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  1. Bonsoir à tous ! Je viens juste de finir un build et j'ai un gros problème assez dangeureux : https://www.youtube.com/watch?v=GW5SxPdibVg Sachant que j'ai update mes esc à la dernière version ( CH40 rev 16.7 sur BLHeliS ), je suis en Dshot600 pour le moment, le build est tout neuf. Mon Setup : Frame Source one V0.2 Stack Mamba MKII Moteur 3B 2306 2500kv Vtx Foxeer Clear TX2 Pagoda home made Foxeer monster mini pro
  2. Bonjour à tous ! On continue avec mes galères de montage : je suis en train de remonter entièrement une config BF que j'avais achetée à Motard Geek il y a quelques temps. La FC avait lâché assez rapidement et je n'avais pas pris la peine de la changer jusqu'à maintenant. J'ai donc acheté une DALRC F405 (https://www.banggood.com/DALRC-F405-AIO-Betaflight-F4-Flight-Controller-BEC-OSD-50A-Blheli-32-3-8S-Brushless-ESC-for-RC-Drone-p-1300573.html?utm_campaign=13872262_20180420&utm_content=2916&p=WL250613520991201708&cur_warehouse=CN) en remplacement et j'ai décidé de tout remonter proprement vu que la longueur des fils n'était pas le même etc... Bref...tout se passe bien pour le montage, je soude le XT60, je raccourcis les câbles des moteurs pour avoir les ESC un peu plus au centre des bras qu'avant, je soude les ESC à la FC, je soude les fils du RX etc... Je branche la FC en USB, tout fonctionne bien, elle est reconnue. Je fais mes petits réglages habituels, je mets les ESC en Dshot 1200, je mets mes rates, je fais mon OSD etc... Je branche ensuite une lipo pour pouvoir tester le RX et là arrive le premier problème. La LED verte du RX s'allume bien quand j'allume ma radio donc c'est bon, tout est bien bindé sauf que dans BF, rien ne change quand je bouge les sticks dans l'onglet radio. J'ai pourtant suivi les instructions donnés sur le site du constructeur. [NOTE : Je ferai des screenshots et des photos en rentrant chez moi ce soir :) ] A quoi cela pourrait-être dû ? Il y a un moyen de tester le RX pour voir s'il envoie bien des infos ? Bon...après ça je me dis que tant pis, je verrai ça plus tard. Je débranche le quad et je branche une lipo pour voir si les ESCs fonctionnent bien. J'entends les bips de démarrage mais pas les seconds qui indiquent que le quad peut être armé (parce que pas de radio détectée je suppose). Mais je me rends compte que pendant les bips où les moteurs doivent en général bouger un peu, un des moteur ne bouge pas du tout. Je touche l'ESC en question, il est brûlant et donc je débranche aussitôt la lipo. En voulant voir ce que ça donnait sur Blheli Configurator, je clique sur connect, ça se passe bien mais quand je clique sur Load je sais plus quoi, ça me dit "finished" sans m'ouvrir les infos des ESCs. Pour infos, les ESCs sont des AIKON AK32 35A. Est-ce qu'il faut utiliser Blheli 32 plutôt que le configurator ? Honnêtement je sais plus, je suis paumé :/ Dans tous les cas, est-ce qu'il y a un moyen de tester l'ESC pour voir s'il a un problème ? Désolé pour le pavé...en espérant que quelqu'un puisse m'aiguiller sur la marche à suivre parce que j'ai l'impression d'avoir tout bien fait mais je suis plus habitué à Kiss et je suis un peu paumé sur BF. Merci d'avance !
