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  1. Bonjour, J'ai un souci avec le capteur de mon Tx-801. Mon but est de connaitre le debug 0. Sauf que lorsque je met ''SmartAudio'' dans ''Blackbox'' et que je redémarre BetaFlight, Je vais dans ''capteurs'' Mais la courbe ne change pas...Quelqu'un peut-il m'aider pour régler ce problème SVP😊
  2. Hello J'ai reçu mon Phantom GEPRC HD (comme mon compatriote Belge ailé...) Premier vole du bouzin ce midi avec du zef (1 seule lipo) = je vais ouvrir un post dédié 🤏 Malgré tout j'ai une question pour vous, cette saleté chose me fait un truc chelou, lorsque j’accélère et que je coupe sèchement les gaz, une fois sur deux le bidule "continue" quand même un peu tout seul.. genre latence d'une 1/2 seconde, un peu comme un tinywoop lorsqu'il prend le vent Selon vous, sur quoi bidouiller pour calmer ces maux ? Ps: Betaflight / STM32F411 (S411) 4.1.7 May 28 2020
  3. Bonjour😁 J'ai un problème avec ma batterie qui n'est pas détectée dans BetaFlight. J'ai donc cherché des solutions et j'ai constaté qu'il me manque une info dans mon onglet configuration. Si quelqu'un pouvais me venir en aide, c'est super sympa 😊
  4. Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour un sujet qui n'a, de ce que j'ai pu constaté, pas encore traité... J'ai fini de construire mon drone et j'ai commencé à la programmer, binder avec la télécommande...Seul problème, lorsque je vais dans mon onglet récepteur sur BetaFlight, Les joysticks de ma qx7 sont reconnus mais pas les AUX. Il y a seulement le switch 12 qui bouge en permanence mais qui n'existe pas sur la télécommande. Mon récepteur radio est un ''FrSky XM+ micro D16 sbus'', Réglé dans l'onglet configuration en mode : RX série(Sbus)et type : Sbus. Merci d'avance !😊
  5. Bonjour à tous, Je viens de changer la carte de vol sur mon Tyro79. Après montage et première configuration, elle se connecte à BetaFlight, mais j'ai un problème avec mon XM+. S'il n'est pas branché j'ai bien 5V sur la prise, mais dès que je le branche, la tension tombe à 2V et il n'est donc pas alimenté. (branchement usb ou batterie). Je l'ai testé à part et il fonctionne. D'où ça pourrait venir d'après vous ? Je ne comprends pas d'où vient le problème... cette tension provient d'un esc ? Pour la camera, j'ai bien un 5v qui ne s'effondre pas. Je vais surement brancher le RX dessus mais j'aimerai comprendre d'où vient le problème. Merci d'avance
  6. Bonjour à tous, Newbee, je me lance dans l'upgrade de mon 1er build sur lequel je change, entre autres, ma FC pour une CL Racing F7 V2.1 Dual et je ne voudrais pas faire de bêtises même si je pense avoir compris... Enfin j’espère et c'est pourquoi je suis là 😄. Dans le manuel de cette carte, pour la mise en oeuvre du RPM Filter il est mentionnée en page 8 " Both LEDS and M4 can be use for rpmfiltering. FOR BETAFLIGHT V4.1 and up just use M4 as motor 4 signal." : Je crois donc comprendre qu'il faut faire un "bridge" de soudure entre le pad du milieu et le pad "Led" Ensuite je lis pour ma FC, sur le github de betaflight, que pour le Bidirectional DSHOT et le RPM Filter : "Motor 4 doesn't work. Use the LED pad instead" ce qui me conforte dans ma compréhension (bridge sur pad "Led") puis quand je clique sur le lien "snippet" de ma carte : je crois comprendre que sont les paramètres à pousser dans CLI pour mettre en oeuvre le RMP Filter Mes questions : Une âme charitable pourrait SVP confirmer ou infirmer mes compréhensions ? Cette même âme charitable, si elle en la compréhension, pourrait elle m'explique le "fonctionnel" derrière cette nécessité technique de faire un bridge sur les Pad de la FC ? J'aime juste comprendre ce que je fais.... 🙂 NOTA : je ne change pas d'ESC (4en1 - BLHeli_32) pour lequel j'ai déjà appliqué cette partie de la procédure "RPM Filter". Merci par avance, Bodays
  7. Bonjour à tous, Après avoir un peu galéré à binder mon R9 MM et ma X9D+, je galère maintenant pour connecter mon petit racer Vortex Mojo 230 à mon R9 MM. Etant donné que la FC est une F3 custom, je ne sais pas trop si je dois utiliser le smart port ou l'inverted smart port. Je n'ai rien trouvé la dessus sur la documentation du Mojo. J'ai du coup utilisé le smart port non inverted. Pour résumer, j'ai branché le SBUS Out du Rx sur le Rx de l'Uart 2 du Mojo. Le S. Port/F. Port du Rx sur le Tx de l'Uart 2. Et évidemment le gnd sur le gnd et le Vin sur le +5v. J'ai par contre flashé un firmware non f. Port sur mon récepteur si je me souviens bien (je dois vérifier ça en rentrant chez moi). J'ai activé serial Rx dans Betaflight. Jai mis ensuite le mode de récepteur sur "Récepteur série" puis sur "SBUS" dans beta. C'est globalement tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas mis de commande CLI car je ne suis pas sûr de ce que je dois faire étant donné la FC F3 custom. Si vous avez des idées sur ce que j'ai oublié de faire ou mal fait, je suis preneur 😉 Merci à vous d'avance !
