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Tout ce qui a été posté par BenFPV
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@Bard ok merci pour le conseil je vais tester 👍👍
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@Motard Geek effectivement je mettrai la lipo de côté la prochaine fois que ça me le fait et vérifierai la tension de chaque cellule etc... Je ne pense pas que le souci vienne d'un moteur ou ESC car j'ai ce problème que sur un seul vol à chaque session. Le reste du temps tout se passe très bien. A voir.. j'essaierai d'élucider le mystère et tiendrai au courant si j'en sais plus Merci pour ta réponse en tous cas
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Salut à tous, Je vous joins une vidéo pour que vous compreniez plus facilement mon souci : Entre la sec 13 et 20 on entend mes moteurs qui broutent puis pareil entre 1:01 et la fin. Mon drone semble même redémarrer juste avant le crash. J'ai eu ce soucis par 2 fois dans 2 sessions différentes. Je soupçonne que le problème vienne d'une lipo en particulier car tout le reste de mes sessions se passe parfaitement bien. Pourtant j'ai refait un vol avec la même lipo juste après pour vérifier et bizarrement tout s'est bien passé... Donc j'avoue que je ne sais pas trop d'où vient le problème. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ça SVP ? Merci d'avance !!
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@spid99 je te remercie pour les explications, je vais donc racheter une FC sans trop d'hésitation dans ce cas. Dommage, je pensais qu'elle avait survécu à son immersion vu qu'elle semblait fonctionner impec 😄
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@Gui51 J'ai tenté de permuter les moteurs, toujours le même soucis. J'ai tenté de souder mes fils moteurs dans un ordre différent aussi, pareil... Et ouais malheureusement j'ai pas de FC car je l'utilisais pas énormément ce quad et je comptais justement le réparer pour le revendre. J'ai déjà racheté 2 ESC pour rien visiblement 😅 Donc là j'aimerais vraiment identifier le problème avant de dépenser encore dans une FC ou autre 🤔
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@Motard Geek Merci pour ta réponse! Oui c'est ce second ESC qui est détecté qu'à moitié. L'autre il me semble qu'il était détecté. J'avais tenté de flasher etc mais ça n'avait rien réglé. Le premier ESC me faisait ça : Et le second fait ce que j'ai expliqué plus haut. J'ai pas de FC en spare malheureusement, mais j'ai un gros doute sur celle-ci. Elle est bien détectée sur BF et pas de soucis quand je branche une lipo mais j'ai l'impression que le problème peut venir de là. Mais je vois pas ce qui pourrait causer ça.
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Salut à tous J'ai un soucis avec mon cinewhoop Megabee. Je ne suis pas débutant en FPV mais là j'avoue, je bloque. En résumé, j'ai fait tomber le drone dans la flotte il y a quelques mois de ça. J'ai checké les composants qui avaient cramé et l'ESC était mort. Pour le reste tout semble fonctionner. La FC s'allume bien et est bien détectée sur BF. Donc j'ai racheté un ESC (Succex 35A mini), le même que celui d'origine. J'ai monté tout ça proprement, et j'ai testé mes moteurs sur BF. Quand je fais tourner le moteur 1 dans BF, bizarrement, le drone fait tourner le moteur 1 et 2 en même temps. Avec le moteur 3 et 4 aucun soucis. Ils tournent indépendamment l'un de l'autre en fonction de ce que je fais tourner sur BF. Sur BLHELI, il n'y a que les ESC 3 et 4 qui sont détectés. J'ai contacté iflight, ils ne m'ont pas vraiment aidé. Au final ils m'ont conseillé de racheter un ESC en me disant que celui-ci était certainement défectueux. Pas vraiment convaincu, j'ai tout de même acheté un nouvel ESC... Aujourd'hui je monte l'ESC, et j'ai toujours le même soucis. Donc à priori le problème ne vient pas des ESC. Mais du coup je ne comprends pas. Est-ce que ça peut venir de la FC? Des moteurs ? Est-ce que j'aurai oublié de faire quelque chose en particulier niveau réglages ? Je jette une bouteille à la mer... Si jamais quelqu'un d'entre vous peut m'aider à ce sujet, ce serait vraiment cool car je sèche et j'ai pas envie d'acheter encore des composants sans vraiment être certain du problème. Merci d'avance pour votre aide 🙏🙏