  3. Bonjour, premièrement merci à vous tous car j'arrive toujours à régler mes soucis sur mon quad grâce à aux forums Wearefpv, mais aujourd' hui je bloc. J'ai changer mon vtx pour le TBS unify pro 32 pour ça fonction smartaudio. Je l'ai monté, débloqué il est même bien régler mais impossible d'utiliser la fonction smart audio. J'ai bien brancher le fil vert (crsf tx1) sur un port TX libre de ma FC (hobbywing xrotor f4 4in1) activé mon port smart audio sur betaflight, mais quand je vais dans mon menu via l'osd, rien dans le menu vtx sa la ou l'on fais les modifications. J'ai également essayé un autre port tx sur la fc ça ne marche pas non plus Je suis sous BF 4.0.5 Si quelqu'un à deja eu ce soucis je suis preneur pour les infos Merci
  4. Bonjour j espère que vous pourrez m aider car je ne trouve pas pourquoi mes mes moteurs ne tourne pas. J ai des moteurs Emax Rs2205, une carte de vol F3, des esc Behli_s RS 30A v2, j ai une télécomande FLYSKY FS-I6 et son receiver, j ai aussi une matek systeme et une baterrie 4s 1300mah 65c dinogy. D' après moi c est un problème des esc car quand je suis sur Betaflight dans l onglet Receiver j arrive a faire bouger le drone ou c est sur betaflight ou sur la télécommande que j ai oublier de faire quelle que chose. Merci de dire toute les choses que je pourrais vérifier pour que sa fonctionne .
  5. Bonjour, Comme j’ai un peu galéré à trouver et pour ceux que l’anglais rebute, je vous livre ce petit tuto pour avoir la bonne valeur de rssi sur l’OSD. (note aux admins : désolé si ça fait redondance avec un autre post mais j’ai pas trouvé sur le forum avec les mots clé « OSD RSSI TARANIS ») Pour le petit historique, ma valeur de rssi plafonnait à 8-9% dans l’OSD alors que j’avais plus de 90db sur la Taranis. En bon newbie, j’avais activé RSSI (signal strength) dans onglet config de BF, hors j’ai lu ensuite que le signal RSSI n’était pas analogique !! Bref ! Pour ce qui est de ma config, j’ai une X9D+ avec un R-XSR Pré-requis : - avoir une Taranis et un récepteur avec télémétrie (S.Port) - Être connecté en SBUS ou PPM à la FC (je ne sais pas si ça marche de la même façon en PWM) - Avoir fait une recherche des capteurs de télémétrie Sur la Taranis, on commence par créer une nouvelle entrée avec comme source le RSSI et régler l’échelle à 100 : Dans a page mixage, on attribue l’entrée précédemment créée sur une des voies non utilisée avec 200 au ratio et -100 au décalage car le RSSI ne varie que de 0 à 100 et d’une voie varie de -100 à 100 (en laissant les valeurs par défaut 100 au ratio et 0 au décalage, on aurait bien 100% de signal lorsque l’on a 100db mais lorsque que le signal est à 0db on aurait encore 50% au RSSI sur l’OSD) : Puis sous BF, on désactive « RSSI (signal strength) » si jamais il a été activé : Puis dans l’onglet Receiver, on assigne la voie correspondante au RSSI (aux 4 si c’est la voie 8 et ainsi de suite en fonction de la voie sur laquelle a été configuré le RSSI sur la Taranis) : Si après cette manip ça ne fonctionne pas, il se peut que le nombre de voies déclarées ne soit pas suffisant. Pour le savoir, rdv dans CLI en tapant la commande « set aux » : Si jamais max_aux_channels est inférieur au numéro de l’aux choisi pour le RSSI, il suffit de taper la commande « set max_aux_channels = xx » (xx étant le nombre de voies auxiliaires qui vous souhaitez tout en restant dans la plage donnée par allowed range). Puis taper « save ». Reste plus qu'a activer l'affichage du RSSI dans l'onglet OSD et le tour est joué. Bye.
  6. Hello, je démarre dans le fpv. ma config: wizard x220 HV rx: frsky R- XSR TX: taranis X9D Plus Betaflight dernière version Mon souci: cablage et paramétrage Bétaflight —> S-Bus? ou smartport? Je n’arrive pas à voir bouger mes commandes sur betaflight: throttle, yaw ... le sujet inverted/ non inverted n’est pas non plus clair ... le plus frustrant est bien-sûr de ne pas encore avoir volé !!! merci J’ai beau regarder X mille vidéo qui traite de mon pb, je n’arrive pas à le résoudre.
  7. Vous conseil de mettre quoi comme reglage pour les filtres et les PID sur betaflight 4.0.5. Je cherche avoir un quad tuné pour le cinématiques.