  8. Hello, Etant assez débutant dans le domaine, je m'excuse par avance si j'emploie certains termes inappropriés. Je vais faire le max pour être le plus clair possible. Lorsque je branche mon petit Warlark80 en usb sur Betaflight, la valeur de mon min_throttle est trop haute (1080 au lieu des 1000 que je règle habituellement). Je voulais savoir comment baisser cette valeur à 1000 sachant que dans la page "Sorties" de ma Taranis (X9D EU LBT), j'ai déjà -100 sur la valeur minimale de mon Throttle (en CH1) et que je ne peux pas (ou ne sais pas comment) aller plus bas. J'ai tenté une calibration d'ESC (au cas où) mais cela n'a pas fonctionné : Dans Beta, onglets motors, je pousse le master à fond, je branche la lipo mais je n'ai pas la petite musique habituelle donc j'imagine qu'on ne peut pas faire de calibration à proprement parler sur ce type de petites machines ? Du coup je suis bloqué malgré mes recherches sur le sujet ^^ Merci par avance pour votre aide !
  9. bonjour je voudrai mettre a jour les ESC du P130 d origine FC naze 32 a jour esc flycolor fairy series je n arrive pas a les calibrer sous BF comme j ai l habitude avec mes autre drone pas de musique rien quand je baisse le master ras si on le remonte les moteurs démarres en passant par la FC et bhelisuite pas d esc trouver avec USB linker trouve sur amazone le soft reconnait le linker trouve pas esc soit on peut pas les flacher ok mais je devrais arrive a calibrer les ZozO sous BF merci part avance
  10. Bonjour, Je suis en train d'établir mon premier build, j'avance étape par étape et aujourd'hui je bloque sur la calibration de mes ESC/Moteurs. Un de mes moteurs ne tourne pas. Pour être plus précis sur les 5 vibrations du cycle de démarrage j'entends et sens les 3 premières sur mes 4 moteurs, en revanche les deux dernières n'en font bouger que 3 sur 4. J'ai des LED CLRacing à chaque moteur qui illustre bien mon ressenti, lors de la première phase les 4 s'allume lors de la seconde phase seulement 3 s'allume. Sous BLHeliSuite32 Il ne détecte pas mon ESC4.J'ai essayé en DSHOT1200, ONESHOT125... Si je résonne bien, ce n'est pas mes soudures ni l'ESC ni le moteur qui sont en cause, car le moteur réagit bien aux premières vibrations. J'ai pense à un problème sur la sortie Moteur 4 de ma FC qui déconne mais avant de casser mon connecteur et mettre de l'éteint partout pour passer par une autre sortie auriez vous des idées? La FC et lESC sont reliés avec un connecteur JST mais j'ai le même problème si je les relis avec un connecteur FCC. Merci 😉 Ma config matériel: ESC 4in1 Typhoon 32 V2 FC OMNIBUS F4 V6 Moteurs EMAX RS2306 Betaflight 3.5.3
  11. Bonjour à tous, J'ai fait quelque vol avec mon quad récemment monté et je constate que les informations donnée dans l'OSD concernant le courant consommé en mah et les ampères consommé en directe sont faut. Je vol en 6s et lorsque je pousse un peu sur le throttle, je suis à un peu moins de 6 ampères en conso. De plus, lors de mes premier vol, lorsque la batterie arrivait gentiment au bout, l'OSD m'indiquait des mah consommés bien moindre que ce que la batterie avait réellement délivré. Il s'agit d'une carte de vol T-Motor F7 et d'un ESC 4 en 1 T-Motor F55a pro II. Actuellement, sur betaflight, j'ai laissé les valeurs par défaut, à savoir, pour les ampères, 400 de scale. Pensez-vous que c'est mieux de passer sur le capteur de courant de l'ESC ? En réglage par défaut, il semble que c'est celui de la carte de vol qui est pris en compte. Pour ce qui est du voltage de la batterie, ça semble ok ! Merci d'avance pour vos retours !
