blackbox ou expériences similaires.