  8. Bonjour à tous, J’ai un drone racer 5‘’ et j’ai eu une soudure arrachée lors d’un crash. La soudure est celle du positif d’un des esc du côté de la FC. Ma question est donc : est-ce que je peux souder le câble directement sur le positif de la batterie qui est juste à côté du pad de soudure arraché ? Merci d’avance pour vos réponses !
  9. Bonjour a tous, je suis nouveau dans le monde du fpv depuis un peu plus d'un mois. Je possède un x220s qui provient de chez studiosport avec fly sky i6 ainsi qu'un masque ev800d eachine. Ma machine a tourné du tonner pendant une semaine, mais la, mon doigt a volontairement bouger le switch en mode acro est le drame ce passe. Biiiim une pelle, j'ai cassé un pied de mon quad. Après rachat sur bangood de 4 pièces (commander le 4 avril, reçu hier 🥵) aller hop que je remonte mon quad. Tous ce passe bien, j'ai aussi équilibré les moteurs puis je reparte dans un champ. Depuis mon drone ne répond pas correctement, il réagit après quelque centième de seconde puis fait un peu ce qu'il a envie, je ne peux pas men servir. Meme en mode stabilisé, mon drone fais du sur place puis lorsque je met les gaz il est capable de pas réagir comme dun coup, vite prendre 30 m d'altitude. Pareil pour le roller, pitch etc.. Aidez moi svp depuis 1 mois e demi mon quad a voler 6 fois avec environ 10 pelle 🤣. Jeeee VEUUUUUUX m'envoyer en l'air bordel 😂😂. Merci d'avance à tous, en espérant avoir une réponse 🤞
  10. j'ai besoin d'une petite aide , j'ai un drone x220s avec une télécommande fs-i6 , au moment que j'utilise mon aux 4 (SWD) il met a fond le gaz de mes moteur et j'arrive pas a changer cá, ce problème apparu apres avoir configurée cette meme aux 4 pour le mode LEDLOW sur btflt 3.1.7 , au debut tout marche bien mais apres je me retrouve avec ce problème que persiste MEME apres avoir desactive le mode et l'aux aussi, HELP me please !! *-*
  11. Bonjour, La pastille (couche conductrice pour soudé) du connecteur + du buzzer c'est décollé sur ma fc je ne peux donc plus soudé le fil au buzzer Comment faire ? est il possible de réparer le connecteur ? sinon je pensais au buzzer autonome mais comment le faire biper a distance avec ma radio je ne crois pas que se soit possible merci pour vos réponses
  12. Ma machine volait super bien , puis je decide de mettre un gros coup de gaz pour passer au dessus des arbres et la c'est le drame , la machine tombe. Est ce que vous savez de quoi cela peut venir ? J'ai verifié je nai pas prit le fil de la lipo dans l'helice... je vois pas ce que ça peut etre si ce net pas ça. Merci
  13. Bonjour à tous, Je viens de remettre à jour mon drone ( flasher la carte FC 405 CRT ainsi que mes ESC Hobbywing X 60A à l'aide de BLheli ) à la suite de problèmes avec le régime des moteurs. Je pensais que cela réglerait les soucis mais cela persiste. Quand j'arme les moteurs ,ils tournent de manière régulière, je donne deux ou trois coups de gaz j'arrive encore à les maîtriser. Puis au bout d'une trentaine de seconde même si le stick des gaz est au minimum les moteurs accélèrent progressivement et je suis obligé de les couper. (perte de contrôle) Merci pour vos réponses. Je joins une vidéo qui résume mes propos
  14. Bonjour à tous ! Etant tout nouveau dans le domaine je viens vers vous pour un gros problème : J'ai reçu il y a peu mon premier engin, un XV200 COMET de chez Hobbymate en BNF que je me suis empressé de brancher à BetaFlight. Pour les premiers réglages j'ai suivi entièrement la procédure préconiser par Hobbymate (en pj). Le drone est livré et monté avec un RX D16 de chez Hobbymate : http://hobbycool.com/full-range-s-bus-receiver-16-ch-support-lua-script-w-s-port-telemetry/ J'utilise une QX7 donc normalement tout est prévu pour fonctionner parfaitement. Tout se passe bien jusqu'à l'onglet Récepteur ou absolument rien ne se passe... Je suis bien binder, je reçois les infos de télémétries sur la télécommande mais rien n'y fait. BF m'indique en status RXLOSS et le RSSI est à 0. Autres éléments peuvent être en lien : Les moteurs ne tournent pas via BF et lorsque je branche le drone uniquement sur LiPo, seul la FC s'allume mais pas le RX. Merci beaucoup pour votre aide ! Hobbymate 5in Drone Assembly Instructions v1.6.pdf