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Ok, en fait j'ai revu la vidéo de Dom sur les vibrations moteurs et j'ai plutôt l'impression que c'est ma cloche qui s'est tordue un peu. Je vais tâcher de trouver ça plutôt que de racheter un moteur ^^ merci pour tes conseils en tout cas je ne manquerai pas de faire ça quand mes roulements fatigueront 😉
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Salut à tous 🙂 J'ai un soucis avec l'un de mes moteurs qui broute dès que j'arrive à mi-régime. Il a pourtant l'air en très bon état et n'est pas vieux puisque j'ai monté ce kwad il y a 4 mois environ... Je n'ai pas volé énormément et crashé une seule fois. Je l'ai démonté et il m'a l'air impec... A mi-régime il crée de fortes vibrations sur ma frame et ça s'en ressent dans le pilotage et sur mes images qui tremblent également. De plus je remarque qu'il chauffe plus vite que les autres. Avant de devoir en racheter 4 neufs j'aurais aimé avoir votre avis si vous aviez des pistes qui pourraient m'aider à régler ce problème ..? Je suis convaincu que ce moteur n'est pas si fatigué qu'il veut bien me faire croire 😕 Mais après de nombreuses recherches de toutes les causes possibles j'avoue que je sèche, je vois vraiment pas d'où vient le problème. A la base j'étais pas inquiet car je n'avais pas softmount mes moteurs mais je me suis imprimé ça et ça n'a rien réglé visiblement. Voici ma config : - Frame: Armattan Badger - Motors : T-Motor F40 PRO III 2400kV - Flight Controller: YupiF7 - ESC: T-Motor F35A Bl_Heli32 3/6s - Camera : Foxeer Predator mini v4 - VTX : TBS Unify pro HV - Receiver : TBS Crossfire nano RX - Antenna : TBS Immortal T - Lipo : 4s 1550 mAh 95c - Prop : 5152S-3 Merci à vous ! 😉
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J'ai pas le multimetre sous la main mais je verifierai tout ça mais je suis quasi sûr qu'elle est HS ... J'en ai déjà racheté une, et au pire ca me fera du spare, cher le spare mais bon ^^
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Bah comme ca fonctionnait plus j'ai retiré le buzzer et viré les points de soudures mais effectivement j'ai du chauffer un peu la FC mais j'ai fait gaffe quand même j'ai pas eu le sentiment de la cramer. J'ai soudé à 400°C j'espère que c'etait pas trop, j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent... Quand j'ai viré les points de soudures y'a un des oeillet du buzzer qui s'est barré avec mais de toute façon ça ne fonctionnait déjà plus quand il était encore dessus 😕
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Salut à tous J'aurai besoin de votre avis svp J'ai un mobula7 HD. Il fonctionnait très bien encore hier. Ce matin j'ai décidé d'y installer un buzzer en suivant le schéma( BUZZ + BUZZ -), et sans faire d'erreur.. Lorsque j'ai branché une lipo pour checker si ca fonctionnait, plus rien, aucune réaction de la FC, pas de bips, pas de leds etc... Même avec un cable USB je branche et aucune réaction, impossible d'aller sur BF etc. Si on pars du principe que le reste des soudures d'origines étaient OK, ca veut dire que j'ai probablement court circuité ma FC en soudant le buzzer ? C'était quand même pas bien compliqué je trouve ça bizarre qu'elle soit morte... Le seul truc que je remarque c'est un minuscule flash d'une led de la FC lorsque je branche la lipo, puis rien du tout... Merci à vous!
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Et sinon pour la barre grise dans l'osd en haut de l'écran... Vous savez comment la virer par hasard svp???
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Bon à part ça j'ai réussi à régler le soucis du mode de vol manquant, du "bst blocked" et "batt dett fail" dans l'osd..... J'avais installé un GPS en utilisant un bst splitter... Je ne l'utilisais plus mais j'avais laissé tout raccordé... J'ai viré tout ça et ça refonctionne normalement apparemment ! Sauf pour le signal RSSI qui affiche toujours 0%...