  12. Salut ! Je vais faire un thread ici pour vous partager les vidéos que j'ai upload sur YouTube sur "Les bases à connaître sur Betaflight 4.2" Si tu débutes ou si tu veux simplement upgrade, la série décomposée en plusieurs petites vidéos qui durent en moyenne 6 à 7 minutes détaillent chaque onglets de betaflight configurator. La première vidéo couvrant la présentation et l'installation de Betaflight Configurator est disponible ici : Abonne toi ! ;D
  13. Bonjour à tou(te)s Je me monte un build avec une FC DYS F4 pro V2, tous mes branchements sont bons mais le bepper ne fait aucun bruit... J'ai testé les pin et je n'ai pas de résultat électrique. par contre, si je me branche sur "Buzzer +" et que je mets le noir sur un "ground" j'ai un signal. Ma radio est bien appairée et les modes sont bien réglés. Quand j'actionne mon bouton buzzer, la FC réagi, elle clignote fort mais le son ne sort pas. J'ai tenté de tout activé dans la configuration BF... rien J'ai vu cet article https://github.com/betaflight/betaflight/issues/3970 qui dit que, au delà d'une certaine version du firmware le buzzer ne marche pas... Quelqu'un aurait une piste à explorer? Merci les zamis 🙂
  14. Bonjour à tous, Je possède actuellement une carte de vol Matek f-405, pour la paramétrer sur Betaflight je dois donc installer le driver STM32 VCP, cependant il n'est pas disponible sur Windows 10, je n'ai jamais monté de drone auparavant et je ne m'y connais pas très bien en informatique. Avez-vous une solution pour résoudre ce problème ? Merci d'avance, Cordialement
  15. Bonjour, Je débute en FPV, comme je l'ai décris dans ma présentation j'essaye de faire mon 1er quad en suivant le tuto de build de WindyFPV (qui est d'ailleurs super bien détaillé). Mais voila j'arrive à la fin du tuto: Le quad réagi dans betaflight j'ai bien le retour video dans le masque les moteurs tournent correctement depuis le menu moteur de Betaflight les commandes de la radio sont bien reçu par la FC Après l'armement les moteurs commencent a tourner doucement, lorsque je pousse un peu les gaz ou tout autre commande, les moteurs accélèrent et s'arrêtent après quelques secondes. Les leds verte et bleu du Recepteur (un RXSR en sbus) qui étaient allumé avant d'accélérer passe en rouge et bleu clignotant. Ensuite je ne peux plus réarmer, je suis obliger de débrancher la lipo et la rebrancher. Avez-vous une idée du problème ? Merci d'avance pour votre aide. A+ SpokeFPV
  16. Bonjour, je vous contacte car j’ai un problème avec mon drone Eachine Novice 3 et sa radiocommande. En effet, ils sont bien connectés car j’ai effectué le binding une seconde fois et le drone répond lorsqu’on allume/éteint la radio. Cependant ni le beeper ni l’armement ne fonctionne alors que je les ai activés sur Betaflight. De plus le drone émet 3 petit bip à intervalles régulières. Merci d’avance pour votre aide qui m’es extrêmement précieuse et bonne journée!
  17. Salut, Suite à un crash j'ai fais réparer mon kwad par une entreprise spécialisée en drone. (je débute) Le mec m'a changé le vtx par un TBS UNIFY PRO 5GB V3. Il m'a dit au téléphone: "J'ai réparé ton drone, ne pouvant pas le connecter à mon betaflight, il faudra juste que toi de ton coté tu le met en smartaudio et pas en tramp" Voilà c'est ce que je pense avoir entendu, pouvez me dire de quoi il s'agit et comment faire cette manipulation ? Merci beaucoup !
