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Contenu avec la plus haute réputation dans 02/02/2025 dans Messages

  1. Hello, Premier build pour moi, premières soudures, premier tout quoi ... 🙂 Je post les photos car j'ai quand même quelques doutes sur certains points et j'aimerai vos retours avant le premier vol ... - au niveau de la soudure de la pigtail, lorsque je branche le cable du o4, il est en contact avec la soudure ... est ce que ça peut passer ou c'est trop risqué ? si je remonte la FC je ne peux plus la fixer avec les écrous et les sangles sont en contact avec la fc et donc le gyro, donc j'ai un gros doute. Je me dis que je pourrais retourner la FC, mais je ne sais pas si je peux avoir le shield des esc dans un sens et la fc dans un autre. Et puis le probleme se poserai avec le cable esc/fc aussi ... bref, preneur d'un retour. - une fois les configuration faites dans betaflight, quand j'arme le drone sans les hélices, tant que je reste en dessous des 50% de gaz les moteurs reviennent bien à leur rythme normal, mais si je passe entre 50 et 100%, quand je reviens à 0 ils tournent encore avec une puissance qui n'est pas le 0 de gaz. Est ce que c'est normal parce qu'il n'y a pas les hélices ? ou j'ai loupé un truc ? - lorsque j'active le DShot bi-directionnel, je repasse automatiquement en DSHOT300 et 4 kHz sur la boucle PID, alors que sans l'activer j'ai bien du DSHOT600 et du 8 kHz sur la boucle PID. Est ce que c'est normal et lié à la puissance de la stack ? Ou alors j'ai aussi loupé un truc ? Si c'est normal est ce qu'il vaut mieux activer le DShot bi-directionnel avec DSHOT300 et 4 kHz ou ne pas l'activer et rester en DSHOT 600 et 8kHz. Tout ça est très théorique pour moi pour l'instant et je ne sais pas ce qui est le mieux. Merci d'avance pour vos réponses, ça me permettra surement de ne pas faire de conneries pour le premier vol 🙂
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  2. ok ducoup j ai juste a acheter un cable en xt30 et une ptite batterie 3s et c est bon
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  3. alors voila....... quand y a "test" et "rivière" dans le meme sujet..... c'est déja un peu couillon....... 😅 si tu test, tu voles pas au dessus de l'eau hein...... 😉 ca ressemble effectivement a une desync. est ce que tu as mis un coup de stick un peu nerveux au moment où ca décroche ?.... ca peut aussi etre un moffset ESC qui a mal digéré le powerloop ou une soudure dégueu sur un des moteurs qui a laché effectivement, mais il faudrait des photos du jouet pour te dire...... (si c'est des ESC skystars, je mise sur l'ESC qui a laché, sinon, plutot une desync) c'est pour ca que la phase de test ne doit pas être prise a la légère. il faut pousser le quad avec des full, des manœuvres nerveuses etc.... histoire de vérifier que le jouet réagit correctement et que les settings des ESC sont bien adaptés aux moteurs et la stack. Pareil pour le RTH, il faut le tester plusieurs fois, avec et sans vent.... etc..... quand t'as une confiance relative (c'est a dire que t'as une bonne dizaine voir vingtaine de vols) dans ton quad, tu peux commencer a l'emmener dans des endroits où il ne risque pas d'y avoir un setting a la con qui fout la merde..... ca empêchera pas un composant de lâcher, mais ca minimisera le risque. t'inquietes on a tous des conneries de ce genre dans les cartons..... mais un premier jouet DIY en 7", c'est culoté..... l'erreur coute forcément plus chère.....
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  4. autant pour moi, j'avais oublié que j'étais en 24 kHz sur mon jeno 7 "..... et j'ai zero soucis..... donc ca vient bien de tes moteurs et / ou tes ESC.....
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  5. Vu que tu as changé de stack, vérifies quand même les sens Et oui le condo aussi ..
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  6. Bon ben ça vole ! C'est cool 🙂 Besoin de faire quelques réglages car les sensations ne sont pas les mêmes que sur simu ou avec le Air65 ! Mais ça va je prend petit à petit mes marques. Je pense mettre un peu de deadband, surtout pour le roll ou je suis pas à l'aise. Egalement repatir d'un tuning de 0 avec les sliders via le tuto de Jérome, car j'ai un peu de propwash. J'ai mis le preset Jeno, mais ça me permettra de comprendre et faire de 0 🙂 Question, j'ai une hélice légerement cassée (juste le bout), ça vole sans soucis, est ce qu'il faut que je la change ou ça peut tenir ? Deux petites vidéos, camera avec stabilisation rocksteady et DVR ... rigolez pas 😄
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  7. ca, ca depend de tes esc et de tes moteurs, donc je pense que t’auras du mal a trouver une reponse pertinente. mais de toute facon, le gyro du O3 est trop sensible en 24kHz, donc personne ne vole en 24khz en O3, vu que la stab est impossible.
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  8. Je vole plutôt en banlieue sud mais je sais qu'à Vincennes ça vole pas mal 🙂
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