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Ok... Procédure bien galère ^^ Jvoulais voir si y avait une alternative avant de devoir faire ça mais c'est bon à connaitre !
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Comment je peux faire pour isoler l'esc ?? Ah oui sinon au lancement de mon osd il me dit "BST blocked" et "Batt. Dett. Failed"... Si vous savez de quoi ça peut venir....
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Non je sais pas si c'est un moteur mais si c'est le cas c'est pas flagrant.. J'ai testé sur BF et ça à l'air ok, à part peut-être un qui tourne un tout petit peu moins vite mais quasiment pas de diff. Ca peut venir de ca ?
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Salut à tous, J'ai des soucis avec mon TBS Oblivion depuis un moment, j'avais déjà posté sur FB y'a pas longtemps et le problème était lié à ceux là : Dans mon OSD je n'ai plus d'indications du mode de vol (acro, etc..), mon signal RSSI affiche 0% et j'ai une barre grise en haut (screen dvr) qui vient des lunettes(fatshark hdo) ou du récepteur (rapidfire) et qui me gêne..Je ne sais pas comment la retirer Lors de mes vols hier, au premier vol(1ere scene de la video), au bout de quelques sec je perds le signal et je crash. Second vol aucun soucis. Troisième vol (2eme scene de la video) au bout de quelques sec encore le kwad devient incontrôlable et je crash... J'ai l'impression que le soucis provient de l'esc mais je n'y connais rien et je préfère me tourner vers vous avant de faire n'importe quoi.. Pouvez-vous m'éclairer please 🙂 ? Merci à vous! Sans titre1 - converted with Clipchamp - converted with Clipchamp.mp4
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Ah cool pour tout le monde alors ! Bon ben je pense pas qu'il descendra plus bas en tout cas, ça reste cher mais surement le bon moment pour acheter ^^
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Sur Amazon je le vois à 82€ à peu près... Mais je pense que ces prix ne s'appliquent que pour les clients "prime"...
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Salut a tous J'ai vu que le sac torvol pitstop qui était jusqu'à présent à 99€ vient de passer à 87€.... C'est toujours ça de gagné et je l'ai jamais vu à un prix aussi "bas" ... A vous de voir si vous êtes prêts à mettre 90 boules dans un sac à dos après 😅
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Hello, j'ai donc viré le frsky et inversé les câbles rouge et noir et ça fonctionne !!! 😏 Merci à tous et merci Yannkee pour ton image de l''UART détaillé sur la FC, ça m'a clairement aidé à mieux m'y retrouver. C'était pas bien compliqué finalement...
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Je crois effectivement que mon cablage n'est pas bon, il faut que j'inverse le noir et rouge Yes OK je vais virer le frsky. On aime bien se compliquer la vie nous les débutants 😛
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Donc je dois retirer le récepteur frsky et mettre le nano rx a la place ? La deuxieme photo c'est juste une version différente du nano ( XF nano 42 ) Dans BF je suis quasi certain pour la config, j'ai suivi les tutos Le cablage du frsky est : noir --> - rouge --> +
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Merci lamajf et naviluminor pour vos réponses. Tout d'abord j'ai remarqué qu'il existait 2 versions de nano rx : Celui-ci qui est le mien Et celui-là Les œillets ne sont pas positionnés pareils ... Voici actuellement mon câblage : Cable vert est censé être sur GND Jaune --> 5V rouge --> Channel 1 Noir --> Channel 2 Mais vu que mon nano rx est le même que la 1ere photo des nano rx au-dessus, cela veut donc dire que je me suis trompé dans mon câblage et qu'il faut que j'inverse tout ça ...? D'autre part mon drone possédait déjà un récepteur, que l'on aperçoit sur la photo... Et j'ai beau regarder pleins de tutos et vidéos, je ne vois personne qui dispose de ce récepteur également. Est-ce que je dois le retirer si je veux utiliser le nano rx, ou bien cela ne pose pas de problème ? Dans tous les cas, j'ai testé le nano rx en ayant débranché l'autre récepteur et le résultat reste le même : Ca ne fonctionne pas... Merci pour votre aide !