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Contenu avec la plus haute réputation dans 09/01/2026 dans Messages

  1. et bien j ai presque abandonné le projet aprés plusieurs mois et avec toutes ces difficultés , les coûts engendrés mais ca y est ! c est pas final mais tout fonctionne !! c est incroyable la puissance que cela a , cela vol tout en puissance . c est 1,5kg qui est projeté avec une batterie de 1800MAH en 150c 6s . je doit encore faire des mesures , mais cela vol pas mal "out of the box" . j ai du bruit et du sautillement , mais qui devrait etre facil à corriger avec des pid et un peu de filtre . temp de vol au total avec 2 vols est de 2mn30 avec un peu de freestyle ce machin est une bete , cela cris plus fort qu un 5 pouces . j ai pas pu faire de full complet pour l instant . le maximum étant un 80% de trottle pendant 1s . il va falloir que je m habitue 😅 mais cela est exactement ce que je voulais c est a dire un dragster compact je vai pouvoir pauffiner tout cela j ai fais juste cette video car je penser faire un dernier essai avant d abandonner 😵‍💫 ,et juste le son du téléphone.
    2 points
  2. Bon, je ne peux vous dire si c'est mieux ou pas par l'OSD mais quoi qu'il en soit, je peut désormais régler via la radio MERCI BCP
    1 point
  3. Je l'avais mis sur le côté, c'est un peu la seule place qu'il y a... J'ai mis du double face silicone et un colson/rilsan, ça lui faisait une sorte de softmount. Mais bon il est cassé, donc c'est pas forcément le meilleur emplacement 😅. J'ai encore regardé aujourd'hui et j'ai pas trouvé de TPU à imprimer pour pouvoir le monter correctement, c'est vraiment dommage de la part de Betafpv de ne pas avoir pensé à ça 🙄
    1 point
  4. Bon, j'ai reflashé la FC via BF 2025.12 J'ai activé le D-Shot Bi-directionnel et suis allé dans le filtrage pour désactiver le RPM filter Pour la boucle PID, j'ai laissé ce qu'a mis BF, je suis en 8khz et D-shot600 Résultat: Lorsque je branche une lipo 6S, je n'ai plus 2x le triple BIP des ESC suivi du double Bip de la FC, mais bien, un seul triple bip des ESC puis le double bip de la FC ==> ce qui me rassure plus et me paraît normal maintenant. Reste plus qu'à recalibrer les sticks, car la machine ne s'arme pas, vu que les limites de stick ne sont pas à 1000-1500 et 2000 (mon pote ne m'a pas laissé sa radio, j'avais flashé l'ELRS du RX pour tester avec la mienne mais je ne veut pas tout modifier sur ma RC, donc on le fera avec la sienne pour vérifier si ca fonctionne via une lipo 6S Je vous tiens informés, si cela a résolu mon soucis de paramétrage de la stack 😉
    1 point
  5. Bravo de ne pas avoir lâché l'affaire 🙂 On peut se dire aussi que le froid joue grandement en sa défaveur niveau autonomie. C'est bizarre ces twitchs sur le Yaw. T'as essayé de mettre tes ESCs en 48khz ? souvent ça règle ce genre de problème. A moins que ça soit lié au X8 ?
    1 point
  6. Y'a pourtant pas mal de démos de drone qui décollent sous l'eau 😉
    1 point
  7. pour les video que vous voyez avec cette fameuse penguin. à mon avis 10% est lié à betaflight, le reste c'est du tuning hardcore et du pilotage. ce qui fait le comportement de l'aile en accro c'est surtout le réglage des PID et l'accord avec le matériel. a mon avis il n'y a pas de recette miracle dans BF. sinon ca se saurait... et je suis aussi relativement certain que si on récupère le diff de la penguin, tant qu'on a pas exactement le meme matos on aura pas les memes réactions. Perso, je suis un peu old school. je pilote pour piloter, pas juste pour déplacer une caméra dans l'air. j'aime avoir une aile/avion sain et piloter en manuel, sentir le décrochage arriver, voir les remous dans l'air et en jouer. pour moi, trop de tuning coupe le ressenti, on se retrouve à décrocher n'importe où on on galère à faire certains mouvement par ce qu'on ne se rend pas compte de la force du vent. au final ce qui me pousse à utiliser une FC, c'est l'autolaunch, le RTH et l'OSD. le reste c'est accessoire.
    1 point
  8. Oui, en utilisant le script LUA Betaflight, ça fonctionne très bien. Il faut aussi s'assurer que la Télémétrie est activé dans l'onglet Récepteur sur ta FC. Concernant le script LUA, il est plutôt conseillé d'utiliser le dernier, même s'il est en nightly (aucun problème, ça fonctionne et tu n'auras pas de soucis avec ça): https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts-nightlies/releases Pour la mise en route de tout ça, tu suis la méthode d'installation ici: https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts?tab=readme-ov-file#installing Un conseil: Si tu débutes, que ton drone vole, ne te prends pas plus la tête que ça et vide des batteries. Avant de toucher aux filtres et PID, il est préférable d'avoir un peu plus d'expérience et de comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne. Bons vols à toi et amuse-toi surtout.
    1 point
  9. 1 point
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