  15. Bonjour, J'ai charge la version 2 de béta dans ma carte car je voudrais avec un RTH. Avec cette carte j'utilise une radio horus de frsky et un R9m. Je voudrais utiliser le même gps pour le RTH et aussi pour recevoir les coordonnées sur la radio avec la télémétrie en cas de crash. D'après ce que j'ai déjà vu, la télémétrie s'obtient en TX3 mais c'est le compas du gps qui l'utilise. Il se pourrait que ce soit possible avec softsérial en me connectant en pwm5 ou 6. J'ai coché softserial dans la configuration mais cela ne s'affiche pas dans l'onglet port. Avez vous une idée? diiity
  16. Bonjour à tous, petit nouveau sur le site, j'ai rencontré un probleme lors de la configuration de mon Vortex, et ma Taranis dans Betaflight, j'ai deja commencé un sujet, mais au mauvais endroit, je vous donne le lien pour m'y aidé si vous le pouvez, je vous en remercie par avance. Je voudrai juste rajouter, aussi pour DaD, que j'ai essayé de mettre le choix en PPM, mais je n'ai que ceci, je montre mon screenshot. Merci à vous
  17. Bonjour J'ai crashé ma machine il y a 2 mois , jai bloqué un moteur( en tapant contre un mur) et flambé un esc sur un 4en1. J'ai tout remplacé. La aujourdhui premier vol depuis ça . Je fais 2 lipo nickel sans soucis puis quand je branche la troisieme lipo jai la machine qui sest mise a fumer (beaucoup) jai pas bien vu sur le coup parceque je my attendais pas mais je pense quil sagit dun moteur qui a brulé. Je comprends pas bien pourquoi. Voila la video du branchment de la lipo : https://www.youtube.com/watch?v=iYo3Ue90B-M J'aimerais vraiment savoir de quoi ça vient pour ne pas reproduire la même erreur Merci
  18. Bonjour J'ai besoin de votre aide. J'ai crash mon racer. J'ai donc changé le moteur et une fois le moteur changé je n'ai pas pu repartir. Tout fonctionnait parfaitement avant le crash et la maintenant des que jarme, les 3 moteurs qui nont pas été touché fonctionne. Mais le moteur que j'ai remplacé lui ne tourne pas. Il avance un peu puis recule puis avance puis recule par petit à-coup d'1/4 de tour. Peut être que c'est mon esc qui est cuit. Lors du crash j'ai tapé contre un bâtiment, le moteur a tapé tellement fort qu'il s'est bloqué. J'ai désarmé sur le moment puis après jai voulu vérifier si tout tournait correctement en remettant le drone sur le sol et en l armant et la jai entendu des bruits bizzare de lesc et le moteur n'a pas bougé. Donc peut être que c'est la que j'ai flingue l esc ? Je peux vous faire une vidéo demain si vous ne voyez pas ce que je veux dire. J'aimerais donc savoir ce qui généré ce soucis. Si c'est un élément quil me faut ré calibrer apres avoir changé le moteur ou si c'est que j'ai cassé un élément. J'ai que le moteur qui a prit au moment du crash. Il s'est déformé et il est devenu impossible de le faire tourner. Et le drone a été armé avec le moteur bloqué. Merci
  19. Bonjour a tous, je suis débutant dans le fpv et j aurais besoin d un peu d aide! J ai un eachine uk65 qui fonctionnait très bien avec ma Taranis qx7 pendant plusieurs mois et du jour au lendemain, j ai forcément du faire une connerie mais je ne sais pas laquelle...😣, je ne peux plus aller dans l onglet OSD ou modes dans betaflight. L onglet OSD montre une page vierge et l onglet modes fait même bugger betaflight et je dois déconnecter mon whoop pour pouvoir accéder aux autres onglets qui eux s ouvrent et fonctionnent très bien...🤯 Si quelqu'un a une idée ça serait grandement apprécié!! Merci a tous!