  18. Bonjour j'ai un gros problème avec mon eachine wizard x220s qui quand l’allume et je l'arme tout va bien mais des que je mais un coûte de gaz il bip et il ne marche pas .sinon quand je le laisse arme sans rien touche il bip toute les 3 sec. après il sans le brûlée, plastique brûlée et surchauffe ultra vite.une fois je l'ai allumer et il y a un petit peux de fumer qui est sortie. j'ai essaye de le démontée et j'ai regarde attentivement mais je n'ai rien vue apars quelque petit bout d'herbe. je suppose et j’espère que la fume venait de sa. quand je vais sur betaflight et je tape status dans la console tout est OK les rescription marche.
  19. Bonjour j'ai une omnibus f4 v1 et j'etait en version 3.2.0 et tout allais bien j'ai flasher ma carte avec le dernier firmware et catastrophe plus de gyro et je ne trouve pas beaucoup d info sur cette version de carte qui deviens un peux vielle pouvez vous m'aider et au passage cette carte peut elle convenir pour du freestyle desolé je suis vraiment débutant et j ai acheter un zigogne rs 200 sans trop savoir ce que j'achetait et maintenant je me rend compte que j'aimerai mieux faire du free style donc je dois changer de frame mais j'aimerai garde le reste merci
  20. Bonjour à toutes & tous, Je suis un tout nouveau dans le domaine, excusez moi d'avance de mon vocabulaire newbie et p-e mon imprécision. Je me permet de vous demander de l'aide, je rencontre une problématique depuis hier, voici un peu de détail pour recontextualiser. Specs du Drone : SucceX-A F405, X-RSR, DJI Air Unit, Lipo Tattu 1300mah 75C Faits : Petite session de drone, vient la dernière batterie, je me rends compte que je n'ai plus de retour du Custom OSD sur mes DJI Goggles ainsi que le voltage du drone, je remarque aussi une perte de signal forte entre le air unit et les Goggles, je fais revenir le drone et le pose. Je remarque qu'un cable MMCX pour la liaison entre une des antennes et le air unit est sectionné, je me dis que le problème de liaison vient forcément de la, et pour le problème de retour de DATA (Custom OSD et voltage du drone) ça doit aussi venir de là, je m'empresse donc de commander de nouveau cable officiel MMCX DJI. La suite : Hier je fais le changement du cable MMCX, je souhaite tester et branche une batterie (j'entend le bruit au branchement de la LIPO, important pour la suite), je regarde dans les Goggles, le signal est mieux mais toujours pas de retour OSD, je desarm avec la RC pour vérifier que ça ne vient pas pas du fait que les moteurs ne tournent pas, mais non, j'éteints tout et je recheck le câblage, tout correspond bien à ce schema : Tout est bien correct, je redémarre le matériel et la aucun bruit au branchement de la LIPO ... Puis la je rentre dans une session de test ou pour l'instant je n'arrive pas a sortir : * J'ai bien le voltage de la LIPO dans Betaflight quand le drone est branché en USB sous betaflight avec LIPO branché : * Quand je tourne les moteurs a la main, je vois bien un mouvement sur chaque moteur dans BetaFlight. * Quand je fais un test moteur (hélices retirées hein 😉 ) depuis Betaflight, rien ne tourne. * Quand je branche en USB sous betaflight aucun BEEP non plus. * Le drone est réglé pour beep si il ne chope pas la radio commande, la il ne fait rien. * J'ai vérifié les soudures et je ne vois rien, pas de contact ni de cable arraché :-(. * J'ai essayé de restaurer mes anciennes configuration via des backup au cas ou mais NOK. * Le Air Unit fonctionne, j'ai un retour vidéo, cependant toujours pas de custom OSD et le voltage du drone en bas à droite (OSD DJI) Entre le moment ou j'ai fais mon test avec moteur allumé et le second ou les moteurs ne s'allumaient plus je tiens a préciser que le drone est resté sur le bureau, n'a pas subit de choc ou autre. Voici une photo de la bestiole : Le drone a fait une 10 aine de LIPO grand max. D'avance , merci pour votre aide ou bien même votre lecture et désolé mes explications de newbie. Robin
  21. Bonjour, je rencontre un problème avec mon quad. Je fais mes premiers vols dans mon jardin et j'ai remarqué que le signal sur ma QX7S chute très rapidement alors que je suis censé pouvoir faire du long range. je possède en récepteur un R9MM et j'utilise bien le module externe de ma radio. Je n'ai pas pu remarquer de perte de télémétrie vu que je vol pour l'instant dans mon jardin. De quoi cela pourrait venir ? Merci !
  22. Bonjour je rencontre un soucis avec mon premier quad que j'ai monté. Tout est correctement configuré, le sens des moteurs ainsi que le sens des hélices, ça j'en suis certains mais je rencontre un problème avec le sens de la carte. La flèche sur la carte pointe vers l'arrière. Sur betaflight, je suis donc censé mettre 180 sur le YAW pour que dans "Installation", Quand je bouge le quad, ça corresponde. Sauf que dédormais, je suis obligé de laisser à 0 pour que ça corresponde et quand j'ai voulu faire mon premier vol, le quad s'emballe au décollage au moindre filet de gaz fait un tonneau. J'avais réussi à régler le problème en bidouillant dans le sens de la carte et du gyro mais quand j'avançais je reculais. depuis je fais que des deadroll... Une idée de comment je pourrais faire ?
  23. Bonjour à tous, J'espère vraiment que quelqu'un pourras m'aider car la je sèche. je tiens à dire que je suis débutant dans le fpv. Voilà j'ai eu quelque soucis avec mon X220s (drone qui dévisse en plein vol + roulement d'un moteur HS). J'ai donc décider de changer ESC et Moteur mais pas avec les pièces eachine d'origine. J'ai opter pour: Hobbywing XRotor BLHeli_32 45A 4in1 DS1200 Regler 2-6s Hypetrain 2306 2450KV Freestyle Motor V1.1 EZO Le montage c'est plutôt bien passé (pour un débutant😅). Petit soucis de connecteur pas compatible avec ma FC Omnibus F4sd donc souder les fils sur l'ancien connecteur. Bref, Après avoir configuré ce qu'il fallait (inversion sens de rotation dans BLHeli32), j'ai fait mes tests moteur sur Betaflight-->résultat ok. Lors de mon premier vol à vue en mode STAB pour voir si tous était ok, j'ai mis un filet de gaz pour décollé (jusqu'là-->ok) puis lorsque j'ai mis un bon coup de gaz et coupé, la le drone est parti en flèche à ~30m de haut avant que je puisse reprendre le contrôle des gaz et le posé en urgence! Et là je vois vraiment pas de quoi ça peut venir. -Rien changé au niveau config betaflight par rapport à avant changement de pièces sauf essai du capteur d'intensité qui ne fonctionne pas (pas possible de l'activé sur betaflight)🤔. -redescendu en DShot 600 au lieu de DShot 1200 pensant que c'était ça --> pareil -tester avec mon emetteur Flysky FS-6 sans hélice en monitorant sur Betaflight--> aucune anomalie constatée A noter que j'ai monter un condensateur 1000uF sur l'alimentation Lipo->ESC. Chose qu'il n'y avait pas d'origine sur le X220s A l'aide je ne sais plus quoi tester pour comprendre et régler ce problème. Et à chaque fois que je test hélices montée, j'ai peur qu'il s'emballe sans s'arrêter et s'écrase à cause d'un failsafe. Là j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce! Merci d'avance.
  24. Bonjour, Je possède un drone racer FPV, plus précisément le eachine Novice 3, et il est impossible de le connecter sur ordinateur, aussi bien sur Windows que sur MacOS. Ce drone est normalement en RTF et aucune modification n’est à apporter, sauf que mon drone n’est plus bindé avec la radio et ce processus passe automatiquement par Betaflight. La lecture du microgramme n’est pas possible ni sur BHeli ni sur Betaflight et aucun ordinateur m’indique un signal lorsque je le branche. Le quad est en parfait état je n’ai fait aucune modif, tout est ok même les lumières dessus fonctionne mais impossible de le connecter à un ordi. J’ai fait ttes les maj possible mais tjs rien. En tout cas merci pour votre aide qui serait très, très précieuse et désolé pour ce dérangement. Je suis joignable par mail ou au 0783540462. Merci d’avance et bonne journée!
  25. Salut à tous ! Je vous partage ici une vidéo tuto que j'ai faite sur YouTube, cette fois-ci je vous explique comment flasher les ESC de son mobula6 ou mobula7 (ou tout ESC avec BLHELI_S) de façon simple et rapide ! J'explique aussi les configurations de bases qu'il faut mettre pour le rpm filter 😉 Je pense que ça peut être utiles pour les personnes qui voulais upgrade leur tinywhoop pour un vol plus propre ! Abonne-toi !
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