  20. Bonjour à tous ! J'ai flashé ma Fc sous betaflight normalement, et avant le flash tout mes moteur tournais. Donc le problème ne viens pas de mon montage. Et maintenant je n'ai que deux moteur qui tournent ... Se sont les deux qui tournent dans le sens horaire. J'ai essayer de les faire tourner un à un mais rien n'y fais ... J'ai aussi un autre problème, concernant l'armement des moteur, j'ai regardé se qui clochais concernant l'armement et il s'avère que c'est la calibration des instruments (erreur: CALIB) j'ai beau mettre le gyro_calib_noise_limit au plus haut, mais ça ne marche pas pour autant. Et j'ai remarqué que lorsque je branche la FC seul sur l'ordinateur je n'ai pas se problème là, la calibration est fini. Mais quand je branche le quad indépendamment de l'ordinateur et que j'essaye d'armé, ça ne marche pas je regarde immédiatement d'où viens le problème et là c'est la CALIB. Je ne sais plus quoi faire, j'en appel a votre aide !
  21. Bonsoir à tous, Est ce que la méthode de Damien GANS pour régler les PIDs, marche toujours pour Betaflight 4.0 ? Est ce les D des PIDs stock sont toujours trop hauts ? Merci d'avance. Pat
  22. Bonjours, J'ai un combo Hobbywing Xrotor G2, quand je branche ma FC en USB ou bien avec la lipo le microcontrôleur se met à chauffer instantanément. FC acheté au mois d'août et à très peu volé(10-15 vole). A mon avis le microcontrôleur est défectueux. merci de vos réponses,
  23. Bonjour a tous moi c'est nico je viens vers vous afin d'avoir un peut d'aide car je nage totalement. Je possède un TM 3419 après quelque vole tranquil il malheureusement rencontré un mur aucuns dégâts apparent mis à part les helices. Mais maintenant il tire automatiquement à droite après quelques seconde de vole. D'où pourrait venir le problème j ai déjà changer les helices, et trimé totalement à gauche rien à faire sa vole de travers quand même. Merci bien à bientôt.
  24. Alors voila, mon Iflight 2.5 a une FC PikoF4 Furious (3.5.0) reliée à un R XSR, le fil jaune du R XSR (celui du Sport) est bien soudé au pad S.port-Tx6 de la FC, le VTX lui est un innova V4 (Furious aussi) Pas moyen de faire fonctionner cette foutue telemetry (quoi que je magouille dans l'onglet Port de BF) seuls les trois pauvres capteurs du RX s'affichent dans la page Telemesure, la "découverte capteur" reste un doux rêve à ce jour.. Impossible aussi d'activer la ligne "softserial" La solution vient elle d'un message CLI providentiel ?, le PDF Furious de la FC propose plusieurs messages "CLI" mais ....pfffffff là aussi zobi, rien ne fonctionne Comment "la jouer" ? une idée ? Ps: je ne trouve pas de vue de câblage et de tableau BF rassemblant une FC PikoF4 et un "R" XSR ☹️
  25. bonjour à tous, J'ai un problème de bind et j'avoue que je sèche un peu. J'avais réussi à binder mon beta75x acheté en Chine (donc certainement FCC) sur ma Jumper T8SG. Aujourd'hui je suis l'heureux possesseur d'une taranis QX7, acheté également en chine avec le XJT flashé en non eu (je l'ai refait pour être sur). Alors que mon T8SG est bien bindé sur ma jumper, impossible de la binder sur ma QX7. Pour l'instant je n'ai pas démonté la XM+ du beta75x pour la reflasher. D'après mes lectures, les problèmes de bind sont souvent dues à une version différente entre le EU LBT et le FCC mais je me demande dans mon cas si c'est la version XM+ qui n'est pas compatible avec la version du XJT ? J'ai essayé de binder le XM+ en D8, D16 sur 8 canaux avec et sans Rssi ... j'ai vu également qu'il fallait des fois éloigner l'émetteur et le recepteur un peu lors du bind .... Faut il que je passe obligatoirement par le dessoudage du XM+ pour le flasher ? Merci pour votre aide 😉
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